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富氧顶吹鼓风炉还原炼铅工艺综合节能技术研究及应用
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富氧顶吹-鼓风炉还原炼铅工艺综合节能技术
研究及应用
贾著红,晏祥树,蒋荣生,杨伟,聂文斌,任占誉,
(云南驰宏锌锗股份有限公司,云南 曲靖 655011)
摘要:为降低富氧顶吹—鼓风炉还原炼铅工艺能耗,推进节约型生产,降本增效,适应于发展循环经济和低碳经济的需要,在分析总结的基础上,对该工艺综合节能技术进行研究和开发,开展节能降耗技术攻关,取得显著成效。
关键词:富氧顶吹,鼓风炉,粗铅,能耗,节能
1.前言
云南驰宏锌锗股份有限公司采用富氧顶吹—鼓风炉还原炼铅工艺,处理铅精矿、烟尘和含铅渣物料,主要燃料为煤和焦炭,辅之以柴油用于顶吹炉精确控温。
富氧顶吹—鼓风炉还原炼铅工艺采用国外引进与自主创新相结合的方式开发,生产实践表明能有效取代传统炼铅方法,在我国从国外已经引进的铅冶炼技术中,这是最成功的一种,是国家???点推荐应用的炼铅新技术。
本文以提升富氧顶吹—鼓风炉还原炼铅工艺能效水平为目的,在分析工艺能耗指标和结构的基础上,开展综合节能技术研究,对工艺、设备进行优化改进,推动节能降耗。
2.工艺能耗指标及结构分析
2.1能耗统计
项目实施前,以2007年四季度为例,能耗统计情况见表1,表2和表3。
表1 工艺综合能耗、工序能耗统计表
工艺综合能耗富氧顶吹炉能耗鼓风炉能耗粗铅冶炼综合能耗(kgce/t)粗铅冶炼综合焦耗(kgce/t)富氧顶吹炉柴油单耗(kg/t)富氧顶吹炉煤耗(kg/t)鼓风炉焦耗(kg/t)鼓风炉粗铅电耗(kwh/t)406.117278.87356.769135.746592.070643.496
表2 主要能耗占耗能总量比例统计表
富氧顶吹炉油耗富氧顶吹炉煤耗鼓风炉焦耗鼓风炉粗铅电耗13.27%10.34%61.18%6.47%
表3 2007年主要能耗费用占能耗总费用比例统计表
富氧顶吹炉油耗
费用富氧顶吹炉煤耗
费用鼓风炉焦耗
费用鼓风炉粗铅电耗
费用47.83%6.41%37.74%3.02%
作者简介:贾著红(1966.3—),男,山西万荣人,冶金教授级高工,云南驰宏锌锗股份有限公司总工程师。
2.2数据分析
(1)粗铅冶炼综合能耗离国内先进水平还有一定差距。
(2)油耗和焦耗占耗能总量的74.45%,消耗费用占能耗总费用85.57%。
(3)鼓风炉每年约有3500多吨碎焦结存低价外销,占鼓风炉焦耗比例20%~30%。
3.技术路线和解决措施
3.1降低富氧顶吹炉油耗
3.1.1推行精细配料、均衡给料的备料管理制度
(1)改进配料方式,进厂铅原料先采用装载机和吊车抓斗进行2次以上的堆式配料,再进入上料系统进行仓式配料。
(2)在称重皮带上安装限料装置,稳定料层厚度,从而稳定实际给料量。
(3)采用耐磨衬板、机械振打装置和前馈式混料湿度控制方法,对圆筒混料机进行改造。
通过采取这些改进措施,稳定了入炉混合料成份、料量的波动,熔炼过程热平衡的稳定性进一步提高;基本消除了由于备料系统问题而导致的炉况恶化和停炉现象,为熔炼过程中降低柴油消耗打下了基础。
实施效果见表4。
表4 氧顶吹炉上料系统改造效果
指 标改造前改造后混合料成分波动值(%)5.32.1混合料料量偏差率(%)1.71.1
3.1.2调整工艺参数及生产作业制度,确保工艺控制平稳
(1)在总结前期经验的基础上,对涉及工艺控制的冶金计算模块、熔炼控制的策略和方式等进行优化,修正氧料比和氧煤比的操作值,确定烟尘、硫酸铅渣、氧化铅精矿等非耗氧回收物料的影响系数,分别设置枪位、供风量、给料量、燃料量等上下限值,确保生产可控、安全。
(2)改进作业制度,准确掌握排放时机,保证放渣顺利,减少放渣时间,控制用油量和用油时间。
(3)加强对熔池温度的监控,将操作温度波动范围从150℃降低到100℃以内,保护炉砖以延长炉龄,减少烘炉用油。
实施效果见表5。
表5富氧顶吹炉工艺控制改进效果
指标名称改进前改进后一次粗铅产量 (t/d)89135粗铅含铅 (%)9798.31
3.1.3改进关键设备,降低其故障率
(1)确保余热锅炉安全稳定运行。在炉顶“三口”(即下料口、喷枪口、保温烧嘴口)安装防护套;调整了锅炉振打的启动频率和运行时间;采用多组换热管束、爆破清灰新技术和新型振打装置;合理控制烟气温度、炉口负压、蒸发量。
(2)对铸铅机进行改造,将基础总体提升,并增加圆盘与底座之间的间距,预防盘体及传动机构被卡死。
(3)对电收尘结构进行改进,主要包括气流分布板结构改造、自诊式电除尘器供电控制系统研发与应用等。并从操作上对电收尘器的入口温度、运行负荷和供电参数等进行监控,提高电
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