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5爐6楼支吊架断裂原因分析
#5炉主蒸汽管支吊架断裂原因分析
一、情况介绍:
#5炉1983年11并网运行,据不完全统计启停次数338次,运行165684小时,主蒸汽母管温度:540℃,主蒸汽管径:φ355.6×50mm,主蒸汽材质:10CrMo910。
2011年7月28日巡检查出#5主蒸汽管#11、#12支吊架失载异常,#10支吊架过载弹簧完全压死,8月5日停炉后申请对相关支吊架打开保温进行检查,8月8日打开保温检查结果,#11支吊架靠炉外侧半边管夹断裂为3段、保温内管夹螺栓断裂;#12支吊架管夹靠炉后侧半边短成2段;#24支吊架保温内管夹螺栓断裂;#23支吊架靠炉外侧半边管夹断裂为3段、保温内管夹螺栓断裂、另半边未断裂也管夹出现2条裂纹。断裂位置见附图,断裂现场情况见下图片:
#11支吊架断裂情况
#11支吊架炉靠外侧已断裂半边管夹以及断口
#12支吊架管夹断裂现场图
#23(左)、#24(右)支吊架管夹断裂现场图片
典型螺栓断口:
典型管夹处断口照片:
二、检验情况:
管夹及螺栓均为脆性断裂断口形式,管夹及螺栓材质光谱检查分析含Cr、Mo、V,材质符合要求。 硬度抽查#11管夹已断裂块硬度210HB,#23管夹已断裂块硬度199HB,#11已断裂管夹螺栓硬度:226HB,#24已断裂管夹螺栓硬度:218HB,螺栓硬度参考25Cr2Mo1V和25Cr2MoV螺栓硬度合格标准248HB~293HB,已断裂螺栓硬度为合格,管夹板材硬度参考12Cr1MoV钢管硬度合格标准≤170HB,其硬度有点偏高。
三、原因分析:
1、管夹材质老化:
#5炉据不完全统计启停次数338次,运行165684小时,机组频繁机组冷热态启动会产生巨大热交变应力,各部件性能下降包括管夹和管道。现各重要部件已接近设计寿命30年,此段主蒸汽管为露天部分,雨水会顺着支吊架管夹流入正在运行高温管道,造成管夹上下温差加大,此雨雪环境下长期运行其应力加大,导致材料性能下降,管夹提前失效,从左图及上面照片可以看出脆性断裂处均为最外侧半边管夹。未断裂#23半边管夹在与母管接触部分,左图断裂A处也存在两条裂纹,就是对雨水造成管夹应力损坏最好的佐证。裂纹见下面实物照片。
2、设计缺欠:
设计缺欠一无管道阻力器保护:#12、#24支吊架旁就是安全阀,安全阀动作排气会瞬间产生巨大冲击力、后座力和振动,在完全无阻力器保护情况下,其后座力、振动等加上母管自身重量全部加载到附近支吊架上,则加速管夹材质、螺栓等提前失效。#7炉2010年7月开机后,曾经发生高再母管刚性支吊架材质使用错误引起断裂事故,而未产生“多诺米骨牌”效应引起其他支吊架断裂事故,其重要原因就是刚吊旁阻力器起到很好缓存作用。设计缺欠二螺栓强度不够:管道内承受540℃高温管夹螺栓仅为φ30mm,而管道外管夹螺栓却为φ36mm,从中可以明显感觉到管夹内部螺栓其强度远远低于外部螺栓强度。
3、制作加工缺陷:
缺陷一:管夹制作时采用现场制作,高合金钢火焰切割后没有按照焊接及金属监督规程要求,对火焰切割区域进行机械加工彻底清除淬硬组织。缺陷二:从管夹上的锤击印痕可以推断出采用火焰加热弯加工方法,而非机械冷弯,对于高合金钢火焰弯曲后应进行回火处理,有无进行回火处理现无法考证。缺陷三:管夹下部耳板处最大弯曲点,存在明显机械性损伤缺陷,其最薄处由管夹20mm厚加工到仅有13mm厚,其管夹强度大大低于设计要求。缺陷四:管夹切割边缘极不均匀而且非常粗糙,#11管夹已断裂断口附近,由整体100mm宽减到80mm,见上#11管夹断口图片。制造加工产生缺陷和隐患等导致管夹性能下降,提前失效发生脆性断裂。加工机械性损伤见下实物照片。
典型的管夹耳板处存在机械性损伤(未断管夹照片),#23未断半边管夹裂纹
4、断裂事故还原:
由于雨雪顺着管夹流入造成管夹温差巨变、机组频繁启停产生巨大热膨胀交变应力、安全门启动排气时而无阻力器保护支吊架设计缺欠、管夹制作和加工缺陷、材料已到设计寿命等众多因素,导致管夹性能下降脆性断裂及螺栓断裂。断裂顺序为:首先断裂应该是#11支吊架靠外侧半边管夹腰部,此处与母管刚接触部分既有雨水造成温差巨变,又存在很严重加工缺陷(脆性断口附近管夹仅为80mm宽),此处断裂后管道重力及冲击力,全部加载到另半边未断管夹、下部管夹连接螺栓以及已断裂管夹残留部分,其瞬间巨大作用力导致螺栓,从丝牙靠内侧管夹处剪切性断裂(见上面现场图片),同时也导致管夹加工最薄弱部分耳板处剪切断裂,在无阻力器瞬间保护情况下,此段管道突然失载下坠,并向炉后方向倾斜,倾斜力及管道自身重量,以及已失载吊架近5吨力传导到炉后最近#12支吊架上,#12支吊架管夹耳板处存在严重加工缺陷,此部位最薄弱发生脆性断裂,失载后主蒸汽母管产生瞬间振动,此振动传导到甲侧#2
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