2013年生产部总结.docVIP

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
2013年生产部总结

2013年工作总结 今年生产工作已经结束,一年来,生产部依照年初制定的工作计划,有序、认真地开展各项工作,但今年由于受到自然条件因素影响,部分指标和前期计划存在一定差距,需在今后的工作中进一步加强。 生产部今年的完成指标如下:产季共加工26天,加工原料2940吨,生产成品克新品种:90.50吨,大西洋:254.555吨,夏波蒂101.825吨,共计加工产品446.88吨,完成计划指标的10%。共加工584小时,开机率为96.1%,低于97%基本标准0.9个百分点,吨粉耗薯大西洋6.05吨、夏坡蒂6.69吨、克新7.76吨,平均吨粉耗薯6.54吨,吨粉耗气21.34吨,吨粉耗煤4.56吨,吨粉耗水61.6吨,吨粉耗电401.9度,吨粉耗24.22吨,吨粉耗包装物40.3条。 下面就一年来生产部具体工作汇报如下。 车间的技改及检修工作 1、技改工作 为了提高降低设备故障率、提高产能,2013年生产车间进行了5项技术改造,包括:原料计量称安装、低压配电PLC改造、车间废水回收再利用、包装成改造、进风系统增加活性炭过滤,均取得了较好的效果。 (1)、预清洗原料计量进行改进,以往采用容重累积法,考虑对原有计量方法误差大,不能够为车间承包提供准确依据,改为称重累积法计量,经过多次现场核准及调试,能够准确计算出所需原料实际数量,掌握吨粉耗薯准确性,通过今年的使用是可行有效的,误差率在1.5%左右。 (2)、低压配电系统改造工作国产化,由于进口配件费用高,另外进货时间关系,坏了后不易修复影响加工,所以年初决定进行改为国产控制系统,通过今年的使用,程序运转正常,不过历年存在的变频器报故障问题仍未解决,已经将此问题反映给外放,于11月初将到现场进行解决。 (3)、废水回收:为了节能减排今年车间内安装了工艺废水回收利用系统,原本计划采用不锈钢管道和大功率电机,但为了最大化节约成本,采用了PVC管道,并利用车间原有电机,这样可大大节省资金,每天可回收利用工艺废水100吨,但通过实际生产来看,该工艺不能彻底解决工艺水回收利用,最好能增加一个蓄水沉淀池。 (4)、包装秤改造 今年为了解决包装堵料问题,车间内部自行改造,安装了一套电磁气动锤,可以灵活调节震动次数,经生产期实践,加工大片时包装口处未出现堵料现象,但由于今年加工期短,还有待下生产期继续验证。 (5)、进风系统经过近两年的使用有效地解决了车间内负压问题,并在秋季加工时,有效地对温度较高的干燥间进行降温,今年通过自主增加了活性炭过滤系统之后,生产车间工作环境得到了进一步提高,清洗周期也有所增长。 2、检修工作 严格按照年初制定的检修计划执行,检修工作主要由班长及修理工完成,实行周任务制,每周一布置工作量,每周五进行总结分析,责任落实到人头,详细记载检修记录,检修、验收人员进行签字确认,同时进一步完善设备台账,使检修过的设备的每一个可见的零部件都体现在台账之中,做到有帐可查,生产期间继续实行设备巡检制度,由修理工负责,每2个小时对设备巡检一次,每班对所有设备注油一次,虽然今年生产期短,但机械故障率比去年降低2%,检修支出修理费及备品备件:30万元,低值支出5.2万元。 二、生产工艺得到了进一步稳定, 针对以前存在的产品质量问题,公司每周一组织操作工、品控部召开产品质量分析会,对现场存在的问题一一剖析,经过本个产季的摸索,产品质量得到了进一步的稳定。 (一)、定期对生产的现场进行监督检查,严防食品安全问题发生。对现场存在的问题以整改通知单的形式下发,并要求相关部门按期整改,以扑灭影响产品质量的潜在威胁。 (二)、对化验室过程检测的结果进行比对分析,对不合格或接近临界值的指标及时与相关部门沟通,指导监督生产,确保产品质量。 (三)有效地稳定产品蓝值:首先稳定蒸煮机存料量,将其控制在400-800秒之间产品质量稳定,存料时间越长,蓝值越高;其次降低干燥机的存料量,减少物料在辊上的存留时间,防止细胞破坏过多;再次漂烫及添加剂也寻找到了最佳参数。 三、严格开展岗前培训工作 于8月份,对生产的所有人员进行了为期一周的培训,由公司聘请的技术顾问、品控部以及生产部对生产工艺及设备应用、公6S管理、食品安、现场管理制度及个人考核评优进行了讲解,全面实施“培训结果跟踪问效”制,建立培训档案,培训结束后,所有参加培训人员都要参加考试,合格者上岗,不合格者停薪待岗,继续参加培训,考试合格才可上岗,使培训工作真正成为公司的基础工作,有效地提高管理人员和员工的素质。A班:141.95吨 B班:154.17 吨 C班:150.76 吨 合计产量446.88吨 1、A班 水分不合格.75吨,夹杂物不合格6吨,微生物不合格品8吨,不合格品

文档评论(0)

2017ll + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档