2013年度生产简报第五期.docVIP

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? 生 产 简 ?报 ? ( 第5期 ) 世龙公司生产部 2013年06月 05日 生产概况 本月环境温度气温逐渐上升,氯碱厂冷冻2#、3#螺杆液化机组排气压力偏高,液化效果低,机组跳闸等。16型电槽整流变、整流柜温度超高等因,为此隔膜电槽均出现了降直流电过程。为平衡电解液,3日、6日安排扩张阳极电槽停车两次,18日受蒸汽影响,扩张阳极电槽又停车一次。AC1厂干燥发生AC分解事故一起,停车抢修15小时左右。蒸发采用不停车大洗效体,效果显著。现气温高,真空上水温度增高,大量补充原质水,造成大回收水池水位较高(现正在着手改进),电解液库存基本持平。各生产装置具体运行情况分别说明如下: 1、各产品产量: 隔膜烧碱12029.232吨(折100%碱),计划完成率100.24%(其中:40%碱2366.160吨)。盐酸555.96吨,液氯产量4285.46吨,其中:氯化亚砜用液氯1800吨,商品液氯2485.46吨。 离子膜碱5074.319吨(计划完成率101.49%); 氯化亚砜3064.640吨(计划完成率100.48%); 配套设施二氧化硫665.93吨(计划完成率73.99%); AC产量4880.100吨(计划完成率98.39%),十水产量:11187.05吨; 其中一厂AC:2924.625吨,十水产量:6571.540吨, 二厂AC:1955.475吨,十水产量:4615.510吨。 超细AC:2629.175吨。(计划完成率101.12%)。 2、热电厂上网发电量:1331.55万度,蒸汽:79691吨。 二、运行情况: 1、氯碱系统 隔膜槽: 116只30型电槽,2日、3日因氯碱冷冻2#、3#螺杆机排气压力高,液化效果差,共降直流电3次,计时为1.27小时;3日因外包工在AC1厂制肼岗位搭临时电源时引起跳闸,氧化尾气泵无电,氧化停止通氯,降直流电一次,计时为0.35小时;3日氯碱冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗后,2#螺杆机清洗效果不错,3#螺杆机无效果;9日、12日、13日、14日、21日、22日、23日和24日因3#螺杆机排气压力高,液化效果差,共降直流电18次,计时为29.15小时;14日因外线电压不稳,动力电源313线闪电,部分大型电机跳闸,降直流电一次,计时为1.08小时;9日、21日和23日因氯碱冷冻2#螺杆机跳闸,降直流电三次,计时为8.68小时;24日氯碱厂为解决冷冻凉水塔偏小,增加河水增压泵,2#、3#螺杆机停机清洗,降直流电四次,计时为8.26小时;25日、26日因氯气压力高,降直流电二次,计时为4.71小时;26日因嘉柏停车检修,氯气压力高,降直流电四次,计时为7.59小时;28日动力厂检修3#整流柜软水管时引起4#整流柜跳闸,降直流电一次,计时为0.30小时;为确保电流效率22日起降低电流密度运行,降直流电2KA,运行直流电52KA。其余时间运行正常。 老16型电槽运行120台,3日因氯碱厂冷冻2#、3#螺杆机排气压力高,液化效果差,降直流电一次,计时为0.18小时;3日氯碱冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗后,2#螺杆机清洗效果不错,3#螺杆机无效果;9日、12日、14日、21日、22日、23日因3#螺杆机排气压力高,液化效果差,降直流电十一次,计时为21.76小时;14日、23日、24日、25日因整流1#、2#变压器和1#、2#整流柜温度高,降直流电六次,计时为14.88小时;23日因氯碱冷冻2#螺杆机跳闸,降直流电一次,计时为2小时;25日动力厂将整流1#、2#柜改为井水冷却,降温效果好;28日因AC1厂干燥27日发生分解事故在抢修中,造成次钠、氧化涨库,通氯减少,氯压高,降直流电两次,计时为4.57小时;直流电运行24~27KA。其余时间运行正常。 98只16型扩张槽,3日因氯碱厂冷冻2#、3#螺杆机排气压力高,液化效果差,降直流电二次,计时为3.26小时;3日、6日为平衡电解液,停车二次,计时为45.01小时;3日氯碱厂冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗后,2#螺杆机清洗效果不错,3#螺杆机无效果;9日、12日、18日、21日、22日、23日因3#螺杆机排气压力高,液化效果差,降直流电十次,计时为20.64小时;18日因热电厂3#、4#炉给煤机均出现堵斗现象,蒸汽压力连续7.66小时低于0.4MPa,造成电解液涨库,被迫停车一次,计时为41.88小时;24日氯碱冷冻将2#、3#螺杆机停机清洗并加装河水增压泵,降直流电三次,计时为8.71小时;25日因氯气压力高,降直流电一次,计时为4.21小时;26日因嘉柏停车检修,氯气压力高,降直流电一次,计

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