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420讲义-PSL阀常见故障及排除方法解读

阀片间漏油 原因(一) 安装时片间产生扭力 解决方法: 注意阀体安装方式,及安装角铁的方式 原因(二) 连接阀杆拉伸,无弹力。 解决方法: 多次拆装阀体时,安装力矩过大或过小 按照相应力矩表,使用力矩扳手安装阀体。 原因(三) 片间密封圈损坏 解决方法: 拆除片间密封,检查密封性能,如需,则更换。 漏油方面问题 阀体和弹簧罩之间泄漏 原因(一) 回油管路中的压力过高,致使弹簧罩变形 解决方法: 防止出现高压修理或更换弹簧罩如果这种故障经常发生,应使用加强型,改变操纵方式的代码(例如:---/EAG(1)) Pmax=420bar;接口P,P1,A,B,LS,M,Y 由于PSL型的3通阀和内部油路的压降或变量泵变量机构(PSV)的压降,滑阀的执行元件侧可达到的压力要低些(见特性曲线);。 回油口R(R1) =50bar;T口需单独回油无压力口油箱 z接口约20bar或40bar(见表8代码)(出口):〈40bar(进口) 漏油方面问题 双联电磁铁的插头处泄漏 原因(一) 电磁铁损坏 解决方法: 更换双联电磁铁 漏油方面问题 手柄座处漏油 原因(一) 运输过程中的磕碰 解决方法: 更换手柄座 总结 三通阀可能出现的问题 总压力无法建立 总流量不足,执行元件速度变慢 系统发热 系统振动 流量方面故障 流量太小(执行元件的动作太慢)(单个阀的功能动作) 原因(一) 阀芯的额定流量太小 解决方法: 1,更换阀芯 原因(二) 手柄座处或限制挡块处的限位太大了 解决方法: 1,更改行程限制挡块 原因(三) 泵的流量太小 解决方法: 1,核对泵的流量 原因(四) 二通流量调节阀没有完全开启 解决方法: 拆开连接块和流量调节阀(二通流量调节阀的活塞,核查是否平滑动作,以及SOLEX节流嘴是否紧密地贴在阀座上 原因(五) 连接块中的三通流量调节阀动作不正确 解决方法: 1,更换连接块中的三通流量调节阀的活塞 2,更换连接块 流量方面故障 当第二个功能(执行元件侧具有较低的压力)动作时,执行元件(第一个功能)迅速减速 原因(一) 对于两个功能一起动作,泵的流量太小 解决方法: 1,核对泵的流量 原因(二) 流量调节器失效三通流量调节阀不能正确地调节 解决方法: 1,检查泵的流量调节器 或三通流量调节器 2,更换阀体 原因(三) 二通流量调节阀压力补偿失效 解决方法: 检查二通流量调节阀的活塞是否平滑动作,SOLEX节流嘴是否紧密地贴在阀座上 流量方面故障 当阀芯朝一个或两个方向移动时没有响应 原因(一) LS采集处堵塞 解决方法: 1.二通流量调节阀的节流嘴被污物堵住了(在两侧都没有响应) 2.节流嘴6被污物堵住了(在两侧都没有响应) 3.更换阀芯之后,阀芯被掉转了180度. 流量方面故障 所有阀片的电液控制都没有动作 原因(一) 终端块处的回油(外泄或内泄)可能堵住了 解决方法: 1,检查T管(无压地返回油箱),此处有一个油口(例如E1.E2.)检查终端板中的单向阀是否平滑动作(此处有内部回油通路) 原因(二) 连接块中大过滤器被脏物堵住了 解决方法: 将装在接口M中的精过滤器拆下和清洗. 原因(三) 连接块中的减压阀卡住了 解决方法: 拆下减压阀检查所有的运动零件是否有污物,动作是否平常,以及是否有变形.如果需要则更换.同时检查装在接口M 原因(四) 电气控制的供电有问题 解决方法: 检查电气控制部分(电源,比例放大器的端子,控制元件,插头等) 流量方面故障 某一片阀的电液控制没有动作 原因(一) 电气控制失灵 解决方法: 1,检查端子的接线是否正确 2,检查支架处比例放大板的接线是否正确 3,更换比例放大板 4,核查控制装置的功能是否正确 原因(二) 阀体中的比例减压阀卡住了 解决方法: 拆下双联电磁铁,检查减压阀的所有运动零件是否有污物动作是否平滑,以及是否有变形.如果需要,则更换. 流量方面故障 阀芯保持在换向中间位置,通往执行元件的液流未停止 原因(一) 双联电磁铁的控制失灵 解决方法: 拆下双联电磁铁的插头.故障仍然存在,见下面一页. 此外检查电气控制部分(控制装置,比例放大板) 原因(二) 比例减压阀卡住了 解决方法: 拆下双联电磁铁,检查减压阀的所有运动零件是否有污物动作是否平滑,以及是否有变形.如果需要,则更换. 原因(三) P油口与R油口接反. 解决方法: 检查所有油口连接 流量方面故障 流量的控制不平稳不连续(功能跳跃) 原因(一) 比例放大板调整不正确 解决方法: 检查Imin, Imax斜坡时间,自振频率和自振振辐的调定值(参看D7814) 机械方面故障 机械方面故障 手柄不能活动 原因(一) 手柄座或弹簧组件卡住 解决方法: 拆下操纵机构,检查所有的运动零件是否平滑动作是否有变形.如果需要,

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