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2016年行政工作总结及2017年工作计划.doc
2016年工作总结和2017年工作思路
2016年1——10月份,某某车间#2码头两煤(原料煤、动力煤)合计接卸1282622.9吨,同比去年多接卸211837吨;#10码头接卸原料煤41888吨,同比去年多接卸30552吨;副#码头接卸船盐19808吨,1——10月份,某某车间实现总接卸量1344318吨,同比去年增加了110479吨,同比增长8.6%.分部顺利完成原燃料供应等为公司生产服务的目标。
一、2016年工作亮点
1、一专多能和岗位培训,优化岗位人员,2号码头实行每班6人作业制,包括班长在内。
(1)、电工替代中控、皮带工。顶替#2码头、氮肥15道中控及皮带工的工龄假及其他假期时的生产作业。
(2)、检修工替代皮带工,进行副#5码头、#10码头的卸船作业,及N15道的卸车作业。
(3)、吊车工进行318浮吊的学习培训,并进行#2码头中控室、N15道的卸车器、#10码头垂头吊的作业培训取得实效, 两名吊车工能较熟练独立操作318浮吊进行作业。
(4),办公室人员除本质工作外,还承担公司废旧物资处理监装,出厂管理业务。
2、进行有机区、无机区的业务划分,实行减员增效,提高劳动生产率。 无机分部副#5码头的资产及人员11人整体划入,包括原某某车间人员共18人办理在职离岗手续。
(1)、撤销起重班、检修班,成立#10码头卸船一班、二班,两个班组。整合-#5、#10码头及无机片区的作业,这两个班组负责,同时还负责该区域设备的维护保养和分部设备的检维修工作。
(2)、#2码头、2-2码头、N15道作业班由#2码头卸煤工段四个班组负责,同时还承担该区域的设备的维护保养工作。
(3)、电工班除了替代#2码头的相关作业外,还承担#10码头、#2码头、2-2码头及货场设备的电器设备检维修任务及维护保养工作,以及N后15道、-#5码头的电器设备的紧急抢修任务。原料综合班负责,原料管理、效能监察管理、mes统计上线及盘库、小产品的管理与收发,货场运输管理及分部生产组织等工作。
3、三基管理:
(1)、交接班管理,对#2码头、实行领导参加的7:50白班交接班,值班人员参加原料综合班和2号码头的夜班交接班,并将录制的视频上传到某某车间职能人员及班组长工作微信群,加强交接班程序执行情况的监督。
(2)、对AB班人员上下班实行视频监控管理,提高“三纪”管理的实效。采取值班人员检查监控回放并做好记录、领导抽查的办法,巩固“三纪”管理成效。
4、修订完善#2码头卸船作业的奖励考核办法,规范白班的作业量和作业时间。作业时间按2500吨/船,时间6——6.5小时,每班一条,在生产急需提库存,接卸超过一条,达1.5条,并两次扫舱, 奖励当班人员20元/人,并且规定:#10码头原料煤卸船装车1200吨/班,动力煤1500吨/班,石灰石1500吨/班,-#5码头卸盐650吨/班。
二、存在的问题及原因分析:
1、设备管理滑坡严重。发生卸船机悬链斗导向轮轴承损坏,6406皮带突发性断裂等设备故障。原因分析:a、作为大机组、特护设备,缺乏有效的检查考核手段,责任落实不到位,奖金考核时,无该项考核内容。b、设备管理制度缺失,重修理,轻保养,设备维护保养不到位,巡回检查不到位,2016年5月至10月20日卸船机悬链斗导向轮发生故障时,无一张设备保养与润滑记录。C、超强度、超负荷、高频次连续运行,造成设备疲劳,到达设备使用极限,自2014年6月份正式投入运行至2016年10月31日,#2码头接卸两煤已达344万吨。由于圆筒仓、动力部控制进库量,以及月末降库存、月初提库存的影响。#2码头输煤系统的24小时卸三条船频次较高。据统计,今年1月——10月,24小时卸三条船共38次。平均每月3.8次。再者,按设计能力120万吨/年,两年零四个月的接卸量是344万吨,远远超出了该设备系统所承受的范围。
2、备用设备老化现象严重:由于大货场地区 ,4台大型设备,除垂头吊间断性正常作业外,其他设备均处于闲置状态。由于#1龙门、垂头吊年代久远,前期作业量大,使得#1龙门、垂头吊不同程度存在安全隐患。原因分析:(1)#3龙门由于桁架结构有变形现象。上饶度出现偏差,大跑啃道现象严重,一旦大跑轮出现问题,很难修理。(2)、#1龙门1978年安装投入使用以来,近39年头,桁架出现不同程度的变形,北侧承轨梁 多年前曾断裂后修复,设备整体老化疲劳严重。(3)和#1龙门一样,垂头吊也是1979年投入使用的老设备,并且是一台报废后重新启用的设备,目前,面临着作业量大,设备老化,备品备件难以采购的双重压力,这些都制约着设备作用的发挥和生产的稳定。
3、人员培训进度受到生产的制约。a、目前分部在岗70人,除办公室人员7人,两名精神病患者和工伤长期住院的人员外,分部实际在岗作业人员61人,
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