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减少制酸尾气冒白烟现象参考资料
提高锌精矿烟气制酸硫利用率
广西金河矿业股份有限公司硫酸车间小组
锌 精 矿
污酸
送污水处理
尾气排出
冶炼烟气
锌焙砂
烟尘
成品硫酸
送电解锌系统
四、选题:
公司要求 大力发展循环经济,在现有设备基础上,进行技术攻关,提高资源利用效率,走可持续发展道路。
车间要求 挖掘内部潜力,加大力气进行技术攻关,提高锌精矿烟气制酸硫利用率。 现状 自2009年6月以来,硫二系统锌精矿烟气制酸硫利用率为88%左右。
选题 提高锌精矿烟气制酸硫利用率
五、现状调查
选定课题后QC小组着手进行调查,自2009年5月以来,,硫二系统锌精矿烟气制酸硫利用率均在90%以下。2009年5、6、7月硫平均利用率为88.8%,见图1:
月份 5 6 7 硫利用率(%) 88.6 89.3 88.5 画图:
六、确定目标
1、确定目标:
制定目标值:锌精矿烟气制酸硫利用率94%以上,如图2所示:
2.目标值可行性分析:
(1)公司领导高度重视发展循环经济工作并大力支持车间QC活动。
(2)国内同类先进行业锌精矿烟气制酸硫利用率达94%以上。
(3)我车间制酸系统采用的是目前国内公认最先进的“3+2”两转两吸制酸工艺。
(4)小组成员中有多个具有十年以上实际生产经验,对硫酸生产工艺比较熟悉。
七、原因分析:
八、要因确认
通过原因分析,我们找到了8个末端因素,并逐一对这八个末端因素进行确认。
确认1风量调节不当:
验证时间 2009年6月3—5日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森、覃博浩 标准 焙烧鼓风量9000——16000M3,摘自《沸腾炉酸化焙烧工艺操作规程》(第三版)
验证结果 QC小组成员吴甲森、覃博浩6月3—5日到焙烧岗位查看焙烧鼓风量为14500M3,鼓风量在正常范围内。S02并无泄漏现象,硫损失少。
风量调节不当不是主要原因
确认2:制酸系统S02 转化率偏低
验证时间 2009年6月10—12日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森 韦海宏 标准 S02 转化率≥98%.摘自《沸腾炉烟气制酸操作规程》(第三版) 验证结果 车间于6月10、11、12日连续三天现场取样分析S02 转化率,10、11、12日分别为99.95%、99.93%、99.92%;三天S02 转化率达标,制酸尾气只有微量S02排放,硫损失少。
制酸系统S02 转化率偏低不是主要原因
确认3:制酸系统S03吸收率偏低
验证时间 6月15日 验证方法 现场验证 确认人 李耀灵、陈维佳 标准 S03吸收率》99.95%摘自《沸腾炉烟气制酸操作规程》(第三版) 计算 李耀灵、陈维佳到干吸岗位查看2009年6月S03平均吸收率为99.96%,达到工艺要求,硫损失少。
制酸系统S03吸收率偏低不是主要原因
确认四:净化废水处理工艺不合理。
验证时间
7月1—5日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森、覃博浩 标准 净化废酸资源化利用。 验证结果 7月1日—5日QC小组成员吴甲森、李耀灵到净化岗位查看废酸排放量、废酸浓度。废酸排放量为18 M3/天,废酸浓度为12g/L。每天打往废水处理站的硫酸为216kg。打往废水处理站的硫酸的量较大,车间硫损失多。净化废水处理工艺不合理。
净化废水处理工艺不合理是主要原因
确认5:缺乏技术培训
验证时间 2009年5月 验证方法 现场调查 确认人 李树军 覃博浩 标准 每年进行一次岗位技能培训和一次应知应会考试 验证结果 经查,我车间于2009年5月已对职工进行了岗位技能培训,全体操作工都进行了应知应会考试,并且全部考试合格。
缺乏技术培训不是主要原因
确认6:焙烧风帽眼堵塞变小,焙砂残硫高。
验证时间 7月20—25日 验证方法 现场验证 确认人 吴甲森 刘继南 标准 焙烧风帽孔径φ=5.5mm;锌焙砂残留〈0.8% 验证结果 7月20—25日,车间系统停机清炉后,QC小组成员姚兴秋到炉内检查测量风帽孔径仅为4.0mm,风帽孔径明显偏小。李耀灵统计计算7月份锌焙砂平均残硫为2.8%,锌焙砂残硫偏高。
确认7:系统烟道堵塞严重
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