【2017年整理】步进梁式加热炉液压系统优化设计15655.docVIP

【2017年整理】步进梁式加热炉液压系统优化设计15655.doc

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【2017年整理】步进梁式加热炉液压系统优化设计15655

PAGE 3机 械 创 新 设 计 论 文姓名: 李涛 院系、班级: 11机制专升本 学号: 201101070041 课程名称: 步进梁式加热炉液压系统优化设计 步进梁式加热炉液压系统优化设计摘要:结合步进梁的运动工况,分析了步进梁式加热炉液压系统的工作原理及其缺陷,并对原液压系统进行了优化设计,优化后的液压系统不但能满足系统的工况要求,还大幅提高了系统的可靠性和稳定性。1 概述现代化的钢坯加热炉不断向大型化、高度自动化的方向发展,在低耗能、环保等方面也提出了更高的要求。某钢厂热轧线步进式加热炉建于上世纪70年代,驱动方式为液压传动,至今该液压系统已经运行30多年,部分液压元件已淘汰,控制技术落后,控制精度低,已不能适应国家节能减排及当前该厂产能需求,急需对原液压系统进行改造和优化。2 步进梁式加热炉原液压系统原理及其缺陷2.1步进梁加热炉工况分析为了钢坯的轻托轻放,步进梁周期动作为:步进梁上升(给定信号加速→定速→中间减速→中间定速→中间加速→定速→减速→停止)→步进梁前进(给定信号→一次加速→二次加速→定速→一次减速→二次减速→停止)→步进梁下降(给定信号→加速→定速→中间减速→中间定速→中间加速→定速→减速→停止)→步进梁后退(给定信号→一次加速→二次加速→定速→一次减速→二次减速→停止)[1]。步进梁运动轨迹与速度图如图1所示,运动周期为45秒。图1 步进梁周期运动轨迹与速度图2.2 步进梁加热炉原液压系统原理步进梁式加热炉液压原理简图如图2,该液压系统泵站采用了三台油压平衡型双联定量叶片泵泵供油,主泵最高工作压力17.5 MPa,在压力为15MPa,转速为960r/min时,H泵流量为157 L/min,S泵流量为94 L/min,总流量为251L/min。三台主泵不停机工作,通过AD阀(加、减速阀)进行调节流量,即通过逐渐地使部分供油泵卸荷或加载来实现调速。图2 改造前液压原理简图 在正常工作时,AD阀只用两个工作位(阀2.1用的是中位和右位),切换AD阀的工作位,则可实现步进梁的加速或减速。单向节流阀3.1用于调定中位和右位切换的速度或者时间,即步进梁加速或减速的时间。通过调节进入或流出液压缸的流量来调节步进梁的速度,步进梁定速阶段的流量有753 L/min、408 L/min、502 L/min、251 L/min四种,流量通过H泵和S泵组合实现。步进梁周期轨迹的变速是通过液压元件无触点位置极限开关,时间继电器和γ射线配合AD阀的动作来实现的。即通由无触点位置极限开关及时间继电器给指令,逐渐切断部分供油回路来实现。提升液压缸和移动液压缸的工作原理如图3。提升液压缸下降采用差动系统,当步进梁下降时,提升液压缸活塞杆侧的压力油经液控单向阀51直接补入液压缸的另一侧,从而减少泵的供油量。步进梁的自重用油压平衡阀52来平衡,调定压力值为15MPa。定比控制溢流阀53预调压力为15MPa,其有3个作用:步进梁下降时,当压力过高时溢流;如果平衡阀52损坏,53可起安全作用;当步进梁上升时,溢流阀53打开,使提升液压缸工作腔充分卸荷。如果遇到停电情况,当步进梁尚处于升起状态,可以手动打开截止阀76.1,使步进梁靠自重回到下限位置。在移动液压缸液压系统部分设有制动阀62,其调定压力为15MPa,作为安全阀使用。顺序阀65和66起背压的作用,以便减少移动液压缸在启动、制动时的冲击[2]。图3 提升液压缸和移动液压缸工作回路2.3 原液压系统缺陷从原理设计上来看,该设计虽然能完成系统工作要求,并且已运行多年,但是仍然存在以下缺陷:1)系统无备用主泵,三台主泵不停机工作,加速了主泵的磨损,造成系统压力波动,故障频繁,一旦主泵发生故障,就要停机检修,严重影响生产进度。2)该系统属于旁路节流调速,即采用特殊结构的AD阀、极限开关和时间继电器进行控制,控制方式落后,定位精度低。3)原系统中提升液压缸下降时,为了减少泵的供油量,采用了差动回路。在差动回路中,由于采用的是非对称缸,主系统需要补油、溢流回路[3]。一方面,当液压缸活塞杆运动方向发生变化时,两腔的压力会产生突变导致系统不稳;另一方面,当外负载变化范围过大时,液压缸会产生气蚀和压力超过油源压力的情况,溢流量大,能耗大。4)原系统控制阀均采用AC110V电磁铁,容易因阀芯卡死引起电磁铁烧坏,从而导致停机。3 步进梁式加热炉液压系统优化设计3.1液压动力源优化设计为解决油缸两侧压力突变的情况,可将提升液压缸和移动液压缸均换成对称式的液压缸,缸的直径、活塞杆的直径及

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