污水处理厂的再生水药剂成本和关键问题.docx

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污水处理厂的再生水药剂成本和关键问题

污水处理厂的再生水药剂成本和关键问题 今天要主讲的是东区再生水厂工程,这个项目于2011年2月建成投产,设计产水能力为20000 m3/d,生产工艺采用微滤MF(Microfiltration)与反渗透RO(Reverse Osmosis)组合工艺,这个“神秘的过程”就是这样的: 再生水厂源水为小红门污水处理厂的二级出水,它的特性是这样的: 由污水变为合格的高品质再生水,它是用什么改变了自己的身份呢? 通常膜法水处理工艺在实际生产运行中需要使用多种药剂,其中包括杀菌剂、阻垢剂、还原剂、pH调节剂、清洗剂等,同时为保证膜系统的稳定运行工况,需要根据进水水质和膜的污染情况对其进行定期的清洗和保养,通常根据设计要求微滤膜系统每1~7 d需要进行一次杀菌清洗,当跨膜压差达到0.15~0.2 MPa时需要进行化学清洗;当反渗透系统跨膜压差达到0.15~0.2 MPa时需要进行化学清洗,总之是个负责的过程。 东区再生水厂主要生产药剂投加情况,清洗维护频次及药品投加量如下所示,而清洗频次和药剂使用量则是根据膜系统实际运行情况决定。 而各个药剂在使用过程中所占的比重就是这样的: 你想知道污水变身的药剂要花多少“黄金白银”吗?通过三年权威的蹲点守候,我们拿到了第一手的数据。而且计划没有变化快,现实总是和我们设想的不一样,设计值和实际运行中间永远要差着无数的小试、中试、现场试验~ 实际成本比例就是这样的: 杀菌剂 双膜工艺杀菌剂设计使用量为71.23 g/m3,通过对3年实际生产中的杀菌剂使用量进行统计,2011年、2012年、2013年杀菌剂使用量分别为80.15 g/m3、84.09 g/m3、97.69 g/m3,分别比设计使用量增加了12.5%、18.05%、37.15%。其主要原因在于为保证整个系统的运行稳定,减少微生物的污染,在夏季对进、出水增加了杀菌剂的使用量,同时随着微滤系统使用时间的增加,膜抗污染性能的降低也导致了清洗频次和杀菌剂用量的增加。 从使用成本来看设计使用成本为0.085元/m3,2011年、2012年、2013年实际使用成本分别为0.096元/m3、0.101元/m3、0.12元/m3,分别比设计使用成本增加了12.9%、18.8%、41.2%。杀菌剂的使用与来水水质有着密切的关系,尤其在夏季,如上游污水处理厂出水到再生水厂进水端能够保证有足够的余氯,再生水厂进水就可以减少杀菌剂的投加,从而降低杀菌剂的使用量和成本的支出。杀菌剂虽然单价便宜,但其用量最大,故在总成本中排名第一,应在实际生产中予以重点关注。 阻垢剂 再生水厂阻垢剂设计使用量为3.28 g/m3,通过对3年实际生产中的阻垢剂使用量进行统计,2011年、2012年、2013年阻垢剂使用量分别为3.04 g/m3、3.32 g/m3、3.19 g/m3, 分别比设计使用量降低7.3%、上升1.2%、降低2.7%。从使用成本来看,设计使用成本分别为0.098元/m3,2011年、2012年、2013年实际使用成本分别为0.091元/m3、0.099元/m3、0.095元/m3,分别比设计使用成本降低7.1%、上升1%、降低3.1%。 2011年再生水厂处于调试阶段,故药剂用量有所波动,其他两年药剂实际使用量和成本与设计值相比变化不大,其原因在于上游来水中影响结垢的离子种类和含量较为稳定,进水含盐量变化不大,3年TDS平均进水浓度为640~700 mg/L,故在实际生产中阻垢剂投加量较为稳定,与实际设计值较为接近。 根据3年的实际生产情况,可以考虑降低阻垢剂的投加量,以节约其使用成本,原因如下:首先设计时为降低反渗透系统受无机盐结垢污染的风险,阻垢剂投加量偏于保守,通常为3 mg/L;其次,基于多年来实际运行情况,进水TDS较为稳定,反渗透系统受无机盐结垢污染并不明显,主要体现在酸洗后压差变化不大。 因此可以考虑在保证系统安全运行的前提下将阻垢剂投加量降低,由于阻垢剂单价昂贵,降低用量能够直接实现药剂成本的大幅度下降,当投加量由3 mg/L降至2 mg/L时,年阻垢剂成本将减少24万元。 还原剂 还原剂设计使用量为3.69 g/m3, 2011年、2012年、2013年还原剂实际使用量分别为2.98 g/m3、3.61 g/m3、3.29 g/m3,分别比设计使用量下降了19.2%、2.2%、10.8%。设计使用成本为0.013元/m3,2011、2012、2013年实际使用成本分别为0.011元/m3、0.013元/m3、0.012元/m3,分别比设计使用成本下降了15.3%、0%、7.7%。 还原剂的投加量主要受反渗透系统前端进水余氯值的影响,在满足脱除水中余氯的前提下,还要有一些安全储备量。由于2011年按照设计投加量投加进水杀菌剂,导致反渗透前端进水余氯

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