压缩空气罐憋压处理供参习.doc

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压缩空气罐憋压处理供参习

压缩空气罐憋压导致压力开关无法动作问题 一、情况介绍 251CO空压机启动向压缩空气罐打气验证空压机起停逻辑过程中,当气瓶压力达到39bar空压机自动停运以后。调试机务人员利用空压罐三个下泄阀下泄压力过程中,当压力低于30bar的情况下,空压机任然无法自动启动。这与空压机的起停逻辑设计不符。随后对设备检查过程中发现了压缩空气管段可能存在憋压的隐患。 二、事件经过 当时的试验状态如下: ① 手动启动空压机对压缩空气罐进行打压; ② 压缩空气出口主气阀处于关闭状态; ③ 当压力达到39bar以后由各气瓶下泄管线进行泄压; 空压机起停逻辑: 按照空压机的自动起停逻辑,当压缩空气罐主管线压力低于34bar,即低于下图1中250MP定值34bar情况下,空压机自动启动。当压缩空气罐主管线压力高于39bar,即高于下图一中252MP定值39bar情况下,空压机自动停运。 现场实际情况: 当空压机启动后,空压罐升压至39bar以后,252MP动作,空压机停运。当下泄压力至30bar情况下250MP仍未动作。查看LCP报警信息,三个空气罐压力低报警均出现。即254、256、258MP均动作。 图一 图二 随即按照下图三对250MP/252MP接线箱进行电压检查发现: 1、354CR 3号端子存在24V正电压,1号端子同样存在24V正电压,2号端子无正电压存在。表明250MP的1,2节点处于闭合状态。 2、354CR 6号端子存在24V正电压,4号端子存在24V正电压,5号端子无正电压存在,表明252MP1,2节点处于闭合状态。 以上情况为异常情况,正常情况应该是: 1、当压力下泄至34bar以下,250MP/252MP的1,3端子均应处于闭合状态。即354CR的3,2,6,5端子应有24V正电压存在。 2、当压力上升至39bar以上,250MP/252MP的1,2端子均处于闭合状态,即354CR的3,1,6,4端子应有24V正电存在。 图三 压力开关接线 三、原因分析 在之前的压力开关定值检查过程中已经对250、252MP的定值进行了打压检查,其定值均为正常范围,通过对现场检查现象分析可以得出结论,当空压罐压力下泄至34bar一下之后,250,253MP仍然处于压力高于39bar动作状态。因此可以得出结论,问题不是出在压力开关部分。 通过对空气回路进一步分析可以发现,如图一所示。 升压过程: 当压力上升至39bar以后,250MP/252MP按照正常逻辑动作,分别1,2节点闭合。 降压过程: 当通过下泄管线对空压罐压力进行下泄过程中,由于出口主气阀处于关闭状态,同时由于三个气瓶瓶口逆止阀296、297、298VA逆向截至,无法完成对瓶口至出口主气阀管线压力的下泄。以至于当空气罐压力下泄至34bar以下,250/252MP取压管段压力仍处于39bar。导致压力开关无法正常动作。 四、对系统影响 在机组正常运行过程中,出口主气阀处于打开状态,高压空气直接送至柴油机空气起动阀。 当空压罐压力由于正常泄漏及启动试验消耗低于34bar情况下,空压机会自动启动对空压罐进行打压。至39bar停止。 在此情况下,250、252MP处于的状态是1,2端子闭合。 由于启动空气回路存在正常的泄漏,存在泄漏分两种情况对系统影响: 如果在空气罐压力达到39bar之后,由于逆止阀上游(即三个空压罐及其出口阀门278,279,280VA)出现泄漏,造成空压罐压力迅速下泄至34bar以下,由于逆止阀的存在,250、252MP取压管线仍处于39bar状态。因此,无法正常按照压力低于34bar动作启动空压机,及时对空压罐补气。会对柴油机可用性产生影响。 如果在空气罐压力达到39bar之后,由于逆止阀下游(即逆止阀至柴油机启动空气阀管线)存在泄漏,造成空气罐及空气主管段压力下泄至34bar以下,由于250、252MP取压管线压力下泄,将不会对控制逻辑产生影响。对柴油机可用性不会产生负面影响。 五、改造方案 针对这个问题,个人认为可采取两个方面对系统进行改造。 机械方面(机械深入分析可行性) 针对以上分析可以发现,由于逆止阀的存在,导致空压机起停控制压力开关250,252MP在空压罐存在泄漏情况下无法正常控制空压机正常起停。因此可将逆止阀阀芯去除,即取消逆止阀的

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