盈德52000Nm3h制氧项目试生产方案.doc

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盈德52000Nm3h制氧项目试生产方案

52000Nm3/h制氧项目试生产方案 编制: 审核: 批准: 贵州盈德气体有限公司 2009年5月15日 项目施工完成情况 贵州盈德气体有限公司52000Nm3/h制氧于2008年3月份开工建设,于2009年6月初安装完毕,根据制氧项目的实际情况,现拟组织进行各系统调试,然后进行联动调试,联动调试后进入试生产阶段。试生产结束后才进入正式生产阶段。 试生产阶段主要任务如下: 需要对各单体设备进行不断调试,确保各单体设备达到最佳运行工况。 联动调试时,再对各设备的运行参数进行不断调整,确保达到联动生产的最佳工况。 最主要的是对空分塔的各项工艺参数进行不断调整,以确保各馏分达到最佳工况。 在试生产期间,还必须通过各设备制造厂商的性能测试和考核。 同时因我们是天福煤化工项目的配套工程,目前还要与天福主体一起进行联动调试。 现场还有部分配套的附属设施、地坪和围墙等未完善。 在试生产期间,一方面需要对各项工艺参数进行不断调整,另一方面对出现的问题不断消缺和完善。预计试生产周期至少需要二至六个月(具体试生产时间从2009年6月?日起,预计2009年8月?日结束)才能保证产量和质量达标,这样全面完善后才能进行危化品的现场安全验收,具体安全验收的时间根据试生产情况再呈报告给贵局。 生产、储存的产品品种和设计能力 空分装置产量及纯度(设计工况): 产 品 产量Nm3/h 纯 度 压力MPa(G) 备注 工况 工况 氧 气 46500 52000 ≥99.6% O2 5.0 内压缩 液 0 400 0 ≥99.6% O2 氮气1 22000 26000 ≤10ppm O2 ≥0.4 下塔压力氮 氮气2 6000 9000 ≤10ppm O2 8.1 内压缩 氮气3 19300 32000 ≤10ppm O2 ≥0.012 氮气 27700 26505 29155 ≤10ppm O2 3.7 液氮泵后节流 液 氮 1000 450 ≤10ppm O2 液 氩 1350 1500 ≤1ppm O2,2ppm N2 注:Nm3/h系指0℃,760mmHg状态;不特殊注明压力均为绝对压力(下同)。液体产品为折合气态后的数据,压力以冷箱出口0米标高计算。 运转周期(两次大加温间隔期) 2年 装置加温解冻时间 ~36小时 装置启动时间 (从膨胀机启动到规定产量液氧产出) ~36小时 2、空分装置流程简述 本空分设备采用分子筛净化、增压透平膨胀机、规整填料精馏塔、无氢制氩及液氧、液氮内压缩工艺。整套设备包括空气过滤系统;空气压缩系统;空气预冷系统;分子筛纯化系统;换热精馏系统;液氧储存、汽化系统;液氮储存、汽化系统;液氩储存、汽化系统;仪、电控系统等。 原料空气经空气过滤器(AF1001)) 空气经空气冷却塔AC1101冷却后,温度降至12℃,然后进入切换使用的分子筛纯化器MS1201/MS1202,空气中的水份、二氧化碳及部分碳氢化合物被吸附。分子筛纯化器为两只切换使用,其中一只工作时,另一只再生。纯化器的切换周期为240分钟,由程序控制自动切换。 空气经净化后分为二路:一路空气约128300Nm3/h在低压板式换热器E2-1~E2-8中与返流气体换热,温度降至接近空气的液化温度约-172℃进入下塔C1。另一路空气约151500Nm3/h去空气增压机增压。空气增压机分两段,从Ⅰ段抽两路空气,一路约7500Nm3/h压力0.99MPa(G)经减压后作工厂用气、仪表气、液体泵密封气使用。另一路相当于膨胀量的中压空气约39000Nm3/h进入膨胀增压机(B401))) 在下塔中,空气被初步分离成氮和富氧液空,顶部抽出24800Nm3/h的压力氮气(含氧量小于10PPm),大部分经低压板式换热器E2-1~E2-8复热后送出冷箱,作为压力氮气产品送出。小部分送精氩塔蒸发器被液化后经PdV707进上塔。 其余氮气在主冷凝蒸发器K1中液化,同时主冷的低压侧液氧被气化。一部分液氮作为下塔回流液,另一部分液氮从下塔顶部引出,一路经液氮泵NP801A/NP801B加压至8.1MPa(G)一部分液氮节流降压至3.7 MPa(G)后进入高压换热器E E-1~E-3汽化,之后进入中压氮气管网,未节流的高压液氮则经过E1-1~E1-3汽化后作高压氮产品送出冷箱。另一路经过冷器E4-1~E4-2被从上塔顶部来的污氮气过冷,节流后送入上塔顶部作为上塔的回流液。下塔抽出污液氮在过冷器中过冷,节流后送入上塔上部,作为上塔的回流液。下塔底部含氧约为36%的富氧液空在过冷器中过冷,节流后部分送入上塔中部作为上塔的回流液,另一部分

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