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高线自动打包机PLC系列控制系统
高线自动打包机PLC系列控制系统?
1.概述:?
?? 自动打包机是现代高速线材生产线特有的设备,融机械、液压、电气控制为一体,动作准确、可靠。其精湛的动作过程,给参观者留下了深刻的印象,为现代高速线材生产线构筑了一道亮丽的风景线。?
??它处于高线的精整区域,使由C型钩运来的盘卷(最大高度达2000mm)经过打包机压紧,沿线卷圆周方向成90度等分打四个平行结头。打包后线卷最小高度可达0.5m,大大方便了盘卷的储藏、运输。?
??我厂的自动打包机,是从瑞典SUND—BIRSTA公司引进的PCH—4KNA型打包机。于1997年11月投入使用。本文首先结合瑞典方面提供的外文技术资料及自己的理解,对自动打包机的结构、功能进行介绍。并根据几年来的实践经验,针对控制系统存在的问题、所采取的技改措施及故障诊断方法进行总结。??
2.控制系统的硬件配置:?
??自动打包机的计算机系统,是由一台S5—135U?PLC构成,其有关系统控制配置框图如(图1)。
图中S5—135U?PLC组成如下:?
(1)中央处理单元CPU?6ES5?928—3UA12?1块?
(2)模拟量输出模板?6ES5?470—4UB12?1块?
(3)高速计数器模板?6ES5?242—1AA32?1块?
(4)8位数字量输入模板?6ES5?421—8MA12?1块?
(5)8位数字量输出模板?6ES5?441—8MA11?11块?
(6)32位数字量输入模板?6ES5?430—4UA13?3块?
(7)16位数字量输出模板?6ES5?454—4UA13?5块?
(8)16位数字量输入模板?6ES5?451—4UA13?1块?
(9)接口模板?6ES5?308—3UB11?1块?
(10)接口模板?6ES5?318—8MB11?1块?
(11)16位数字量输入/16位数字量输出模板?6ES5?482—8MA13?3块
4.控制系统存在的问题以及解决办法?
??虽然SUND—BIRSTA公司的PCH—4KNA型打包机,是一套比较成熟的控制系统。但从几年来的使用情况看,仍然存在一些不完善的地方。笔者在全面分析控制系统软、硬件的基础上,对存在的问题进行了完善,下面试举几例。??
4.1?打包线抽紧的控制程序的改进?
??打包线抽紧的动作过程,可分为两步进行:打包线刚开始抽紧的时候,压力瓣处于闭合状态。当被抽紧的打包线碰上压力瓣时,压力瓣张开,完成第一步抽紧。紧接着开始第二步抽紧,由于压力瓣的作用,第二步抽紧的拉力较小。在使用过程中发现,有时打包线的拉力损伤成品线材的表面,有时打包线无法完全被抽紧,形成“打大包”。从而影响成品的质量,用户对此反映强烈。通过对原程序的分析,发现压力瓣的张开是靠延时来控制的,是一个固定值,而打包线的抽紧是由液压马达来驱动。而在单位时间内,被抽紧的打包线的长度取决于液压油的压力、温度、流量等因素,是一个不可预测的变量。因此靠延时来控制压力瓣何时张开,并不准确,就形成了以上弊病:压力瓣太早张开,则打包线的拉力将损伤成品线材的表面;压力瓣太迟张开,则打包线无法完全被抽紧,形成“打大包”。通过对打包线抽紧过程的反复观察,发现抽紧用编码器的变化率在碰到压力瓣前后有明显的区别,于是本人修改了控制程序,以编码器的值的变化率来控制压力瓣的张开:当被抽紧的打包线碰上压力瓣之前,编码器的值的变化率大于80;而当被抽紧的打包线碰上压力瓣时,编码器的值的变化率小于80。实践表明,这种改进,效果明显。
4.2?升降台的控制程序的完善?
??在自动打包过程中,升降台的提升分两次进行。第一次提升高度由延时来控制,第二次提升的高度由操作台的拨码开关来设置,靠编码器的值来控制。在使用过程中发现,第一次提升的时候,有一部分线卷会从C?型钩上落下,而第二次提升的时候,盘卷又经常无法达到所要求的高度。它不仅影响了打包质量,而且也影响了打包头的机械、液压元件的使用寿命。经分析发现,部分线卷从C?型钩上丢落,是由于第一次提升的高度太高造成的,为此修改了延时时间(由1秒改为0.5秒)。当操作台的拨码开关的设置值为最大时,升降台的液压缸还未能达到最大行程(还有50mm)。是由于程序中将最大提升高度锁定为200mm,而这个值太小。改为250?mm后,升降台的液压缸就能达到最大行程。
4.4安全防护装置的完善?
??99年1月,有一位工人在处理K2打包头故障时,由于主操作台操作工操作失误,导致打包线击中头部,引发一起重大工亡事故。究其原因,是控制系统的安全防护性能不完善造成的:控制系统未考虑现场故障检修时,现场与操作台的安全连锁问题。为了杜绝此类事故的再次发生,本人在打包机的东西两侧各增加了一套安全防护装置,防护装置由硬件组成,并与系统控制连锁,两套装置的功能完全相同。在检
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