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混凝土泵送四字经
混凝土泵送四字经
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施工灌砼,泵送有功,工序得当,融会贯通;
准备、泵送、配合、收工,步步得法,每每成功。
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? ?? ?? ?? ?? ?准??备
上班检查,整机完好,搅拌料斗,异物排空;
盘点工具,按章加油,主油卸荷,电门开通。
待机运行,仔细观察,动作清楚,重点润滑
停机断电,卸荷处理,警示安全,等待开工。
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? ?? ?? ?? ?? ?泵??送
指导布管,事必躬亲,泵管接通,不堵不松;
级配合适,心中有数,泵水泵浆,浆稠易通。
统一指挥,未通忌停,慢中求稳,泵送畅通;
适时停泵,前后衔接,抽空查机,有备无患。
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? ?? ?? ?? ?? ?配??合
灌砼施工,泵送居中,前后呼应,前堵后攻;
不堵则快,不慌才通,看料泵送,泵泵都中。
遇堵不急,思路清晰,查清缘由,巧计疏通;
弯管易堵,锥管难通,停机过久,振动好通。
漏浆离析,紧固管卡,停泵怠工,适时反抽;
管线太长,须加固定,发生断管,反泵回抽。
断管接通,及时排气,操作稳妥,切忌猛攻;
泵是死物,人要灵通,全程通晓,事事轻松。
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? ?? ?? ?? ?? ?收??工
泵送完毕,不忘泵水,管道清洗,操作讲究;
断开泵口,冲洗设备,活塞加油,润滑打通。
反复检查,停机卸荷,填表写实,关机收工;
泵送工法,源于实践,推广应有,完善提高。
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泵送砼堵管采用砼输送泵沿管道输送的砼,称为泵送砼。泵送砼的特点是料质均匀,质量稳定,供料速度快,可一次连续完成垂直和水平运输,生产效率高、节约劳动力。由于输送泵沿管道输送和浇筑,管道堵塞就是泵送砼令人最担心的事。堵管不但影响效率,也影响砼质量,教训十分深刻。
例1 骨料级配不良,可泵性差
在一个工地五层楼板,C25 砼,原配合比碎石粒径015~3115mm 连续级配,变为01 5~2cm 粒径,砂率仍用0135 不变,配料员认为石子粒径变小,用在同等级砼配合比上更畅,未核实材料变化情况,就原配合比直接作为施工配合比,结果造成连续弯管堵塞,现将两种规格材料 碎石分析如下:类别 筛分率 针片状 空隙率% 31.5 26.5 19.0 16.0 9.5 4.75 2.36 底 5~26.5mm 0 2.1 11.6 12.4 46.7 22.7 3.05 1.4 9 37 0.5~20mm 0 ? 1.1 7.5 56.5 22.7 7.1 8.1 23.1 49 ???? 从砼形态看,显得砼石子增多,和易性欠佳,流动性变小。后将砂率调为0142 ,水泥用量每立方砼比原来提高15kg ,可泵性改善,工地连续泵送500多方砼未发生过堵塞。
分析原因:石子粒径变小,表面积增大,孔隙率也随之增大,填充料需要不足,不能克服针片状堆积弯管处形成堵塞,使砼泵送不畅。
防止措施: 泵送砼骨料针片状控制在18 %以下,水泥用量(包括掺和料) 不能低于280kg/ m3 以下,砼坍落度控制在14~16cm 最为适宜,特别是低标号砼,坍落度超过18cm 易出现离析堵管,坍落度低于12cm ,造成输送不畅而堵塞。配合比一定要根据材料变化调试,不能凭经验代用配合比,造成泵送砼效益和质量的降低。
例2 : 泵送剂与水泥相容性差堵管
水泥和化学外加剂的相容性是一个重要问题。我站就地取材选用本地质量较好的立窑水泥,选掺普通泵送剂,砼出机坍落度20cm ,砼运达10 公里运距工地,坍落度保留值只有6cm ,造成泵送困难、堵管。外加剂厂说他供应的泵送剂是适合C3A 值低于8 %的水泥,是水泥不适应外加剂,经查水泥厂供应我站该批水泥C3A 含量高达9138 %。在我站、外加剂厂、水泥厂的协调会议上,水泥厂承诺将C3A控制在815 %以内,而且稳定,外加剂厂保证供应砼搅拌站坍落度增加值12cm 以上的泵送剂其坍落度1 小时损失值不超过5cm ,水泥净浆扩展度≮24cm。水泥厂供应搅拌站水泥先由搅拌站实验室取样检测,符合要求才送货。经试用未再出现因水泥与外加剂不相容,坍落度损失快或急凝 而影响泵送的现象。
例3 砼急凝堵管
某工地在细雨绵绵的初春,当日室外自然温度只有14 ℃,砼罐车拉到施工现场约半小时,原出站时坍落度为16cm ,现场检测为2 cm 坍落度,经加泵送剂
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