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入窑煤粉水分给窑煅烧带来的影响.docVIP

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入窑煤粉水分给窑煅烧带来的影响

 入窑煤粉水分给窑煅烧带来的影响 我公司3200t/d生产线于2003年6月投产运行后,熟料产量维持在3 400t/d 熟料热耗3135kJ/kg,各项指标均在设计范围内且年运转率在90%以上。进入2007年后由于燃煤紧张,由山西大同煤更换为内蒙古煤,原煤的成分发生了变化,特别是内水含量变高,给窑煅烧带来不小的影响。   1.燃料情况   煤的工业分析见表l。   表1? 煤的工业分析 产地 Mar /% St.ad /% Mad /% Aad/% Vad /% FCad % Qnet,ad /(kJ/kg) 内蒙古 17.0 0.71 9.83 16.22 29.96 43.99 20506 山西 6.75 0.38 3.40 16.48 32.19 47.55 23568   2? 出现的问题   2007年7月2 日夜班窑操作员发现,分解炉出口负压突然增高600Pa,最高达到-l 800Pa,并且来回波动,窑电流随之下降,大约5min后分解炉出口压力最高达-2000Pa,最后达到压力表的最高量程。从分解炉到高温风机进口所有压力均有不同程度升高,期间操作员减料运行并马上通知现场巡检工,检查分解炉缩口部位和窑尾烟室部位是否有结皮垮塌堵塞,经检查未发现异常,烟室生料也不黏。从窑头观察窑内通风效果很差,浑浊不清,返火严重并流向三次风管,窑头微正压,窑煅烧困难,系统压力持续偏高。系统正常操作参数与故障参数对比见表2。   表2? 正常运行和故障时运行参数 测量点或控 制点名称 压力/Pa 温度/℃ 正常参数 事故参数 正常参数 事故参数 预热器出口 -5 500 -6000 ? ? C1出口 -5300 -5 800 325 330 C2出口 -4200 -4 800 520 525 C3出口 -3 500 -3 800 670 680 C4出口 -2800 -3200 790 810 C5出口 -2100 -2600 870 880 TSD炉出口 -l 200 -2000 890 880 入炉三次风 -450 -650 880 870 窑尾烟室 -300 -100 1 050 1100 SC出口 ? ? 960 935 C5出料温度 ? ? 850 855   3? 处理经过   当班操作员认为窑内结圈起蛋,于是第一次止料停窑从窑头往窑内观察,但并未发现异常现象,然后升温投料,开始压力并不高,10min后问题依然出现,随后窑内开始跑黄料,故决定停窑。白天对预热器、分解炉、预燃室、三次风管和烟室检查没有发现异形物,系统通风面积没有发生突然性变化。待窑冷却后进窑检查发现,窑内30m后仅有一道50mm的圈,窑内没有发现结蛋现象。由于系统并未检查出异常情况,且处于水泥销售高峰期,于是点火升温。再次投料后问题比停窑前更严重,窑尾密封处开始冒料,C5温度倒挂严重,系统负压比正常高出1 000Pa,分解炉温度难以稳定控制,窑内煅烧效果非常差,直接跑黄料,只得又止料停窑。根据以往经验,初步怀疑是喂煤量波动导致煤粉不完全燃烧,使系统阻力升高所致。但检查煤粉计量系统和煤粉燃烧器后并没有发现异常。于是围绕影响煤质的外部因素查找,最后确认是由于原煤粉磨过程出了问题,加上原煤水分高,导致煤粉水分太高,细度跑粗。   4? 问题分析   由于当时雨量增多,煤磨隔仓板通风面积有30%被煤粉糊死,煤磨通风差,研磨能力下降,台时产量低,一度供不上窑用。7月2日夜班接班后,煤磨操作员为赶仓放宽了细度和水分,加大煤磨台时产量。化验窒每班定点取两次样对煤粉细度和水分进行化验。当班煤粉水分高达9%,细度达到8%(正常生产控制在3%),并且事后对煤粉转子秤取瞬时样分析,水分高达12%。对比数据见表3。 表3? 煤粉水分有关指标??? % 质量控制 正常控制 事故时 进厂原煤 5 3 12 17 ?   煤粉水分对煤的低位热值影响很严重,且水分含量高,煤粉燃烧不稳定,导致温度时高时低。理论上,水分每增加1%,其燃烧热值降低1%。煤粉中的水分可以从燃烧过程中吸收很多的热量,使燃烧温度迅速下降。水在受热汽化时,体积增大l 700多倍,且大量的水蒸气笼罩于煤的周围时,会阻止空气进入燃烧区。煤粉水分每增加1.0%,火焰温度约降低10-20℃,煤粉水分对火焰温度的影响比灰分约大一倍。水分高还会造成煤粉不完全燃烧,烧成温度较低。   含水分高的煤粉不但难于粉磨,在输送、储存过程中容易引起堵塞,影响煤粉的均匀喂料,最终导致窑温的波动;含水分高的煤粉入窑时,导致煤粉燃烧滞后,火焰拉长。煤粉的外在水分可以通过提高出磨气体温度来降低,而内在水分需要在110℃左右才能蒸发,磨内降低内在水分含量是很困难的。从表1看出,我公司煤粉质量发生了较大的变化,给操作造成

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