QCC案例提高总装下线一次合格率—QC小组.ppt

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三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 “迅雷”QC小组;活动频次 每周1次;; ;二、选题理由:;三、现状调查;不合格因素:;四、目标确定;四、目标可行性分析;五、原因分析;六、要因验证:;验证: 1、 钢板在折弯 的地方产生起翘,导致折弯不到位,角度较标注要求偏大。 2、侧板的内应力存在,加深模具动程,折弯后尺寸测试。 3、模具调整后,尺寸测量符合图纸标准,折弯偏差在±2度的范围之内。;验证: 1、现场使用侧板与模具进行对比分析,制品起翘、不平整;降低了模具与工件的贴合精度与模具的吻合程度。 2、制品起翘、不平整是二道成型模具压合周期较短,调整周期后,第三道侧板模具成型后尺寸测量,已符合图纸要求。;验证: 1、 经计量测量部分装配尺寸超标;侧板与后背板安装孔定位尺寸为8.74mm图纸标准为6mm。 2、折弯深度为3.9mm,图纸标准为5mm。 3、面板安装孔位置尺寸为15.5-17mm,图纸标准为15mm,实际尺寸与图纸尺寸相差较大,直接影响组装配合。;验证: 1、侧板与后背板安装出现侧板外倾。 2、侧板外倾角度偏差的主要原因是第二道模具动程偏小. 2、对二道成型模具动程调整后,现场安装验证已消除角度倾斜。;验证: 1、 成型作业,动模对定模进行冲压成型后,制品起翘,成型后角度测量为98°38′,标准要求为90°±2 ° ,角度超标。 2、现状分析:成型模具动模动程较小是影响侧板的起翘、成型尺寸 变形,直接影响安装的主要原因。;验证: 1、后背板与侧板安装后,配合存在3mm间隙,装配配合不到位. 2、 后背板与侧板安装定位孔图纸要求6mm实际为8.74mm,因尺寸的偏移,造成外观件装配尺寸偏移。 3、成型时定位尺寸偏移,影响组装尺寸定位基准,造成装配配合不到位是主要原因。;验证: 1、动模与定模之间存在设计角度,便于脱模 、取件,反复作业造成模具磨损,产生缝隙制品成型不到位。 2、对磨损模具点焊修理后,因缝隙产生变形消失。 ;验证: 1、 面板与侧板安装出现变形,对原因进行分析,配合角度图纸要求5 ° ,制品成型角度为8°44′。 2、制品角度偏大,是模具压合角度不到位,直接影响配合位置偏移,是影响侧板装配不良的主因;验证: 1、侧板尺寸产生的大、小头、不平整说明是由于模具之间磨损存在间隙造成。 2、对模具进行检查、修理后,不平整原因消除。;通过以上要因确认,找出安装不良的主要原因是:;F-D-A-R;八、对策实施:;2.模具动模动程过小;3.定位尺寸不合理;4.压合后安装角度不到位; 对策实施后,经过3个月的巩固期,也就是在2005年的2月份,小组成员对活动情况进行了进行了检查比较,如下图;通过本次活动小组取得了以下的效益: 经验证:“迅雷”QC小组的课题攻关效果显著, 1、降低了装配不良率,消除装配“瓶颈”,提高了总装下线一次 合格率,同时提高了公司产品的社会美誉度。 2、增强了员工的质量、成本意识及团队协作精神, 3、因侧板不良造成的装配不良由占缺陷率的85.24%下降到0; 成品下线一次合格率由97.5%提升为99.5%; 确认人: 事业部长:王/ 技术部长:相/;1、对现场作业进行跟踪,定位尺寸不合理,控制模具定位,追加首件单(3511-85);钣金加工过程,模具动程过小,压合后安装角度不到位,严格按照首件检查单对加工部品检查,追加首件单(3511-168),控制成型尺寸。 2、安装尺寸存在偏差,作业指示书(3511-119)追加,控制加工尺寸。 ;十一?? 今后打算:;谢 谢 Thanks

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