大冶铁矿选矿车间球磨QC小组--提高二次溢流粒度合格率概要.pptVIP

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大冶铁矿选矿车间球磨QC小组--提高二次溢流粒度合格率概要

* 提高二次溢流粒度合格率 大冶铁矿选矿车间球磨QC小组 小组概况表 表一 1999年全国优秀QC小组 2001年湖北省最佳QC小组 2003年全国优秀QC小组 小组荣誉 管理人员2人,技术人员2人, 操作人员4人 小组成员8人 贺聿诚 组 长 人均120小时 TQC教育 攻关型 课题类型 DYTKQC-2005-007 注册号 提高二次溢流粒度合格率 课题名称 2005.4-2005.11 本次活动时间 1991.6 成立时间 大冶铁矿选矿车间球磨QC小组 小组名称 制表人:方国俊 时间:2005.4 1、工序质量要求:二次溢流粒度-200目(即0.074mm)合格率达到75%,才能使矿石中的有用成分达到单体解离,满足选别作业的要求。 2、本工序存在问题:二次溢流粒度合格率为54.23%,没有达 到75%的合格率要求。由于粒度合格率低,一方面造成磁选作 业精矿粒度偏大,对球 团造球带来影响。另一 方面,由于单体解离不 充分,造成浮选作业金 属回收率下降。 3、课题选定:提高二次溢流粒度合格率。 一段 磨矿 二段 磨矿 原矿(水洗筛下产品) 原矿(细碎-18mm) 一次 分级 二次 分级 二次溢流(送浮选、磁选作业) 球磨工序是由一段磨矿、一次分级和二段磨矿、二次分级组成的两段一闭路磨矿。大部分原矿经过粗碎、中碎和细碎三段闭路破矿的-18mm的矿石,进入整个球磨工序的两段闭路磨矿流程。一部分原矿则是经过粗碎、中碎、水洗筛,筛下产品不进行一段磨矿和一次分级,而是直接进入到二次分级作业。工艺流程见图一: 图一 :两段闭路磨矿流程图 1、工序介绍: 小组对2005年1~3月份二次 溢流粒度的取样化验结果进 行了统计分析。共取样化验 1265次,其中-200 mm 粒 度不合格 579次,合格率为 54.23 %。现场归类统计后 列出二次溢流粒度不合格品 的统计表和排列图如下: 2、生产统计: 二次溢流粒度不合格品统计表 表二 100 579 合 计 100 6.39 37 其 它 93.61 12.26 71 给矿不均匀 81.35 15.89 92 粒度过粉碎 65.46 65.46 379 二次溢流跑粗 累计百分比(%) 百分比(%) 频数(次) 项 目 600 500 400 300 200 100 0 379 65.46 81.35 93.61 100 75 50 25 92 71 37 其 它 二次溢流跑粗 粒度过粉碎 给矿不均匀 制表、制图人:方国俊 时间:2005.4 由排列图可以直观看出:造成二次溢流粒度不合格的 主要问题是二次溢流跑粗。 1、目标值:二次溢流粒度合格率≥75%。 2、目标值论证: (1)工艺要求:二次溢流粒度合格率≥75%,这是 工艺要求,必须达到; (2)理论依据:通过活动解决二次溢流跑粗问题的60%,二 次溢流粒度合格率可达到75.53%。(计算过程54.23.% +54.23 % * 65.46%* 60%=75.53%) (3)技术因素:小组由选矿高级高工程师、车间主任贺聿诚亲 自挂帅担任组长,其他7名成员都是技术骨干和业务骨干,具有 丰富的攻关经验。 我们相信通过大家的努力,目标能够实现。 小组成员针对二次溢流跑粗的主要问题进行原因分析(见图三)。 二 次 溢 流 跑 粗 人员 工艺 方法 原料 工作热情不高 操作经验不足 培训不够 地沟泵排矿口 距溢流堰过近 分级效率低 水洗筛下矿量不稳 入磨矿石粒度粗 难磨碎矿石 入磨矿石粒度硬 返沙量小 溢流浓度控制不当 图三:二次溢流跑粗因果分析图 制图人:方国俊 时间:2005.4 我们对因果图中的个末端因素逐一进行验证。 要 因 验 证 表 表三 是 童光宏 球磨、磁选、浮选下平台矿砂通过地沟泵送往二次分级机中,由于粒度过粗,地沟泵排矿口距溢流堰过近,分级效率低,直接导致溢流跑粗。 地沟泵排矿口距溢流堰过近 3 否 程 军 除新转岗的的4名球磨工培训时间不够外,其他24名球磨工工龄都在5年以上。新转岗的职工虽然培训不够,但在师傅的指导下,能够按标准操作,只影响到操作的熟练程度,但不直接影响到磨矿质量。 培训不够 2 否 方国俊 少数职工缺乏工作热情,但在操作中能够执行标准,对二次溢流跑粗影响不大。 工作热情不高 1 是否主因 验证人 验 证 情 况 末端因素 序号 是 贺

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