马钢2号2500m3高炉风口跑渣铁事故.docVIP

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马钢2号2500m3高炉风口跑渣铁事故

马钢2500m3高炉风口跑渣铁事故 尤 石 本文对风口跑渣铁事故进行了总结。对风口跑渣铁事故发现及时,并对事故采取了积极有效的措施;事后又采取预防措施,防止高炉此类事故再次发生,确保了高炉复风后三天顺利达产。 关键词 风口 跑渣铁 铁口造衬压入料 有害元素 目前二铁总厂2号高炉炉役已达十二年,临近大修期,炉缸侧壁受到不同程度的侵蚀。进入2016年炉缸二层水温差整体上升,尤其是12号冷却壁水温差突破报警值,高压水温差达到0.83℃(热流强度13.0KW/m2),高炉采取了相应的护炉措施,但忽视了5层1号冷却壁的水温差及其附近的电偶温度的变化,还有1号小套漏水对炉衬的影响考虑不周,致使3月31日1号风口中套与大套间跑渣铁,因处理措施得当,未造成较大的经济损失,复风后第三天产量就达到5898t/d。 发生过程 3月31日7:35~9:35高炉动态休风休风更换9、10、12号漏水小套,休风前铁水中【Si】0.35%,铁水物理热1470℃。复风时堵9、10、11、12、29号风口,炉况恢复较快,也较为顺利,先后捅开9、12号风口,到11:23高炉各参数基本恢复至休风前水平,风量4400m3/min,富氧6000m3/h。复风后轻料0.5t/ch只加了7批,之后焦炭负荷回到高炉正常生产水平。炉缸温度不足,铁水【Si】下降很快,最低见到为0.17%,风口伴随着生降现象,14:00炉体点检发现1号小套漏水,控水40%。高炉因过低料线风压偏高控风量200m3/min,低料线过后风压转适,试图加风量100m3/min,但加上去后不适应又退回,这时炉温上行较快,最高见到0.60%。18:38打开1号铁口时,当时铁口深度只有3000mm。18:43高炉工长正在看铁口状况、铁流、铁水温度,突然听到1号铁口上面有跑风的声音,抬头看渣铁正从1号风口喷出。 2、原因分析 风口跑渣铁不是偶然的,它是长期累积的结果,由量变到质变的过程,其原因有多方面的因素。 2.1、高炉工长对浅铁口危害认识不够,1号铁口深度记录失真,铁口深度达不到要求3300mm,铁口深度忽深忽浅的现象时有存在,铁口泥包长期不稳定,形成大喇叭型,造成1号铁口区域侵蚀严重,致使1号铁口上方5层1号冷却壁炉衬和造衬压入料侵蚀。 2.2、高炉渣系成分不稳定,(Al2O3)偏高,时常超过16.5%。(Al2O3渣铁流动性较差,影响了炉缸活跃性,高炉死料柱透液性差,加剧炉缸四周的渣铁的环流。 2.3、高炉有害元素的控制公司和总厂都是比较重视的,总体上控制得还是可以的,入炉(k2O+Na2O)、锌负荷分别在3.0~4.Kg/t、200~400g/t之间,但是相对国标来说控制得还是不够的。从1号中套取出来看,大量的白色的液体从风口流出来,说明风口区域存在锌富集,造成锌渗入砖衬缝隙,冷却生成(ZnO),体积膨胀,砖衬破裂粉碎,随后被高温渣铁侵蚀掉。 2.4、图1为炉缸风口下方5层2-3号冷却壁电偶温度趋势图。 图1 装入碳砖电偶温度(深度170mm) 从图1中可以看出5层2-3号冷却壁电偶温度有升高的走势,但是因为炉缸5层1号冷却壁电偶未装,5层1号冷却壁水温差变化也不明显,未引起高炉操作者足够的重视,因此未能及时发现5层1号冷却壁温度的异常变化。 2.5、3月31日动态休风,复风焦炭负荷4.60,轻料0.5t/ch7ch。从这次复风来看,负荷过重,风压逐步上行,高炉过低料线难行,难行之后又有返热,控风量200m3/min一直加不上去,导致鼓风动能偏低,中心死料柱偏大,炉缸中心透液性差,增加了炉缸四周的环流;与此同时炉温波动大,炉缸活跃性变差;1号小套烧漏控水量40%,有大量水进入1号风口区域,1号风口区域砖衬和造衬压入料受到侵蚀,渣铁进入1号风口区域,其结果1号风口中套与大套间跑渣铁可能也比较大。 3、处理过程 对于风口跑渣铁,若处理不当,会造成中套及大套烧坏,风口全部灌渣,消耗大量的人力和物力,造成的经济损失不可估量,比如3号1000m3高炉风口大套烧坏就是个例子,因此要求高炉工长认真熟悉本岗位的操作规程,要有扎实的基本工,尽量将事故降到最低水平。 3.1、18:43突然听到1号铁口上面有跑风的声音,抬头看渣铁正从1号风口喷出,当时判断是吹管的头部烧穿,立即通知炉体赶紧打水冷却,并按照操作规程紧急休风程序,紧急减压至60KPa,在此期间,停TRT、停氧和煤,全开调压阀组,改常压,要求炉前打开3号铁口重叠,紧接着通知厂调度和相关人员,同时加轻料1t/ch并缩矿批至50t/ch。因工长和炉体配合得当,现场情况得已控制,渣铁不再向外喷出,避免了紧急休风灌风口二次事故的发生。从事后现场看,渣铁是从中套及大套之间4~5点位置喷出,喷出的渣铁

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