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46-10武钢条材提高重轨钢坯质量合格率
提高重轨钢坯质量合格率;小组名称;序号; 高速铁路钢轨(简称重轨)对质量和安全性能要求苛刻,重轨钢坯质量合格率是决定重轨内在质量的关键指标。
我厂2012年重轨钢坯质量合格率仅有97.3%,严重影响了重轨的探伤合格率,同时也造成了大量废品,为提高重轨产品质量,保证重轨安全稳定运行,我们特选此题。;2012年
现状;目标:重轨钢坯质量合格率≥98.5%; 1、现状分析;序号;影响重轨钢坯质量合格率因素排列图(图4) ;2、目标可行性分析:
根据钢坯质量检测分析:钢坯夹杂物超标造成重轨钢坯质量不合格的比例达到78.05%,如果全部解决,则钢坯质量合格率可以提高到99.41%,较现指标可以提高2.11%;
小组考虑到客观与非客观因素的存在,即使解决到75%,重轨钢坯质量合格率也可以提升2.11%×75%=1.58%;重轨钢坯质量合格率可以达到97.3%+1.58%=98.88%。
因此,重轨钢坯质量合格率提高到98.5%的目标是可以实现的。 ;小组成员集思广益,采用头脑风暴法,对造成钢坯夹杂物超标的原因进行了分析。;1、要因验证分析:小组成员对造成钢坯夹杂物超标原因进行了要因验证。
要因验证表(表4);每个浇次的头炉钢开浇时,为了让钢水能够覆盖良好,中包渣加入量偏多,且加入时中包钢水吨位低,易造成钢水与中包渣的混合,通过对2013年1-2月份开浇头炉夹杂物合格率进行统计,头炉夹杂物合格率仅有90.3。;钢包开浇时,钢水对冲击区的冲击力造成钢水液面翻动,易将覆盖剂、精炼渣冲入熔池,产生夹杂。生产工艺标准规定:冲击区液面翻动区域应≤10%。经过对2013年2月9-16日78炉钢包开浇时的钢水液面翻动情况进行测量统计,液面翻动未超出标准。 ; 钢水在钢包内的停留时间越长,引流砂的烧结越严重,必须采用烧氧引流出钢,导致大量钢水敞
开浇注,造成钢水二次氧化,
夹杂物超标。小组对钢水停留
时间与引流进行分析,发现钢
水停留时间大于210分钟时,
引流概率大幅提高。; 以2013年1月份生产重轨作为数据分析源,分析引流炉次与自浇炉次夹杂物合格率。从表7中可以看出自浇炉次夹杂物合格率明显高于引流炉次。; 钢包在连浇过程中,中包内的钢水一直处于浇注状态,连浇时间越长,中包连浇吨位越低,液面下降易造成中包渣随钢水进入结晶器产生夹杂。通过对2013年2月7-13日钢包连浇时间进行统计,可以看出钢包连浇时间合格率仅有47.8%。; 目前我厂采用T型中间包,小组考虑到钢水在浇注时,3流离冲击区最近(见图7),易形成短路流。由冲击区进入的钢水带着夹杂来不及上浮即进入结晶器中,形成夹杂物超标,按流号对1月份生产16621支钢坯夹杂物合格率进行统计,见表9。; 水口插入深度不合格会造成结晶器内卷渣,导致夹杂物超标,我厂对重轨钢生产,有明确的水口插入深度标准要求。通过对2月7-22日的71支中包水口插入深度进行跟踪测量,合格率达到了98.59%。 ; 液位波动过大,易造成结晶器保护渣的卷入,从而造成钢水内夹杂物的超标,2月份,通过对18炉钢水液位波动情况进行了跟踪,其中14炉钢水液位波动在75%~84%之间(见图8),超过了设定值80%±3%的标准。通过对超设定值钢坯夹杂物的检验,夹杂物成分中含有钾元素,其成分与结晶器保护渣相似,可以判定含有结晶器保护渣。;元素;;对策评价选择表(表12);对 策 表(表13); 1、提高中包开浇吨位
头炉生产时,中包必须有一定的钢水液位才能具备中包渣的上浮条件,但中包开浇等待时间过长,又会造成中包的烘烤温度降低,导致开浇失败,因此小组对开浇吨位与中包温降进行了综合试验分析。; 为了让中包渣能够更多的上浮去除,减少中包渣卷入钢水,必须使钢水在中包内有适当的停留时间,小组对拉速降幅、浇注周期、过热度进行了计算分析。找出了在原拉速
基础上降低0.1m/min的优
化参数(见表15),可以
延长钢水在中包内的停留
时间11.5min。
;小组对优化工艺后的头炉夹杂物情况进行了统计检验,结果见下表。从表中可以看出,以上措施实施后头炉夹杂物合格率明显提高,实现了预定目标。; 1、优化炉机节奏
为了缩短钢水在钢包内的停留时间,小组与厂部协调,完善制定了《重轨钢生产要求》,各工序节奏控制目标:下发四班各岗位执行。;2、制定重轨钢包使用规定
规定要求:重轨钢生产时,优先使用周转钢包;新钢包温度低易形成包底冷钢,必须先投于其它钢种,周转后再在重轨钢上使用。; 措施实施后,小组对钢包自浇率进行统计,由表17中可看出,钢包自浇率达到目标值。; 1、保护管改型,取消连浇时的轻烧保护管作业。
保护管在浇注过程中,可以重复使用,但必须经过30秒的轻
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