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参照八钢竖炉提高利用系数的实践

八钢竖炉提高利用系数的实践上传于:1970-01-01 08:00:00?? 作者:meimei?? 来源:原创?? 浏览:0次?? 评论:0条摘要八钢竖炉通过一系列改造,包括:本体结构优化、增设生球炉外预干燥、改造造球筛分系统和烘干炉燃气系统,配加炼钢污泥,实施大风量、大煤气操作,以及严格生产管理等措施,大幅度提高了竖炉作业率和利用系数,同时解决了提高产量与保证质量之间的矛盾。关键词球团竖炉利用系数改造生产操作l 前言1998年八钢新建8 m2竖炉1座,设计能力为年产球团矿30万t。随着新建高炉的相继投产,对球团矿的需求量越来越大,如何提高球团矿产量,以缓解高炉炉料紧张状况,成为了八钢竖炉生产组织的首要任务。为此,竖炉车间进行了大量的实践探索与改造,历时7年,使利用系数从1999年的5.22 t/(m2·h)提高到2006年的7.81 t/(m2·h)(见表1)。2006年年产球团矿53.23万t,在全国同类型竖炉中单炉产量排名第三,利用系数名列第四,日历作业率位列第一。2提高利用系数的实践2.1 改造烘干炉燃气管道,提高混合料烘干效果竖炉使用煤气的地方主要是其本体和干燥炉,因竖炉本体改造后实行大煤气、大风量操作,煤气供应出现缺口,影响到精矿的烘干作业,致使造球控制难度增大,给生产带来较大波动。2005年我厂为烘干炉单独架设了一条焦炉煤气管道,解决了这个矛盾。通过调节烘干炉的废气温度将混合料水分控制在6%~7%,料温控制在35~45℃,使生球强度明显改善,竖炉利用系数大幅度提高。2.2配加炼钢污泥有利于造球操作2004年初,通过试验室试验用浓度为27%的炼钢污泥浆直接喷加到造球盘内,取代在造球过程中添加的部分工业水。由于污泥浆具有一定的粘性,可以替代部分膨润土。图1显示当膨润土配比在1.8%~2.0%,且配比一定时,喷加污泥浆后,生球的落下强度指标远远高于没有喷加时的指标,并随污泥浆浓度提高,落下强度升高幅度加大。2.3改造造球筛分系统,提高生球质量我厂要求生球的粒度为8~16 mm,两个造球盘规格一样(为?6 000 mm)。通过摸索实践,将造球盘大刮刀刀杆增加3根,使底料控制合适,造球用水改为加小水梁循环热水,不仅使水耗降低,而且还提高了物料的表面活性,使成球条件得到改善。为保证生球粒度,将辊筛筛辊由原来的19根增至23根、间隙由8 mm调至10 mm。经过这些改造,保证了生球粒度均匀,12.5~16 mm粒级由72%提高到80%以上,落下强度达到平均4次/0.5 m,且生球表面光滑,水分稳定。我们要求生产过程中两个造球盘造出的生球粒度均匀稳定,具体的保证措施是:一个造球盘一个人盯守,根据炉体上部温度的变化及时调整生球量。这样一来,生球的粒度稳定性明显提高,半小时料量波动不超过2 t,成品球的外观有也所改善,碎球减少,生产也更加稳定,竖炉的生产能力得到提高。2.4实施大煤气、大风量操作,优化竖炉焙烧参数竖炉的产量与煤气量和风量成正比,煤气量和风量越大,则产量和利用系数越高。2003年,我厂在竖炉本体改造的同时,对煤气系统和风机系统进行了相应的升级改造,具体方案如下:1)新增一台A1350-1.28离心鼓风机作为助燃风机,该风机的性能如下:电机功率:250 kw,电压:6 000 v,风量:21 000 m3/h,可以满足扩容后风量15 000 m3/h,风压22 000 Pa的生产需要。2)新增一台A11000-1.28离心鼓风机作为冷却风机,代替原来的AI700-1.25风机。该风机的性能如下:电机功率:630 kw,电压:6 000v,风量:60 000 m3/h,可以满足扩容后风量48 000 m3/h,风压22 000 Pa的生产需要。3)原电除尘主风机型号Y4—73—11N018D,电机型号:Y355—6,功率:N=250 kw;改造后风机型号Y4—73一13NO22D,电机型号:Y400—8,功率:N=280 kW,电压:6 000 V。4)增加一台D250—11—2离心式煤气加压风机。改造后,煤气量、助燃风量和冷却风量有了较大提高,球团干燥和焙烧的热量充足,为大煤气、大风量的竖炉操作创造了条件。改造后,废气量充足,球团焙烧、排料均匀。燃烧室压力也从原来的13 000 Pa左右提高到现在的14 000 Pa左右,确保了喷火口喷出热废气的强度和为球团焙烧提供足够的热量。根据生产情况适当控制冷却风量,减弱其对焙烧带的影响。尤其在开炉生产时,炉内蓄热不足,冷却风过大会对炉内焙烧气氛产生较大的影响。通过上述措施,改变了每次检修后复产时生产反而不顺的局面,实现了复产后生产调整的快速到位与顺行。2.5优化竖炉本体随着八钢竖炉技改的深入,特别是加压机改造后,竖炉本体成为制约其利用系数进一步提高的瓶颈。通过系统考虑,决定利用

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