2012年第一净化厂自控系统运行总结.docVIP

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2012年第一净化厂自控系统运行总结

2012年第一净化厂自控系统运行总结 2012年,根据第一净化厂数字化工作的部署,第一净化厂自控人员严格按照采气一厂自控系统管理规定,在相关部门的积极配合以及自控技术人员的共同努力下,完成了自控系统的巡检、维护、管理等各项日常工作和靖边末站DeltaV监控系统组建,四五区控制系统改造,服务器室、中央控制室搬迁,中央控制室数字显示墙系统建设四项重点工作,保证了第一净化厂自控系统平稳运行,促进了第一净化厂数字化建设工作的开展。 一、自控系统运行现状 第一净化厂过程控制系统由DeltaV系统,TPS系统,RTU系统三套过程控制系统组成,三套控制系统控制区域分布如表1所示。 系统 控制区域 TPS系统 1#-3#200万净化装置、安全联锁系统 DELTAV系统 4#-6#装置、集配气、供水供热、甲醇回收、靖边末站、硫磺回收单元 RTU系统 水源站系统 表1过程控制系统控制区域分布表 (一)、TPS控制系统  Network Interface Module:LCN/UCN 网络接口模件);一台HM( History Module :历史模件);4台GUS(Global User Station:全方位用户操作站);一台工程师站;一台APP站。GUS操作站50;TPN软件版本为R670。HPM的配置方案见表1, TPS系统结构拓扑图见图2所示。 表1 HPM配置方案 控制器(HPM) 控制单元 HPM03/04 2#、3#净化装置 HPM09/10 1#净化装置及公用单元 HPM11/12 安全联锁 图2 TPS系统结构拓扑图 在2012年的运行过程中,系统基本上运行平稳,未出现影响装置正常运行,造成装置紧急停车的系统故障,2012年系统出现的故障总结如下: (1)UCN B缆报警频繁故障 系统运行中出现UCN网络故障,其中UCN A 缆运行正常,UCN B缆出现故障。针对TPS系统出现UCN B缆故障,第一净化厂邀请TPS系统厂家工程师对TPS系统的UCN网络和LCN网络进行维护,更换部分终端电阻后UCN B缆故障报警消除。 (2)卡件瞬时失电 2012年7月,由于受雷击的影响,TPS系统一块卡件瞬时失电后,造成该卡件监控的点数据丢失,中控操作台出现系统报警(面板SYST STATS按键指示灯闪烁),故障点的执行状态由ACTIVE强行切换为INACTIVE,点的PV值显示坏值。将卡件组态信息重新下装后哦,系统恢复正常。 (二)、DeltaV系统 第一净化厂DeltaV系统于2003投运以来,先后在2008年,2012年进行系统的升级和扩容,系统以WINDOWSXP为平台,应用DELTAV8.4系列。系统采用了7对MD冗余控制器和2个MD非冗余控制器,共16个控制器。控制器的配置方案为:400万净化装置和硫磺回收采用一对冗余控制器和一个非冗余控制器;1号锅炉房采用一对冗余控制器;2号锅炉房采用一对冗余控制器;甲醇回收和污水处理采用一个非冗余控制器;集配气总站采用一对冗余控制器,安全联锁采用一对冗余控制器,四五区一对冗余控制器,靖边末站一对冗余控制器。现有工程师(ProfessionalPlus)站一台、操作员(Operator)站12台和应用(Application)站1台,实现对4#-6#净化装置、集配气、供水供热、甲醇回收、靖边末站、硫磺回收单元以及UPS等相关设备的生产数据检测检测与控制。第一净化厂DeltaV系统结构拓扑图如下图3所示。 图3 DeltaV系统结构拓扑图 在2012年的运行过程中,DeltaV系统基本上运行平稳,未出现影响装置正常运行,造成装置紧急停车的系统故障,2012年系统出现的故障总结如下: (1)、光电转换器电源故障 2012年4月,DeltaV系统运行中出现一光电转换器故障,造成生产副网中断,更换光电转换器电源后,网络恢复正常。 (三)、RTU系统 第一净化厂水源站采用MOTOROLA公司的MOSCAD系列的 RTU系统,检测信号通过Modbus协议将数据传输至第一净化厂DeltaV系统,实现对水源井的远程操作与控制,第一净化厂RTU系统结构拓扑图如下图4所示。 图4 RTU系统结构拓扑图 在2012年的运行过程中,RTU系统自身基本上运行平稳,未出现造成水源井系统停运的故障,2012年系统出现的故障总结如下: (1)、3#水源井潜水泵运行状态反馈跳动,造成系统报警频繁,经对系统组态检查,重新下装后,系统恢复正常。 二、系统存在的问题 (一)、TPS控制系统 (1)TPS系统APP站向自控中心Scada系统传送数据,经常频繁中断,经自控人员重启后,数据传送恢复正常。 (二)、DeltaV系统 (1)、DeltaV各单元通讯正常,但系统网络存在故障,对系统光

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