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PLC以太网通讯在煤粉控制系统中的应用.
多主站PLC通讯在煤粉控制系统中的应用
摘要:本文介绍了利用CP443-1以太网通讯模块,建立S7-400 CPU多主站PLC之间数据通讯,从而实现煤粉作业区3套控制系统之间工艺参数的共享,完善了系统功能。
关键字:CP443-1,以太网,S7-400,IP地址
Key words:-CP443-1,ETHERNET,S7-400,IP ADDRESS
前言
我厂煤粉作业区安装有3套煤粉制备装置。其中1#装置的1、2罐给一期1号高炉喷煤,3、4号罐给一期2号高炉喷煤;2#装置的1、2罐给二期3号高炉喷煤,3、4号罐给二期4号高炉喷煤;3#装置为增容备用系统,通过喷吹管路间的切换,其1、2号罐可为1、3号高炉喷煤,3、4号罐可为2、4号高炉喷煤。3套装置分别有各自独立的PLC控制器,系统采用西门子公司的S7-400系列CPU搭载CP443-1以太网通讯处理器,利用WINCC实现上位机的画面监控和报警。
喷吹生产过程中发现的问题
来自高炉的工艺参数信号‘热风压力’被1、2号煤粉PLC系统占用。使得3号装置的作业无法得到更好的监控手段,在3#装置喷吹作业过程中,操作人员需要通过监控1、2号装置的操作画面,来获得高炉的工艺参数,这样即增加了劳动强度,又不利于生产作业。由于不能及时监控‘热风压力’,很可能造成热风倒灌,严重的将烧穿风口,影响高炉冶炼。
多主站通讯的建立和调试过程
将3个系统构建成局域网络,通过硬件链路、网络组态,软件编程,使用以太网通讯协议,实现3个控制系统之间数据的传递,这样就可以从1号煤粉PLC主站中将热风压力信号提取传输到3号PLC主站中,同样的方式也区完成2号PLC主站与3号PLC主站的数据传递。这样在3号煤粉PLC系统上就可以实现报警,画面显示的功能,提示操作人员及时调整工艺参数。
系统框图如下:
建立网络的硬件链路
从3号煤粉PLC系统交换机敷设两条网线。一条网线到1号煤粉PLC系统交换机,一条到2号煤粉PLC系统交换机。施工周期短,投入成本低,抗干扰能力号。如图所示,虚线为要敷设的网线:
在构建局域网之前需要划分各设备的IP地址,保证其在同一个网段,并且不发生IP冲突。组态CP443-1的IP地址时需要下载硬件配置。
划分的参数见下表:
网络组态
在STEP7中打开打开网络组态窗口NetPro,选中CPU414-2DP,在窗口的左下部分点击右键插入一个新的网络链接,并设定链接类型为:TCP connection,点击OK。弹出链接属性窗口,
三个系统的设置参数参见下表:
其中1、2号系统中各自建立一个链接用于发送数据,3号系统中建立两个链接用于接受数据。链接建立完成后需要分别下载CPU配置。
程序编程
在SIMATIC Manager打开1号系统程序,建立DB900数据块,定义DBD00~DBD12为4个real格式的数据,将1、2号高炉热风压力存入DBD00和DBD04,作为1号系统发送数据的存储区,DBD08,DBD12为备用数据区,用于以后的数据扩展。从OB1组织块中调用系统库的FC50(AG_LSEND)。
2号系统程序修改同上。
链接配置参数如下:
此图为2号系统FC50的链接配置
3号系统程序中建立DB900数据块,DBD00,DBD04分别用于存放来自2号系统的3号高炉热风压力和4号高炉热风压力,DBD08,DBD12为备用;DBD16,DBD20分别用于存放来自1号系统的1号高炉热风压力和2号高炉热风压力,DBD24,DBD28为备用,OB1中调用系统库的FC60(AG_LSEND)
两段,分别配置参数如下表:
此图为3号系统FC60的链接配置。
下载软件配置,在3号煤粉PLC系统的DB900数据块,能找到相应高炉的热风压力,由此可以创建报警程序和人机界面数据。报警程序和人机界面的设计和调试在这里略去。
结束语
多主站PLC之间的数据通讯,在抗干扰性能上优于传统的模拟信号传输,故障率大大降低,控制多主站联网以后,系统有了更大的拓展空间,可共享的数据资源更多。煤粉控制系统的改造实现了节约改造成本,减少了劳动强度,提高系统的可靠性的目的。
1号系统PLC
2号系统PLC
3号系统PLC
1BF热风压力
2BF热风压力
3BF热风压力
4BF热风压力
3号系统HMI
声光报警
2#交换机
2# PLC
2#上位机
3#交换机
3# PLC
3#上位机
1#交换机
1# PLC
1#上位机
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