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基于IA系统的超临界机组全程给水控制改造.pdf

基于IA系统的超临界机组全程给水控制改造 罗兴宇 刘玉成 (浙江大唐国际乌沙山发电有限公司,浙江 象山315722) 摘要:600MW超临界机组的全程给水控制由于受到转换工况复杂、调节量耦合严重等诸多因素影 响,尤其是针对本次实验的汽泵上水的全程给水控制,要求分离器再循环阀的流量和主给水流量耦合 程度最小,更要求在小溢流阀关闭的情况之下,完成分离器水箱水位的控制,特别是在汽水膨胀和转 干态的临界点做了一些的工作和尝试,在试验中比较好的解决了扰动,达到了水量和水位的控制。 关键词:超临界;干湿态转换;全程给水;无电泵上水 式,在高负荷阶段采用等效串级三冲量给水控制方 O引言 式。整个全程给水控制系统主要分为三个阶段,即湿 随着材料技术的发展和节能要求的不断提高,超 态运行,转干态运行和干态运行。 临界以及超超临界机组在国内已经逐渐成为主力机 结合乌沙山发电公司的实际,由于全程采用汽泵 组。采用直流锅炉的超临界、超超临界机组在调节手 上水,其上水量较大,分离器储水箱体积为如10ram 段上和传统亚临界汽包炉有较大区别,其工艺流程与 X65mm,其体积小,尤其是大溢流阀被锅炉厂家取 对象特性发生了较大变化,尤其是启动和升参数过程 消,以及为了节能降耗,水质合格后运行人员将小溢 中的全程给水自动系统,没有汽包作为缓冲对象,从 流阀认为关闭,导致乌沙山电厂全程给水系统自动的 机组上水、点火、并网、转干态,其工况转换复杂, 设计和投入难度非常大。为此我们于2007年7月份 对自动的适应性要求很高。 着手开始了全程给水自动实施的一些凋研和方案准备 1超临界机组全程给水系统控制 工作,对原给水自动方案进行修改。 1.1,启动系统给水控制 2超临界机组全程给水控制改造 X600 乌沙山发电有限公司4 MW机组HG 2.1湿态运行阶段控制改造 1890/25.4-YM4型锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公 第1阶段给水流量控制采取定值控制,为了维持 司引进英国三井巴布科克能源公司(MB)的锅炉技 锅炉的本生流量,给水流量定值保持在600t/h,定 术进行设计、制造的。其锅炉给水系统,以2台带 值可以由运行人员手动偏置改变。分离器水位控制由 50%额定容量的汽动给水泵作为正常工作泵,以1台 再循环阀控制,到设定的高水位后,小溢流阀开始调 带30%额定容量的电动给水泵作为机组的启动、备 节。其水位控制为纯粹的单冲量控制,压力到 用泵。其启动系统为内置式带再循环泵系统,锅炉负 20MPa的闭锁。 荷小于30%B-MCR最低直流负荷时,分离器起汽水 2.2转干态运行阶段控制改造 分离作用,分离出的蒸汽进入过热器系统,水则通过 当点火后,随着蒸发量的不断,储水箱水位不断 连接管进入贮水箱,根据贮水箱中的水位由再循环泵 下降,炉水循环泵流量线性减小,省煤器入口流量

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