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机械厂2015年1-9月份对标挖潜
完成情况及原因分析
一、对标挖潜指标完成情况:见表1
表1
序号 指标名称 单位 标准 完成指标 子项 母项 备注 1 劳动生产率 万元/人.年 9.85 8.93 3447.11 386 2 电耗 千瓦时/万元 2111.13 1434.95 4946422 3447.11 3 水耗 吨/万元 27 14.16 48796 3447.11 上表为机械厂2015年1-9月份对标挖潜完成情况统计,从表中可以看出,2015年1-9月份机械厂累计完成完工产品产值为3447.11万元。销售收入2542.75万元,1-9劳动生产率8.93万元/人.年,与标准值比均没完成目标。1-9月份电耗、水耗均完成。
二、2015年1-9月份对标挖潜完成情况分析。
(一)劳动生产率,未完成指标
图1 1-9月份劳动生产率
劳动生产率机械厂指标是9.85万元/人·年,按照1-9月份机械厂完工产品,人员按照386人计算,1-9月份劳动生产率是8.93万元/人·年,没有完成目标。
原因分析:
1、操作人员的操作水平需要提高,厂里用的一部分临时人员技术水平参差不齐,而且人员不稳定,生产效率低下。
2、铸造工艺、数控编程还处于初级阶段,有些工艺需要不断改进。
3、有些设备因为任务不足,没有充分发挥出潜能。
4、由于受公司采购原材料影响,产出时间滞后,未全部形成完工产品。
提高劳动生产率措施:
1、设备管理上,对设备进行分类管理,A类设备为关键设备,此种设备需要进行预防性维修,B类设备进行及时维修,不能影响生产的情况下进行及时修理,C类设备空闲维修,对于A类设备的开动率进行每月考核,保证设备的正常运转。
2、人员管理上,对操作人员进行技术操作培训,以提高操作人员对设备的操作能力。
3、工艺改进上,对铸造工艺进行改进,例如对AGCO产品的铸造工艺改进,前支架(4347500M5)、前配重支架(4349131M3)分别有原来的一箱一件、一箱两件改为一箱2件和一箱4件,钢水利用率有原来的70.8% 、71.6%提高的现在的78.3%、79.2%,减少型砂用量40%,大大提高了产品生产效率。为了降低AGCO产品两种支架的加工后的废品率,对浇注系统进行几次改进,产品加工后的合格率有85%提高到95%以上,按照每月生产1000件前支架(4347500M5)计算,可以减少废品损失至少100*1108=11.08万元。在树脂砂生产线经过对除尘进行改进后,型砂灼减量符合规定要求,致使新沙使用量每天减少2-3吨,按照进价每吨300元计算,每天可节约3*300=900元,而且提高了铸件合格率。
另外在机加工方面,前支架加工在没有经验可以借鉴的情况下,车间技术人员、操作人员采取走出去请进来的方式,加强专业技术学习与攻关,攻克了两种支架及喇叭口的数控工艺编程的难题,并不断进行工艺优化,其优化结果如表:
表2
序号 产品名称 产品图号 原来加工时间(分钟) 工艺优化后加工时间(分钟) 每天多产出产值(元) 1 前支架 4347500M5 90 60 6648 2 前配重支架 4349131M3 40 24 13152 3 喇叭口 4345212H1 80 47 7428 4 喇叭口 4346718H2 80 50 6190 同时,减少外委加工数量,5月份,制造部车间加工前支架(4347500M5)384件,前配重支架(4349131M3)184件,全部由厂里加工。
钻具部对TJ90钎尾锻造模具改进,模锻改进后由原来的4.8公斤减到4.5公斤,重量减少0.3公斤,按照每年2500件计算,节省750公斤材料,多产出钎尾185件,按照每件160元计算,可以多增加产值29600元,每件减少加工时间在5-8分钟。
4、生产组织上,产品生产进行批量投入、产出,提高产品产出速度。
(三)电耗指标,完成指标
图3 1-9月份电耗指标
从以上图中看出电耗指标1、2月超标十分严重,主要原因有以下几种:
1、1月份由于赶进度,没有充分利用低谷电进行组织生产,2月份因春节放假,产值过低造成。
2、机械厂厂区景观灯、路灯没有进行限制耗费大量电能。
3、铸件成品率还有待提高。
4、制造部数控编程需要进一步优化,减少产品加工时间。
工作措施:
1、对机械厂区景观灯进行管理,只留少数路灯在夜间照明。
2、对于耗电大的设备,像电炉等,用电时间合理规划调整运行时间段,用电负荷尽量避开用电尖峰,安排在用电低谷,以降低电费支出。开炉工作时间安排如下:低谷时间:晚23:00-早7:00。除了利用好低谷电外
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