跟踪分析磨煤机钢球量对制粉系统经济性的影响.docVIP

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跟踪分析磨煤机钢球量对制粉系统经济性的影响.doc

跟踪分析磨煤机钢球量对制粉系统经济性的影响   摘 要:通过对磨煤机电流及煤粉细度的整理统计,分析得出磨煤机添加钢球的间隔时间、添加量,从而保证制粉系统经济运行,提高锅炉效率。   关键词:磨煤机;煤粉细度;钢球添加量   前言   磨煤机是电厂制粉系统的主要设备,也是锅炉的重要辅机设备。其作用是将煤块干燥、破碎并磨制成合格的煤粉供锅炉燃烧所用。而煤粉细度是煤粉最重要的特性之一,影响煤粉细度的因素有很多,如煤质、磨煤机、粗粉分离器特性等等。实际运行中,煤质偶尔会出现较大波动,粗粉分离器经检修后其分离特性会保持较长时间稳定,因此影响煤粉细度的主要因素在磨煤机的性能及运行工况。   制粉系统的给煤量、通风量是运行中均可根据实际煤质、磨出口温度、差压、料位等维持在最佳状态。但是随着磨煤机运行时间的累计,磨煤机钢球不断消耗,造成磨煤机最大给煤量逐渐降低,通风量相应增大,煤粉细度变粗,制粉系统出力减小,制粉单耗增大,锅炉机械不完全燃烧热损失增大,锅炉效率降低。   1 简介   晋能长治热电锅炉设备为东方锅炉(集团)有限公司生产的亚临界、一次中间再热、自然循环、燃煤汽包锅炉,采用中储式制粉系统、低速钢球磨煤机,具有煤种适应性强、结构简单、运行安全可靠、故障少等优点。目前本厂存在制粉单耗较高,煤粉细度保持较差,磨煤机运行不经济等问题,因此希望通过对磨煤机电流、煤粉细度的变化统计,结合实际运行数据,分析得出磨煤机添加钢球的间隔时间、添加量及磨煤机设备状况,保证制粉系统经济运行,降低制粉单耗,提高锅炉效率,从而达到节能降耗的目的。   2 数据统计整理及分析   本次分析以#1炉三台磨煤机为研究对象,系统统计了在#1炉超低排放改造后9、10、11月份三个月的磨煤机电流、煤粉细度数据,由于飞灰含碳量受锅炉负荷、制粉系统运行套数、给粉机运行方式等影响较大,暂不进行统计分析。   2.1 09月份#1炉磨煤机电流及煤粉细度数据统计   根据9月份磨煤机电流及煤粉细度统计结果显示,在11日A磨加入钢球后,三台磨煤机总体运行平稳,但随着磨煤机累计运行时间的增加,煤粉细度由较为明显的变粗。A磨在加入钢球后煤粉细度并没有显著降低,并且随着时间累计其煤粉细度变化最为明显(图1)。   2.2 10月份#1炉磨煤机电流及煤粉细度数据统计   根据10月份磨煤机电流及煤粉细度统计结果显示,13日三台磨煤机均加入钢球后,煤粉细度均能控制在稳定的范围内。但A磨在增加钢球前后电流有明显增大,煤粉细度却没有较为明显的改善,而且不论A磨平均电流最大或者最小,其煤粉细度均是最大(图2)。   2.3 11月份#1炉磨煤机电流及煤粉细度数据统计   根据11月份磨煤机电流及煤粉细度统计结果显示,在25日三台磨煤机加钢球之前,三台磨煤机均能保持较为平稳的运行电流及煤粉细度,但磨煤出力由之前的55吨降至50吨左右。同样,A磨煤机电流做大,而其煤粉细度却是最大(图3)。   3 结论   根据三个月份的综合数据统计,结合磨煤机实际出力,分析得出如下结论:   (1)在磨煤机全部检修筛选钢球,且机组连续长时间运行工况下,磨煤机加钢球的时间间隔在40天左右。   (2)在10月13日至11月25日三台磨煤机统一的时间间隔   内,A磨煤机累计出力44066吨,其电流由143A下降至133A;B磨煤机累计出力44811吨,其电流由141A下降至131A;C磨累计出力53899吨,其电流由142A下降至129A。考虑到磨煤机实际运行时间及实际出力的影响,磨煤机加钢球时间应分别以其累计出力达到44000吨左右时为参考。   (3)结合三台磨煤机在运行过程中的实际出力,A磨煤机电流   即使在140A(较大电流)左右时,其实际出力仅能达到55-57吨,而B、C磨煤机电流在130A时其出力均能达到58吨,依此判断A磨煤机内部可能存在钢瓦磨损情况,在机组检修时应重点检查。   (4)综合三个月的统计情况,A磨煤机电流不论大小,其煤粉细度在三台磨中均为最大。在实际运行中,A磨煤机料位最小(8%左右),分析其原因应为A磨内大尺寸钢球较多,在下次加钢球时应多加入小尺寸钢球。   (5)在10月13日三台磨煤机统一加钢球后,磨煤机电流由   142A下降至135A范围内速率较快,原因是大直径的钢球量过多,重力磨煤效率较高,钢球之间的磨损较大,使磨煤机电耗增大,金属损失增加,钢瓦的磨损增大,检修工作量增大,总体经济效益变差;而之后磨煤机电流在135A左右会维持较长时间,因为经过一段时间的运行,一部分大钢球直径变小,磨煤机的碾压和挤压效率增大,此时重力作用减小,金属的磨损量相应减小,制粉系统经济性提高。   根据我厂燃用的煤质特性及制粉系统特性,建议

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