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换热器冷箱密封气带液导致空分设备停车的分析和处理.pdf
换热器冷箱密封气带液导致空分设备
停车的分析和处理
常兴路
(中国石化北京燕山分公司气体产品事业部,北京市房山区燕东路12号102500)
摘要:空分设备因换热器切换阀故障临时停车,由于试漏不规范,使二氧化
碳冻结在自动阀处。空分设备再开车时,由于走渡二氧化碳冻结区的时间偏长,
使空气在切换式换热器冷端液化,液空穿过自动阀箱的污氮阀,最终通过密封气
管线到达小冷箱底部,冻裂冷箱底部面板。介绍整个故障过程,分析故障原因并
指出密封气管线设计和安装方面存在的不足。
关键词:空分设备;切换式换热器;冷箱密封气;停车
1故障现象
发生密封气带液故障的3200m3/h空分设备采用切换净化流程,切换式换热器单独分隔
出一个小冷箱。小冷箱架空布置,切换式换热器热端在下,冷端在上。3200m3/h空分设备
切换式换热器系统流程如图1所示。
图1 3200m3/h空分设备切换式换热器系统流程简图
小冷箱的密封气取自污氮总管,引出管非常靠近自动阀箱一侧,且在污氮管水平段的下
方,密封气通过阀门TG-130控制,密封气最终送到一根布置在小冷箱底部的水平管道(底
·117·
部开有许多小孔)内。由于密封气管道内有大量液体,导致密封气出口底部的小冷箱面板被
冻裂,使得带有喷射状态的气液混合物从裂缝处大量漏出。现场操作人员误判为空分设备发
生了严重泄漏,将空分设备紧急停车。
2故障经过
9:00,空气进装置压力波动很大,而且手动切换强制阀,压力波动大的现象未见好转。于是
决定临时停车,以便找出原因:切换阀漏气、自动阀发生故障,还是换热器通道泄漏等。
也是几乎同时上升。于是首先拆开均压阀QDll0检查,发现密封面存在些问题。更换阀
芯。用同样方法对另一只均压阀也做了检查。确认所有切换阀无问题后,回装阀门,再次通
过SW一114导入仪表气,进行上述试验,两个通道的压力不再同时上升。
进装置空气压力大幅波动故障排除后,于9日凌晨03:55左右组织开车。开车初期按第
三阶段操作,即走渡二氧化碳冻结区,约40分钟后才开始进入第四阶段(从操作记录看,
实际并未完全进入开车第四阶段,仍处于开车第三阶段)。05:00左右,操作人员进行室外
巡检时,发现小冷箱底部冷箱壁冻裂且喷出液体。操作人员检查操作情况,未查出任何操作
疑点,随后赶紧叫来技术人员一同查找原因,技术人员认定冷箱内设备发生了泄漏。并对漏
出的液体进行粗略分析,分析结果是液空。于是紧急停运空分设备,进行系统加温,然后扒
卸小冷箱的珠光砂,清扫试漏。经过反复试漏,未发现任何漏点。
到底是什么原因能在切换式换热器热端附近产生如此多的液空,将冷箱底部钢板冻裂并
喷出液体呢?
3故障原因分析
经过仔细查看现场设备布置情况以及装置停车前的一些操作记录,找到了小冷箱底部面
板冻裂喷出液体的具体原因为:①通过加温阀导入仪表气试漏,使得大量二氧化碳冻结在自
动阀上,自动阀不能正常开闭;②空分设备走渡开车第三阶段时间偏长,冷端温度切换后期
达到一175(2,使大量空气液化;③液化的空气通过未完全关闭的自动阀进入到污氮总管,
由于密封气取出口在污氮总管水平段的下方,液空自然流入到密封气管道内。
为了便于发现操作中存在的问题,把当班的操作记录转抄如下:
车。
式换热器冷端温度依次为一151℃、一160(3、一162℃、一160C。、
4经验总结
通过此次密封气带液导致的停车故障,可以看出3个方面的问题:①小冷箱密封气气源
选择、密封气管道接口设计和安装存在不足;②试压试漏方法不妥;③空分设备短时停车
·118·
后,再开车时操作上存在缺陷。
(1)在靠近自动阀箱的污氮管上取污氮气,将其作为密封气引入小冷箱最底部,这种设
计不太妥当。由于取出的污氮气温度很低,极容易将小冷箱底部保冷箱面板冻裂,很容易造
成冷箱内设备泄漏的误判(正是由于小冷箱的架空布置,使得这一设计缺陷得以暴露)。若
将切换式换热器热端的仪表气引出做密封气或是氮气做密封气,实际效果会更好。
(2)现密封气的引管接在污氮气水平管段的底部,这样一旦管道内有少许液空就会使其
进入到小冷箱底部,很容易使冷箱面板冻裂。密封
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