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【2017年整理】设备工作年终总结
设备工作年终总结
在公司正确领导及有关部门的大力协作下,2009年我车间设备工作在2008年的基础上上了一个新台阶。如果说2008年我车间设备工作是为了运行正常而努力的话,2009年设备工作重点如下:
一、设备运行过程的统计分析,技术改造的实施;
我车间设备运行从一月份至今,设备完好率较高,基本上能满足生产需要,但还存在一些问题,我车间一一作了改进,具体有以下几项:
我车间干燥窑引风机自投产以来一直不正常,更换了三次叶轮,第一次叶轮被腐蚀严重,叶轮钢板直接被腐蚀通,拆除后更换了第二个叶轮。该叶轮安装使用大约20天后,就发现叶轮叶片在高速运转的过程中,整个叶片全部变形,当时虽然叶片全部变形,但风机并没有振动,所以就继续使用。当时也请生产技术部的人员到现场确认了该情况。在后来的运转过程中,由于叶轮还受到了严重的酸腐蚀,加上引风机叶片的强度不够,造成焊缝开裂。引风机壳体开裂,二次破坏造成引风机主轴变形,主轴弯曲达3mm。之后更换了第三个叶轮,第三个叶轮运行68小时后。发现新叶轮已经变形严重,现场查看叶轮上的12片叶片全部变形,如果继续使用,由于叶轮不平衡将产生很大振动,导致轴承间隙过大,甚至造成主轴的弯曲,所以我车间经和技术部沟通,将引风机叶轮改为16#锰钢,在风机叶轮叶片之间加了加强筋。加强了叶轮强度,直目前为止使用正常;
冲渣水泵是125UHB-ZK-120-50-G3型号的耐腐耐磨砂浆泵,在使用中这三台水泵经常出现泵水量偏小,水压不够,经过检查是水里所含的渣沫腐蚀磨损水泵动静环,防砂K型圈,机械密封,叶轮,导致水泵动静环,防砂K型圈,机械密封及叶轮损坏,造成水泵漏水。为此我车间经常更换以上配件;但主要原因是这3台耐腐耐磨砂浆泵高位于水位2米,造成泵水困难。车间经过研究,将其中两台泵位置向水平位置下移了2米,重新布置了管路。经过试机,运行良好,所泵水量完全满足生产需要。自7月30日投产至今,运行正常,更换备件的次数由原来的每周一次至现在的基本上一月一次。节约了成本,满足了工艺生产要求,降低了员工的劳动强度。
冲渣天车楼梯的位置在水池上面,冲渣天车停车时无法将抓斗落到地面,抓斗长时间悬挂在空中,这样行车的钢丝绳长时间负重,不但影响其寿命,并且存在安全隐患,我车间有关人员经商讨,将楼梯的位置改移,于2009年4月份移位完毕,投入使用,现冲渣天车停车时抓斗能落到地面。减少设备疲劳,延长了使用寿命。
我车间冲渣流槽存在以下问题:由于所冲渣含铁量较高,对溜槽底部磨损厉害,溜槽底部厚度25mm,溜槽最容易发生地问题就是底部被渣磨穿;溜槽底部直径200mm,而且呈“∨”形,有直径较大的渣时,就卡在溜槽里面,经常需要操作人员清理,清理时一方面存在安全隐患,一方面耽误生产。针对以上存在的问题,我车间技术人员对冲渣溜槽做了改动。 将冲渣流槽底部厚度加厚到50mm。由于底部加厚,溜槽重量相应增加,为了节约成本,减轻重量,在考虑了溜槽的实际工作需要后,将溜槽总高度由原来的630mm减到500mm。将冲渣流槽厚底部“∨”形改为“U”形。经过外加工,安装使用后,解决了存在的问题。
沉降仓的改造制作。2009年5月份2#回转窑沉降仓部分塌陷,为了减少外包维修费用,早日正常生产,经过有关人员商议,我车间自行设计、制作,用不锈钢板重新做了回转窑沉降仓,加班加点、保证了制作任务的按时完成、为公司节约了资金。2009年11月份1#回转窑沉降仓部分塌陷,我车间用四天的时间按公司的具体要求、重新做了回转窑沉降仓拱顶的制模。
2009年4月10日为了维护料仓天车轨道,制作了回转窑临时上料台,方便了天车轨道的维护,保证了回转窑正常生产,也为回转窑以后的生产提供了备用上料系统。
为了节约用水,降低成本,将引风机轴承座冷却水管道进行改造,将冷却水回收利用。大大减少了水的消耗量。
2#皮带秤原设计是计量配料上料,速度慢。而实际上上料是利用桥式起重机吊钩秤配好料,拌匀后上到皮带机,再运送到,2#皮带秤上料速度慢满足不了上料要求,经车间有关人员研究后,将2#皮带秤改为皮带运输机,改造完毕试机运行良好,现能满足上料要求,而且和1#皮带秤互为备用上料系统,保证了生产的连续性。
二、设备的检查、检修、维护保养管理
我车间设备日常管理方面,通过设备操作人员每班巡检,维修人员的每班巡检,点检人员的日常点检,发现设备存在的问题,及时正确的予以排出。为了整个车间设备正常稳定的运行,我车间配合生产任务的安排,做了有计划的检修维护,具体大范围检修维护安排如下:
1、2009年3月10日-3月15日对所有设备进行了全面检修;
2、2009年7月10日-7月22日对所有设备进行了全面检修;
车间对所有设备有计划检修82项,实际检修了82项,完成率100/%;临时检修18项,实际检修了
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