机械故障诊断技术4_旋转机械故障诊断讲解.ppt

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机械故障诊断技术4_旋转机械故障诊断讲解

图4—23 低压缸前、后轴承上的振动测点信号频谱比较    对上述发现的问题分别作了修正,机器投运后恢复正常,低压缸两端轴承的总振值下降到20μm,检修前原频谱图上反映轴承油膜不稳定的91.2Hz低频成分和反映对中不良的4倍频成分均已消失[图4—23(c)、(d)]。 例4-14 油膜涡动及振荡实例    1997年11月,某钢铁公司空压站的一台高速空压机开机不久,发生阵发性强烈吼叫声,最大振值达17mm/s(正常运行时不大于2 mm/s),严重威胁机组的正常运行。    对振动的信号作频谱分析。正常时,机组振动以转频为主。阵发性强烈吼叫时,振动频谱图中出现很大振幅的0.4×转频成分,转频振幅增加不大。基于这个分析,判定机组的振动超标是轴承油膜涡动所引起,并导致了动静件的摩擦触碰。    现场工程技术人员根据这个结论,调整润滑油的油温,使供油油温从30℃提到38℃后,机组的强烈振动消失,恢复正常运行。    事后,为进一步验证这个措施的有效性。还多次调整油温,考察机组的振动变化,证实油温在30℃~38℃左右时,可显著降低机组的振动。 图4-24 烟机强振时的频谱 a) 北瓦 b) 南瓦 4.8 碰摩分析案例 例4-14 某炼油厂烟气轮机正常运行时,轴承座的振动不超过4mm/s。1993年11月,该机组经检修后刚投入运行即发生强烈振动。 壳体上测得的振动频谱如图4—24所

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