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排查污染源,解决2#炉水氢导超标
华能丹东电厂,吴贵德
2017-4-9
第七届电力行业化学专业技术交流会
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简 介
针对2号炉水氢导超标,通过离子色谱分析、离子摩尔电导率核算,找出了磷酸根、硫酸根等杂质含量高是2号炉水氢导超标的基本原因;对炉水加药由磷酸盐处理,改为采用氢氧化钠处理的方法,炉水氢导明显降低,但仍然超标;进一步查找原因,通过对污染源进行多方排查,明确凝汽器到锅炉补水箱、处于室外地埋管段的溢流管存在漏点,该溢流管与凝汽器补水管相通,并处于负压状态,补水时漏点附近脏水经凝汽器进入给水,导致2#炉水氢导超标,漏点消除后2号炉水氢导超标得到根本性解决。
【关键词】 炉水;氢导;污染源;负压;氢氧化钠;摩尔电导率。
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第七届电力行业化学专业技术交流会
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1 项目背景
新颁化学监督导则要求监测炉水氢导,氢导表2014年5月30日投入后数值一直偏高,对2014年7月21日到12月2日间2#炉水氢导、电导进行统计,氢导平均值为17.34μs/cm(标准为1.5 μs/cm),最高值达到26.30μs/cm,合格率为零;电导平均值为15.50μs/cm(标准为10 μs/cm),最高值达到22.29 μs/cm,这标志着炉水含盐量达到比较高的程度,将导致热力设备水汽系统腐蚀、结垢、积盐,严重时将锅炉、汽机出力,甚至发生锅炉爆管,影响机组安全、经济、稳定运行。
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2 核算炉水电导率,分析炉水氢导超标原因
2014年10月23日,对2#炉水进行杂质分析,根据水质分析数据,通过相关离子的摩尔电导率,计算出炉水电导、氢导。
核算出的炉水电导为13.016μs/cm,较实测值12.33μs/cm高0.686 μs/cm;原因为对炉水分析的项目并没有涵盖所有杂质,但是漏查的杂质,占比不大。
氨含量达到22%,不影响炉水氢导;氯离子、硫酸根、磷酸根占比都比较高,大部分超过10%;因此这些离子含量高,是2号炉水氢导超标的原因。
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3氢氧化钠处理效果
对改用氢氧化钠处理的2014年12月27日到2015年3月25日间2号炉水氢导、电导进行统计,做出2号炉水氢导、电导趋势图,可以看出:从12月3日开始对2号炉水实施氢氧化钠处理方案,氢导、电导均显著下降。
对炉水处理方式改进前的2014年7月21日到12月2日之间和改进后的2014年12月23日到2015年3月25日之间的炉水电导、氢导的有关数据分别统计,见表2;可以看出电导平均值为8.89μs?cm-1,合格率都达到100%;氢导平均值下降到4.82μs?cm-1,下降幅度达到72.19%。
对2014年10月23日和2015年03月24日炉水杂质进行分析,氯离子、硫酸根、磷酸根离子浓度分别降低35.62%、68.49%、96.3%,都大幅下降。
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4 排查并处理污染源后,炉水氢导达到部颁指标
4.1 制定污染源排查方案并实施
2014年11月13日 检测氨水、磷酸盐杂质含量未超标。
2014年11月27日,割断低加疏水取样管,割断2#补水泵旁路管排空门。
进行四次排污试验,检查加药杂质含量均未超标。
2014年12月17日,电科院电导表校验。
2014年12月27,检查2#暖风器疏水,查定暖风器疏水、闭冷水正常。
检查凝汽器补水系统,是否存在内漏,导致污染。
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4 排查并处理污染源后,炉水氢导达到部颁指标
4.2 确定污染源
2015年3月25日停机后,开始进行污染源排查,在5月17日进行凝结水补水泵再循环管严密性试验时,发现锅炉补水箱液位每日降低40cm,约泄漏30t水,经查为凝汽器到锅炉补水箱的溢流管存在泄漏,而泄漏点处于室外的地埋管段,从而确定了该泄漏点就是2#炉水氢导超标的一个原因。
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4 排查并处理污染源后,炉水氢导达到部颁指标
4.3 污染源处理
6月8日对地埋管泄漏点处理,7月24日再次启机后,炉水氢导明显下降;对2015年9月11日到2015年10月18日间1#炉水氢导平均值下降到0.88 us/cm(标准为1.5),下降幅度达到81.78%,最高值为1.15us/cm,合格率达到100%;电导平均值为7.10us/cm;炉水氢导、电导已经达到部颁标准。说明该泄漏点就是2#炉水氢导超标的一个重要原因。
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