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  • 2017-04-23 发布于浙江
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炼油厂循环冷却水系统存在问题

炼油厂循环冷却水系统存在的问题 HYPERLINK javascript:pingshu(); [ 我要评论 ]???  HYPERLINK /paper/index.asp [ 返回 ] 作  者:于战德;出  自:《工业用水与废水》2000年 第4期发表时间:2000-8-1摘  要:介绍了广石化炼油厂循环水系统中存在的问题,如炼油装置泄漏工艺介质,水耗量偏大,浓缩倍数偏低,针对存在的问题,采取一系列整改措施,使循环冷却水的浓缩倍数提高了约40%。于战德 ? (广州石化总厂炼油厂, 广州 510726)   摘要:介绍了广石化炼油厂循环水系统中存在的问题,如炼油装置泄漏工艺介质,水耗量偏大,浓缩倍数偏低,针对存在的问题,采取一系列整改措施,使循环冷却水的浓缩倍数提高了约40%。   关键词:炼油厂;循环冷却水;冷却塔   中图分类号:TU991.4   文献标识码:B   文章编号:1009-2455(2000)04-0014-03   广石化炼油厂循环水系统共有两套装置,即:一循、二循装置。其中一循环供蒸馏(一)等旧区炼油装置冷却用水,设计循环水量14000m3/h(1985年改造后);系统总容量8000m3/h,浓缩倍数为2.5,补充水量200m3/h;二循是供蒸馏(二)等新区炼油装置生产冷却用水,系统总容量7800m3,设计循环水量为14000m3/h,浓缩倍数为2.8,补充水量150m3/h。循环水装置是炼油厂生产的重要组成部分,随着我厂原油加工量和加工深度的提高,炼油装置工艺物料对冷换设备的腐蚀也随之加重,造成设备腐蚀穿孔,工艺物料进入循环水系统,导致循环水水质恶化。 1 循环水装置存在的问题 1.1 炼油装置冷换设备泄漏频繁   1999年下半年,由于炼油旧区装置冷换设备腐蚀泄漏严重,致使部分换热器产生不同程度的内漏,造成大量工艺介质(轻、重油品)泄漏进循环冷却水系统中,使水质受到了严重的污染,其中情况最严重的9月下旬,漏油持续长达14天,泄漏点的油含量高达1100mg/h,造成一循水质严重恶化,循环水呈乳白色的牛奶状,严重影响了循环水的正常运行。   循环水中油类物质的存在,为细菌和微生物的滋生提供了营养物质。同??引起水的浊度增大,1999年10月份循环水浊度最高达404.9mg/L,严重超标(水质指标浊度值为<20mg/L),详见表1。 表1? 1999年一循水的浊度统计   mg/L监测时间6月7月8月9月10月最大值53.089.1146.7371.9404.9最小值11.022.020.446.629.4平均值30.343.349.195.5122.6  炼油装置90%以上的水冷设备,工艺介质的压力均大于循环水侧的压力,工艺介质串入循环水系统的可能性较大;据统计,四分之三以上的冷却器工艺介质内含有较严重的腐蚀物,它们通常是硫、硫化氢、氯离子等。(渣油的硫约为1.0%,酸性气总硫为30000mg/L),遇水以后形成恶劣的腐蚀环境,这些是造成水冷设备腐蚀、泄漏的主要原因。表2是1999年循环水油含量较高时硫、硫化氢、氯离子的数据统计表。 表2? 1999年循环水中硫、氯离子的数据统计?? mg/L监测时间8月9月10月监测项目硫氯离子硫氯离子硫氯离子最大值2.621793.022542.38320最小值0.98901.20800.80135平均值1.541552.241641.621821.2 循环水的浓缩倍数偏低   本装置循环水浓缩倍数的设计值为2.5,运行中因诸多问题,造成其实际浓缩倍数较低,详见表3。造成浓缩倍数偏低的原因有以下几个方面: 1.2.1? 循环水的补充水量大   炼油装置换热器的泄漏,造成水质恶化,不得不进行大量的排污、补水。因此,循环水的大量排污是影响其浓缩倍数提高的重要因素。 1.2.2? 冷却塔进出口温差小   我厂冷却塔的进出塔温差设计为10℃,然而实际生产过程中,塔的进出塔温差却达不到10℃,大部分时间其温差只有7~8℃,详见表3。 表3? 1998、1999年下半年一循冷却塔运行情况1998年1999年月份678910678910湿差/℃7.06.36.56.28.07.58.17.78.28.1浓缩倍数1.451.251.371.281.661.461.651.61//  从表3中可以看出冷却塔进出塔温差越小,其浓缩倍数越低;温差越大浓缩倍数越高。由浓缩倍数的关系式 K=P/(P-P1)=1+P1/(P-P1)

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