汝箕沟煤矿534工程验收汇报的材料.docVIP

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汝箕沟煤矿534工作面 井下定向瓦斯抽放工程验收汇报材料 根据集团公司生产技术部的安排,神华宁煤集团经过多方调研和考察的ZDY6000LD型井下定向钻机于2008年8月23日到货后,于2008年8月26日由我公司开始施工汝箕沟煤矿534工作面井下定向钻孔。本工程在汝箕沟矿的大力配合下,在我公司的精心组织下,克服了地质资料不全、地质构造复杂、操作不熟练和设备为试运转期等不利因素的影响,历经230天,于2009年3月13日完成了现场施工工作,于2009年4月2日完成了内业资料的整理工作,并于2009年4月15日通过了汝箕沟煤矿的初步验收。现将本工程施工情况汇报如下: 一、工程设计情况 (一)第一稿设计情况:ZDY6000LD型井下定向钻机到货前,由西安院与汝箕沟矿共同编制了第一稿《神华宁煤集团汝箕沟煤矿534工作面井下定向瓦斯抽放钻孔设计》,并由汝箕沟矿上报集团审核。审核第一稿设计时,集团公司生产技术部要求先按第一稿设计施工2号钻场的8#、7#、6#三个钻孔,并由矿方派专人收集地质资料,以探明实际地质构造,根据探明的实际情况,再审定第二稿设计。第一稿设计情况:共布置1号、2号两个钻场,项目区钻孔总进尺为9408m,其中:1号钻场设计布置12个主孔,5个分支孔,设计工程量为4788米; 2号钻场设计布置8个主孔,7个分支孔,设计工程量为4620米。 (二)第二稿设计情况:2008年9月2日完成了534工作面2号钻场7#、8#、6#钻孔的施工,汝箕沟矿通过对三个钻孔所收集地质资料的分析,得出除在施工区域自大岭平峒延伸向北约50米处有一小向斜构造,未见有断层。西安院与矿方根据探明的地质情况,共同编制了第二稿《神华宁煤集团汝箕沟煤矿534工作面井下定向瓦斯抽放钻孔设计》,并于2008年10月6日通过了集团公司的审定。第二稿设计情况:共布置1号、2号两个钻场,项目区钻孔总进尺为13551.6m,其中:1号钻场设计布置13个主孔,7个分支孔,设计工程量为6506.7米; 2号钻场设计布置12个主孔,10个分支孔,设计工程量为7044.9米。 (三)第一次设计变更情况:2008年11月11日完成了2号钻场定向钻孔施工后,开始施工1号钻场的钻孔,在施工11#和12#时分别在51米和61米处出现孔内不返水情况,通过对原设计和现场施工情况进行分析,得知出现上述情况主要是由于1号钻场原设计位置不具备施工条件,实际位置已由原来距探测巷道20m的位置变为距探测巷道6m的位置,钻场发生变更后,若按原设计施工, 11#孔在60米处与大岭平峒探巷距离最近,相距1.5米,12#孔在40米处与大岭平峒探巷相交。因此,为了能够保证正常生产,汝箕沟矿与西安院对1号钻场的井下定向钻孔进行了变更,并要求我公司施工1号钻场井下定向钻孔时按变更后的设计进行施工。变更后设计情况:共布置12个主孔,7个分支孔,工程量为6341.1米。 二、实际施工情况 施工过程中,我公司严格按审定的设计和施工安全技术措施进行施工,做到了每班认真分析实钻数据、实钻轨迹,每孔认真编制分析总结,并及时根据分析结果指导生产,以确保按照设计参数和设计轨迹施工,尽可能施工至设计终孔位置。根据集团公司审定设计的情况,先施工2号钻场,再施工1号钻场, 2号钻场实际施工28个钻孔(主孔13个,分支孔15个),实际完成工程量7542.5m(含探顶、探底孔工程量);1号钻场实际施工钻孔33个(主孔20个,分支孔13个),实际完成工程量为7274m,534工作面共施工井下定向瓦斯钻孔61个,总进尺为14816.5米。534工作面实际施工钻孔比设计钻孔多19个,实际工程量比设计工程量多1264.9m。具体情况如下: 施工过程中,由于钻遇裂隙、松软带、老巷、破碎带等情况部分钻孔被迫提前终孔,没有达到设计深度,致使部分区域出现施工盲区。为了将施工盲区减少到最少,我公司一方面积极采取穿底或绕顶、提前开分支、在穿过破碎带的孔上再开分支等有效技术手段解决外,另一方面积极与矿方协商,在部分区段补充施工钻孔。详细情况如下: 2号钻场1#(旧)、1-1#(旧)、2-1#、3#、3-1#、3-2#、4#、5#、5-1#、9#、新1#、新1-1#和12#孔分别在304m、410m、332.5m、430、230m 、210m、267m、270m 、162m、198m、265m、84m和96m处钻遇裂隙、老巷等情况无法钻进时被迫提前终孔,没有达到设计深度,后经补充施工钻孔和提前开分支等措施,除4#、4-1#、4-3#、5-1#、9#、新1#和新1-1#孔未钻至设计终孔位置而出现施工盲区外,其余钻孔实钻轨迹基本按照设计轨迹延伸,实现了预期目标。2号钻场比设计多施工6个钻孔,主要原因一是由于施工完6#、7#、8#三个探查孔时,集团公司第二稿设计还没

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