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立式喷射蒸馏塔在溶媒回收生产上的应用.doc

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立式喷射蒸馏塔在溶媒回收生产上的应用

立式喷射蒸馏塔在溶媒回收生产上的应用 魏 建 (山东鲁抗医药股份有限公司 山东济宁272021) WEI Jian (Shandong Lu Kang Pharmaceutical CO.LTD, Shandong Jining,272021) 摘要:立体传质塔板具有通量大、效率高、弹性大、压降低以及物料适应性强等诸多优点,经过适宜的改造和配置,鲁抗将其成功运用到处理青霉素废酸水、阿莫西林三乙胺废水以及其它化学合成的废水中,提高了回收率,降低了回收成本,在创造经济效益的同时,也创造 了环保效益。 关键词:立体传质塔板,废水,回收 大通量高效塔板------立体传质塔板(CTST),是河北工业大学90年代开发、研制的一种高效喷射型塔板,它具有通量大、分离效率高、操作弹性大、压降低以及物料适应性强等诸多优点,其性能达到国际先进水平。已在化工、制药、石化等行业迅速推广应用。目前国内已有约200多座塔在工业生产中成功应用,过程涉及精馏、吸收、解吸、汽提等。 低含量废溶媒废水回收是半合抗生产中的一个重要过程,由于低浓废水生产工艺过程所致,处理的废水具有处理量大、含固体颗粒、物料发粘易发泡及溶媒含量不稳定、回收成本较高等特点。 1 立体传质塔板的性能 1.1 通量大 1)由于CTST的气体通道------塔板开孔为矩形,便于开孔排列,同时单孔面积很大,一般矩形孔大于40mm×120mm,工业应用中最大已达70mm×350mm,所以其开孔率可以超过20%,这是其它塔板所难以达到的; 2)操作上限高:由于分离板的作用,使得喷射出的气液能够有效分离,所以大幅度减小了雾沫夹带,提高了操作上限。如图1所示,若以雾沫夹带10%作为操作上限,F1浮阀的板孔动能因子为17,而CTST可达34,即在相同的塔板开孔率时,CTST的操作上限比F1浮阀高一倍。 3)降液管液相通量大:降液管主要作用之一即是使流到其中的液体和气泡分离,一般鼓泡型塔板上的气含率在50%左右。由于CTST塔板上液体为清液层,流到降液管中的液体基本不含气泡,所以降液管的通过能力可提高一倍,设计时降液管的最小停留时间可由5s减小至2.5s。 所以,与浮阀塔板相比,CTST无论是气相还是液相通量均可以提高50%~100%。 1.2 塔板效率高 由于CTST的空间利用率高达40%~60%,气液在罩内及罩间接触非常充分:一方面气体把液体分散为小的液滴,大幅度的提高了气液两相的接触面积,另一方面激烈的喷射工况,使液滴的表面不断更新,以维持高的传质、传热推动力。因此CTST具有很高的传质效率。与高效率的F1浮阀塔板相比,塔板效率在低气相负荷时高出10%,在高气相负荷时高出40%以上。 1.3 操作弹性大 CTST的操作下限同F1浮阀一样受塔板漏液控制,操作上限一般受过量雾沫夹带控制。实验研究表明,在开孔率11%时,CTST的操作下限为板孔动能因子4.7~6.3,操作上限为34,其操作弹性达5.4~7.2,而F1浮阀的下限为4.0~4.8,操作上限为17,其操作弹性达3.4~4.3。 1.4 物料适应性强,可处理含固体物料、易发光物料 由于CTST塔板开孔大,一般大于40mm×120mm,而气体、液体的喷射速度达10~20m/s,对喷射孔有自冲刷作用,所以CTST能够处理含固体颗粒及易产生自聚物料。 另外,由于CTST特殊的喷射型操作工况,塔板上液体为清液,因此无发泡机制,高速喷射的液滴又具有破沫作用,所以能够处理常规塔板难以处理的易发泡物系。 1.5 罩内压力分布合理,板压降低、能耗低 为探讨CTST的气液传质机理,优化塔板结构,对其罩内的压力分布情况进行的测试和研究。研究表明: 1)气体通过塔板板孔时,有缩脉现象,由此造成的罩内外压力差是液体进入罩内的主要推动力; 2)气体通过板孔时的干板阻力约占整个塔板阻力的70%,因此,进一步降低塔板压降应从降低板压降应从降低板孔阻力入手; 3)CTST的板压降比F1浮阀低20%左右,且负荷越大低得越多,如图2所示。由上述性能可见,采用CTST进行新塔设计,在同样生产能力及分离要求的条件下,可节省投资1/3以上。现有塔设备扩产改造,可以在原塔外壳、降液管及塔板支撑件不变的情况下,仅更换塔板,即可提高80%~100%的生产能力,同时还能够提高塔板的分离效率、降低塔板压降,还特别适用于含易发泡物质的物料。改造后塔的抗堵塞能力大幅度提高,且塔板上无活动部件,塔的维修周期提高一倍以上。 2 、立式喷射塔在我公司青素废酸水回收过程中的技术改造 废酸水回收是青霉素生产中的一个重要过程,所处理的废酸水具有处理量大且醋酸丁酯 含量不稳定,同时

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