高压旋喷桩试桩施工方案..docVIP

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高压旋喷桩试桩施工方案.

新建铁路沪昆客运专线 DK518+560.000~DK535+633.100段路基 高压旋喷桩工艺试验施工方案 编制: 复核: 审核: 中交股份沪昆客专贵州段第二项目经理部 2013年3月 一、编制依据 1、《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号); 2、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB 10751-2010); 3、《铁路工程地基处理技术规程》(TB 10106-2010); 4、《客运专线铁路地基处理技术手册》(工管技[2009]77号); 5、新建铁路长沙至昆明客运专线玉屏至昆明段施工图“区间路基设计图贵州段Ⅲ标段第四册”; 6、新建铁路长昆客运专线玉屏至昆明段施工图“路基工程设计专用图第二册”。 二、工程概况 中交股份沪昆客专贵州段第二项目经理部管段起止里程DK518+560.000~DK535+633.100共17.073km,管段内共1.885km路基,分成14段区间路基。其中部分区间路基范围内路基基底采用高压旋喷桩加固。 为了更科学的指导施工,严格控制高压旋喷桩施工质量,在正式施工前,必须进行现场工艺性试桩,其目的是:检验机具性能及施工工艺中的各项技术参数,其中包括最佳的水灰比、工作泵压、泵量、提升速度、旋转速率等施工参数。 根据施工现场情况,经研究决定选择在DK519+157路基右侧做3根试桩,此处地面高程:544.75m,桩底高程:536.90m,桩顶高程:544.40m,桩长7.5m。本区段位于侵蚀构造低中山区,以变余砂岩广泛分布为主要特征。坡麓自然斜坡陡峭,自然坡度10~35°,交通较为便利。本段覆盖土层为第四系坡洪积层及破残积层,下伏基岩为变余砂岩夹粉砂质板岩,主要地层分布为:4-6碎石土,灰黄色,稍湿,稍密,碎石含量约占55-60%,粒径20-60mm,厚2-6m,局部表层0.5m含有软土。93-1变余砂岩,褐黄-灰黄色,局部夹粉砂质板岩,质软易风化,全、强风化层厚4-8m。地震动峰值加速度<0.05g,地震烈度为6度。地下水具有化学侵蚀性,水中酸性侵蚀H1,侵蚀性CO2作用等级为H2,碳化环境类别为T2。 旋喷桩设计直径50cm,正三角形布置,桩间距为1.3m。桩长按施工设计图进行控制。桩顶铺设0.6m厚加筋碎石垫层,加筋两层双向80KN/m土工格栅。 三、设计要求及相关技术参数 1、桩长:桩长根据区间路基设计图进行确定,桩的加固深度最深深度为7.5m,打穿软弱层至其下持力层不小于0.5米。 2、桩径:0.5 m。 3、布置形式:设计要求采用正三角形(梅花形)布置,桩间距为1.3m。 4、水泥掺入量:掺量根据试验确定,水泥浆水灰比为1.0~1.1;根据试验室现场取样进行的室内配合比试验结果,试验桩按150kg/m水泥,配合比进行试桩,每种配合比试验桩数为3根,其水灰比均采用1.0。 5、水泥品牌及强度等级:采用贵州凯里瑞安建材有限公司P.O.42.5普通硅酸盐水泥。 6、水泥土室内标准养护条件下强度要求:28d立方体抗压强度平均值不小于3.25Mpa;同时要求桩身压缩模量Es不小于120Mpa。 四、试桩准备工作 1、室内配合比试验 (1)试验目的:了解加固水泥品种、掺入量、水灰比对水泥强度的影响,求得龄期与强度的关系,从而为设计计算和施工工艺提供可靠的参数。 (2)试验设备及单位:试验室在工地现场取样进行水泥土配合比的检测,监理现场见证取样。 (3)试验结论和建议:试验室在DK519+148~DK519+168段取样1次。经过28天龄期抗压强度检测,水泥掺入量150kg/m的28天后抗压强度为4.3Mpa。符合设计要求的3.25Mpa。 2、室外试验 (1)试验目的 利用室内水泥土配比试验结果进行现场成桩试验,以确定满足设计要求的施工工艺和泵压、泵量、提升速度、旋转速率等施工参数。 (2)各种试验桩参数的选用 水泥掺入量选用120kg/m 、150kg/m、180㎏/m,三组共3根。 水灰比采用1.0。 3、试桩设备的选用 采用一台PH-5B 型深层高压旋喷桩机进行试桩工作。其正常钻进搅拌深度为20m,可以保证设计桩长的要求。严禁没有水泥用量计量装置的搅拌机投入使用,必须采用流量泵控制输浆进度。 4、人员配置 试桩管理领导小组 项目经理:张斌 工区总工程师:张红杰 现场技术负责人:张浩天 试验负责人:王象群 安全质量环保负责人:蔡中仁 管理机构框图见图1。 图1 管理机构框图

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