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1.目的
为更好控制生产中各环节,保证车间在安全、高效的状态下运行;确保车间产品质量,降低能源消耗。
2、范围
适用压榨生产车间。
3、指标控制
3.1、溶剂损耗较高的原因?
a、溶剂本身质量(沸程、溶剂含量等不对)
b、粕中含溶剂;
c、毛油中含溶剂;
d、排放的废水中含溶剂;
e、尾气中含溶剂量太多;
f、尾气吸收系统效果不理想(循环量、温度)
g、溶剂分水箱乳化物是否直接排放
h、溶剂的跑冒滴漏;
i、开车停车次数太多溶剂损耗大;
j、停车时消溶溶剂损耗大;
k、流量太大(此条只针对每时刻点来说)。
3.2、蒸汽消耗大的原因?
a、蒸汽质量不符合要求
b、设备、管道保温效果不好;
c、疏水阀坏走旁通或旁通阀门阀芯漏汽;
d、管道法兰、阀门漏汽;
e、车间加工产量流量大(此条针对每时刻的车间消耗流量);
f、开车停车时耗蒸气量大;
g、蒸气温度低含水大。
h、开停车太频繁
i、车间消溶用汽大
3.3、车间自来水消耗较大?
a、循环水池的渗漏
b、天气较恶劣(风较大),造成水飘逸严重
c、车间冲洗、清理耗量太大;
d、环境温度较高;
e、循环水流量太大;
f、循环水德温度较高
g、循环水池的不正常的溢流;
h、砂滤系统反冲洗、排污太频繁;
i、循环水没有加药系统,使用浓缩倍数较低,造成排量较大
j、停车太频繁(特别是冬天,管道需排空)
3.4、车间电耗较高原因?
a、设备故障频繁;
b、开停车频繁;
c、设备运行有效利用率太低
3.5、矿物油损耗大的原因?
a、矿物油本身质量问题(可挥发性成分太高、闪点不符合要求等);
b、吸收塔真空太高;
c、吸收塔放水时排出矿物油;
d、整个循环系统矿物油流量太大;
e、尾气排放量太大,超过矿物油系统的负荷;
f、矿物油进解析塔温度太高
g、解析塔蒸汽用量大;
h、矿物油系统漏气;
g、溶剂蒸汽太高,超过矿物油系统的负荷。
3.6、豆粕水分太高的原因?
a、进车间原料水分太高;
b、调质塔的去水能力不足(检查风机的风门及空气加热器是否漏气)
c、CCD、CCC去水调节(重新调节循环风的循环量及总风量)
d、胚片水分太高;
e、轧胚抽湿风机的风量及风门检查调节、空气加热器是否漏汽
f、膨化冷却料的水分太高,检查抽湿风机的风量及风门
g、DT直接蒸汽开得太大;
h、蒸汽含水多,压力小;
i、DT蒸汽疏水系统工作不正常;
J、车间产量流量太大;
k、DC料位太低,停留时间短;
L、DC热风温度的太低;
m、DC热风风量不够。
n、溶剂含水
o、热风的湿度
p、加热器漏气
3.7、豆粕水分太低的原因?
a、进车间原料水分太低;
b、调质塔的去水太多(调节风机风门)
c、CCD、CCC去水太多(调节循环风的循环量及总风量)
d、轧胚抽湿风机的风量及风门检查调节
e、膨化机直接汽喷射量不足
f、膨化冷却料的水分太低,检查抽湿风机的风量及风门
g、DC料位太高,停留时间太长;
h、DC热风温度的太高;
i、DC热风风量太多(次项一般很少调节)。
3.8、豆粕中含油偏高如何控制,是何原因?
a、豆皮中保证碎豆少,残油低,从而保证加到豆粕中的残油也低;
b、轧胚机的胚厚均匀正常,利于浸出;
c、膨化机的膨化效果不理想,不利于浸出;
d、物料中的粉碎物质少,保证其易于溶剂的渗透;
e、轧胚机堵料或其它原因漏豆,调整或维修解决;
f、进浸出器的待浸物料温度是否在控制范围内
g、进浸出器的溶剂温度是否在控制范围内
h、混合油浓度太高或喷淋不好;
i、浸出器的沥干效果不理想;
j、皂脚或胶质的添加会增加其残油;
k、一蒸、二蒸、汽提塔液泛,溶剂中含油;
l、溶剂含水太高。
3.9、豆粕残溶超标原因?
a、车间加工量太大;
b、浸出器喷淋量太大、沥干效果不理想;
c、浸出器一号油斗混合油溢流至DRG208刮板
d、DT气相温度低;
e、DT气相压力高;
f、DT的直接汽过热度太高;
g、DT的直接喷射层的气孔堵塞严重;
h、DT第七层卸料阀RV209b-1的卸料频率太快,与DT第四层料位自控设置不理想;
3.10、毛油残溶超标原因?
a、混合油流量太大,超出系统处理能力;
b、蒸发、汽提的真空度不够;
c、第二蒸发、汽提塔的出油温度不符合工艺控制要求;
d、蒸发的混合油浓度不符合工艺控制要求;
e、汽提塔的直接蒸汽量不足;
f、蒸发系统换热效果不理想(结垢、堵塞)
g、汽提塔的塔盘是否有短路情况
h、汽提塔的塔盘结垢、堵塞
i、油油换热器HX230是否发生内漏
3.11、矿物油挥发物超标如何处理?
a、矿物油及时取样化验;
b、尾气排放真空度适当调整;
c、HX227c直接蒸汽不宜开得过大;
d、检查富油进解析塔的油温;
e、检查解析塔的真空是否太低
f、矿物油及时增加或更换;
g、流量调节平衡使冷却效果
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