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提高烧结矿质量生产实践
提高烧结矿质量生产实践
王翠琴
(宣钢炼铁厂)
摘要:本文介绍了宣钢炼铁厂提高1#烧结机烧结矿质量的实践,及取得的效果。
关键词:烧结矿 质量 粒度组成 技术改造
1 前言
宣钢1#烧结机生产的烧结矿主要是满足宣钢8#高炉的生产用料,随着高炉强化冶炼程度的提高,对烧结矿的质量越来越高,不仅要求其化学成分稳定,而且对其强度、含粉和粒度组成的要求也越来越高。为了满足现代高炉精料入炉的生产需要。2008年一烧车间开展了“提高烧结矿质量”攻关,改善了入炉烧结矿质量,为高炉稳定顺行创造良好条件。
2 提高烧结矿质量的措施
2.1 从入烧原料结构入手
原料性能的好坏直接影响到整个烧结工艺过程,因此我们配矿的原则要满足生产高质量的烧结矿的条件:一方面要使烧结的产量高,质量好,能耗低;另一方面希望烧结矿的冶金性能良好,满足高炉的需求,同时取得良好的经济效益。因此我们要从铁料、熔剂、燃料三方面入手。
2.1.1 优化入烧原料结构,稳定控制烧结矿化学成分
一方面车间对配加的不同品种外粉的水分及粒级组成及时监测,严格控制粒级组成较差的原料配比,与粒级组成好的外粉合理搭配使用,尽可能减少原料中1mm粒级及10mm大颗粒料含量,优化入烧原料的粒级组成,使入烧混合料粒级更适宜造球,保证良好的烧结透气性,进一步提高烧结矿产质量。另一方面稳定控制烧结矿SiO2含量,通过加强原料的跟踪管理和变料过程控制,实现了变料过程的平稳过渡,使烧结矿SiO2含量控制在5.8%~6.2%范围内,既保证了烧结液相的充分适宜,同时又提高了烧结矿的碱稳率,确保了烧结矿成分的稳定,且有利于烧结矿强度的提高。
2.1.2改善入烧燃料质量
车间现使用两种燃料,品种为焦粉和无烟煤,无烟煤的固定碳含量较低、灰份高。首先车间对无烟煤的质量进行严格把关,对固定碳含量低于75%的燃料采取严禁卸车使用,从而保证了入烧燃料的质量;其次是:针对焦粉和煤粉两种不同的物料对其加破碎后的粒度要求不同,煤粉易于燃烧,热值低,破碎后粒度要求相对粗,焦粉相对来说不易燃烧,热值高,破碎后粒度要求相对细;第三是:根据入烧物料粒级组成的不同及物料熔点不同,燃料粒度要求及时调整,入烧物料中组粒级骨架料比例大或物料熔点高时,燃料粒度控制相对粗,反之,则燃料粒度控制相对细;
第四是:车间加大了入烧燃料质量把关的考核力度,并细化监测考核措施,下发给相关班组强制实施,进一步确保了燃料质量,使烧结过程中燃烧热量充足,反应充分,烧结液相的质量良好,大大提高了烧结矿的强度。
2.1.2改善入烧熔剂质量
烧结生产中配入的熔剂主要有生石灰(包括钙质白灰、镁质白灰)、石灰石、白云石。生石灰遇水消化后生成Ca(OH)2,其比表面积达3.0×105cm2/g,具有很强的亲水性,能够促使混合料制粒。实践证明,配加适当比例的生石灰对改善混合料制粒很有效果,我厂的配比一般控制在3%~6%。在熔剂的使用方面,车间采取了严格的入库检测,一方面保证生石灰中CaO的含量大于75%,另一方面对生石灰的粒度严格监测,确保≤3mm部分达85%以上。并且每班定期测量,杜绝不合格熔剂入库。同时对熔剂筛进行了改造,将筛片切割成大小相等的两片,前后搭接,并用铁丝固定,这样一块可当做两块用,受料点也用皮带代替筛面,减轻了物料对筛面的磨损,延长了筛片使用周期。筛框四边全部用废旧皮带密封,用φ18mm的螺丝与筛框联接紧密,把筛片压紧,避免了大颗粒物料从筛缝落下,从而保证了熔剂粒度,对烧结矿质量指标的稳定起到了积极的作用
2.2 加强工艺设施的技术改造
为了进一步优化烧结工艺,车间对一些工艺设施进行了合理改造,进一步提高了烧结矿产、质量。
2.2.1钙镁灰下料装置改造
原钙、镁灰料仓下料口采取自流形,由于钙灰颗料细,且雨季易受潮,部分消化,所以白灰极易膨仓,下料不畅,造成下料量不稳定,而白灰加水一定,从而又造成混合料水分波动,最终影响到烧结矿的产量和质量。2008年初,车间对卸灰装置进行了技术改造,钙镁灰仓下料口均安装了卸灰阀,依靠阀内转子的不停转动带动仓内的白灰持续下料,从而几本杜绝了钙灰不下料,稳定了混合料水分,提高了烧结矿碱度稳定率,进一步提高了烧结矿产质量。
2.2.2添加剂仓技术改造
一烧车间配料添加剂仓原设计容积小,一次只能放四袋添加剂,且上部进料口为立方体状,下部出料口为圆柱状。上部仓四角容易粘死料,致使仓实际使用容积缩小,且料流不畅,配加不稳定,经常断料,被迫人工振打、捅料处理,不仅使岗位工人的劳动强度增加,而且由于配加不稳定,对烧结矿强度造成影响。针对这种状况,车间对添加剂料仓进行了改造,制作一圆台状料仓,截面积及高度增大,料仓容积扩大,上截面直径为1000mm,下截面直径为160mm,下截面直径与原出料口直径吻合,且斜面倾角∠50o,有利
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