热电厂辅助设备系统节能减排的几个途径.pdf

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热电厂辅助设备系统节能减排的几个途径 连云港碱厂 时金甫222042 连云港碱厂 孙维兵222042 摘要:节能减排成为最近几年的流行语言,特别是发生全世界金融危机以来,节能 降耗更是成了企业热门的话题,不这仅是一种经济效益的驱动,是企业生存发展的需要, 更是一种社会责任。本文从实践与理论两方面介绍了热电厂的节能改造途径,技术创新 是节能降耗的有效用段,值得借鉴。 关键词:技术创新、能量梯级利用、变频 1.能量的梯级利用 1.1锅炉排污水的能量转化利用 通常情况下热电厂锅炉排污水都是进入连排扩容器扩容产生低压汽,进入系统利 用,污水外排。 在实践中,通过应用螺杆膨胀机,以连排水为动力,拖动除尘泵,,代替了一台电机。 这样的改造有三点好处,一是问接把原来的闪发低压汽转换成了电能,相当于实现了低 品位热能向高品位电能的转换,降低了用电负荷。而压力等级只有0.2MPa的蒸汽是很 难有设备转化为电能的。二是原来抽汽供向低压蒸汽管网的2#机又增加了抽汽量,提 高了汽轮发电机的效率。三是螺杆膨胀机的排汽接近了大汽压力,进一步利用了排污水 中的热能。 1.2工业汽轮机的应用 我厂低压汽系统,主要来源于1#发电机背压排汽、2#机Ⅱ抽、重碱压缩机排汽及重 碱闪发汽,管网运行压力大约0.25~o.35MPa,夏季生产过程中,管网低压汽过剩,时有 排空现象,预计排放量5~10吨。有时不得不减少1#机发电量来平衡低压汽。2#机Ⅱ 抽在夏季因低压汽过剩不能较好地投用,造成夏季机组真空下降,发电成本上升。抽汽 口的压力通常在0.4~O.5MPa,运行时通过二抽电动门节流排入低压汽管网,造成了能 量的浪费。而除氧器的工作压力仅0.02~0.05MPa(表压),除氧器的正常耗汽量都在 20吨/时以上。因此从抽汽口到除氧器之间存在一定的能量损失。 成功改造两台工业汽轮机拖动锅炉给水泵,运行效果良好,每小时可节电约700千 一384— 瓦时,消耗低压汽热量折质量仅1吨左右。这项改造有效地实现了能量的梯级利用,不 仅节省了厂用电,同时还消化了低压汽,减少夏季排空损失,还可以增加2#汽轮发电机 的抽汽量,从而提高汽轮机效率。 2.提高用电效率 2.1降低变压器损耗和提高功率因素。 我厂建厂设计选用变压器全部为SL7型,目前属国家淘汰产品,目前已采用节能型 变压器更新在用变压器十台,总容量达10500千伏安,实现了节能降耗。 我厂无功负荷主要由两台发电机提供,但随着用电负荷的增加,发电机所带无功负 荷较高,已不利于发电机的稳定运行。必须提热电及下游用户的用电质量。 在热电及全厂6/0.4kV变电所采用功率因数补偿装置,降低供配电设备的电能 损耗。 从用电情况来看,低功率因数负荷主要集中在生产装置区,对此,我厂投资90余万 元在化工主要工序重碱、煅烧变电室的六段低压母线上增设了无功功率自动补偿装置, 总容量2760千乏。新上除硝、压滤装置配套设计无功补偿装置3套,总容量1200千乏, 装置投资32万元。按无功经济当量k。=0.04千瓦/千乏计算,每年可节约电量95万千 瓦时。 2.2提高电动机的运行效率 我厂的主要用电设备是电动机,拖动负载中风机、泵类占相当大比重,节能潜力很 大。在满足工艺条件下,主要风机、泵的电机采用了变频调速控制。 在热电厂的灰浆泵房,经常有~台泵频繁启动,利用一台备用变频器实现了一台185 千瓦灰浆泵的变频改造。既减少了设备的频繁启动,又节约了电能。 3.降低厂用电 在热电厂,锅炉风机、给水泵、磨煤机是耗电三大用户。 风机的节能改造方法有三种,一是重新造型高效风机,二是变频改造,三是根据锅炉 的负荷稳定情况,如果比较稳定,可以量身定做风机叶轮,实现最佳节能,如果负荷多变 则应该是高效叶轮加变频的组合。 给水泵的节能改造方法,类似于风机。 锅炉给水泵的选择上,通常是压头选择偏大较多,给水调节阀开度不大,节流损失很 大,在实践中,有的厂把多级给水泵减少一级,是不需要投资的节能项目,效果非常明显。 磨煤机的耗电量主要与钢球的重量与配比、煤粉细度控制及设备运行时间有关。不 少电厂还是筒式钢球磨煤机。主要的技术创新有以下几点。 通过进出口密封改造,磨煤机在高阻力下运行,减少了钢球装载量,增加了磨的

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