JTY-YZ-112压榨厂各个指标调整方法讲义.doc

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1.目的 为更好控制生产中各环节,保证车间在安全、高效的状态下运行;确保车间产品质量,降低能源消耗。 2、范围 适用压榨生产车间。 3、指标控制 3.1、溶剂损耗较高的原因? a、溶剂本身质量(沸程、溶剂含量等不对) b、粕中含溶剂; c、毛油中含溶剂; d、排放的废水中含溶剂; e、尾气中含溶剂量太多; f、尾气吸收系统效果不理想(循环量、温度) g、溶剂分水箱乳化物是否直接排放 h、溶剂的跑冒滴漏; i、开车停车次数太多溶剂损耗大; j、停车时消溶溶剂损耗大; k、流量太大(此条只针对每时刻点来说)。 3.2、蒸汽消耗大的原因? a、蒸汽质量不符合要求 b、设备、管道保温效果不好; c、疏水阀坏走旁通或旁通阀门阀芯漏汽; d、管道法兰、阀门漏汽; e、车间加工产量流量大(此条针对每时刻的车间消耗流量); f、开车停车时耗蒸气量大; g、蒸气温度低含水大。 h、开停车太频繁 i、车间消溶用汽大 3.3、车间自来水消耗较大? a、循环水池的渗漏 b、天气较恶劣(风较大),造成水飘逸严重 c、车间冲洗、清理耗量太大; d、环境温度较高; e、循环水流量太大; f、循环水德温度较高 g、循环水池的不正常的溢流; h、砂滤系统反冲洗、排污太频繁; i、循环水没有加药系统,使用浓缩倍数较低,造成排量较大 j、停车太频繁(特别是冬天,管道需排空) 3.4、车间电耗较高原因? a、设备故障频繁; b、开停车频繁; c、设备运行有效利用率太低 3.5、矿物油损耗大的原因? a、矿物油本身质量问题(可挥发性成分太高、闪点不符合要求等); b、吸收塔真空太高; c、吸收塔放水时排出矿物油; d、整个循环系统矿物油流量太大; e、尾气排放量太大,超过矿物油系统的负荷; f、矿物油进解析塔温度太高 g、解析塔蒸汽用量大; h、矿物油系统漏气; g、溶剂蒸汽太高,超过矿物油系统的负荷。 3.6、豆粕水分太高的原因? a、进车间原料水分太高; b、调质塔的去水能力不足(检查风机的风门及空气加热器是否漏气) c、CCD、CCC去水调节(重新调节循环风的循环量及总风量) d、胚片水分太高; e、轧胚抽湿风机的风量及风门检查调节、空气加热器是否漏汽 f、膨化冷却料的水分太高,检查抽湿风机的风量及风门 g、DT直接蒸汽开得太大; h、蒸汽含水多,压力小; i、DT蒸汽疏水系统工作不正常; J、车间产量流量太大; k、DC料位太低,停留时间短; L、DC热风温度的太低; m、DC热风风量不够。 n、溶剂含水 o、热风的湿度 p、加热器漏气 3.7、豆粕水分太低的原因? a、进车间原料水分太低; b、调质塔的去水太多(调节风机风门) c、CCD、CCC去水太多(调节循环风的循环量及总风量) d、轧胚抽湿风机的风量及风门检查调节 e、膨化机直接汽喷射量不足 f、膨化冷却料的水分太低,检查抽湿风机的风量及风门 g、DC料位太高,停留时间太长; h、DC热风温度的太高; i、DC热风风量太多(次项一般很少调节)。 3.8、豆粕中含油偏高如何控制,是何原因? a、豆皮中保证碎豆少,残油低,从而保证加到豆粕中的残油也低; b、轧胚机的胚厚均匀正常,利于浸出; c、膨化机的膨化效果不理想,不利于浸出; d、物料中的粉碎物质少,保证其易于溶剂的渗透; e、轧胚机堵料或其它原因漏豆,调整或维修解决; f、进浸出器的待浸物料温度是否在控制范围内 g、进浸出器的溶剂温度是否在控制范围内 h、混合油浓度太高或喷淋不好; i、浸出器的沥干效果不理想; j、皂脚或胶质的添加会增加其残油; k、一蒸、二蒸、汽提塔液泛,溶剂中含油; l、溶剂含水太高。 3.9、豆粕残溶超标原因? a、车间加工量太大; b、浸出器喷淋量太大、沥干效果不理想; c、浸出器一号油斗混合油溢流至DRG208刮板 d、DT气相温度低; e、DT气相压力高; f、DT的直接汽过热度太高; g、DT的直接喷射层的气孔堵塞严重; h、DT第七层卸料阀RV209b-1的卸料频率太快,与DT第四层料位自控设置不理想; 3.10、毛油残溶超标原因? a、混合油流量太大,超出系统处理能力; b、蒸发、汽提的真空度不够; c、第二蒸发、汽提塔的出油温度不符合工艺控制要求; d、蒸发的混合油浓度不符合工艺控制要求; e、汽提塔的直接蒸汽量不足; f、蒸发系统换热效果不理想(结垢、堵塞) g、汽提塔的塔盘是否有短路情况 h、汽提塔的塔盘结垢、堵塞 i、油油换热器HX230是否发生内漏 3.11、矿物油挥发物超标如何处理? a、矿物油及时取样化验; b、尾气排放真空度适当调整; c、HX227c直接蒸汽不宜开得过大; d、检查富油进解析塔的油温; e、检查解析塔的真空是否太低 f、矿物油及时增加或更换; g、流量调节平衡使冷却效果

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