三高炉大凉事故分析总结.docVIP

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三高炉大凉事故分析总结

三高炉大凉事故分析总结 2010年3月8日夜班,三高炉由于操作不当造成高炉大凉事故,事故发生后,在公司领导亲临指导下,铁厂调集全厂力量,全力以赴,制定详细的炉况恢复方案,精心组织恢复,于3月14日炉况基本恢复正常。本次事故处理历时6天,对铁厂均衡稳定生产造成了较大冲击,也影响了公司正常生产经营安排。铁厂对本次事故进行了认真分析总结。 一、事故经过 3月8日夜班操作是造成此次事故的主要原因,具体经过如下: 时间炉况当班操作失误操作分析正确处理0:00 ~ 2:00 返热 [Ti]由0.20%升至0.33% 压差守得过高;调控波动大接班采取了停煤措施,但压差守得过高,操作波动大:1:20风量3000m3/min,风压2.85×105Pa的情况下,强行加风,高压差导致渣铁不易排放,热势难控。(量压关系见图2);煤量、风温大起大落(见图1),导致炉缸气流紊乱,铁口不稳, 2:00见吹堵口、渣铁不尽及时、快速出尽渣铁是压炉温最积极有效的措施。停煤的同时,应当控制压差,以保证炉前渣铁流顺畅。2:00 ~ 3:00 渣铁不尽2:10铁口还没打开时加风,风压2.92×105Pa连续减风(图3),至风量2800m3/min时,风压2.83×105Pa出铁前加风,不仅守不住,而且造成高压差、减得更多。至3:00风压高而不稳(图8),被迫二次停煤。控制煤量、降低压差、为出渣铁创造条件3:00 ~ 5:00炉前出渣铁情况改善,炉温向凉,出现管道行程征兆加风、停煤、风温没有及时跟回炉温由热向凉转折时,气流有一个重新分布的过程,4:00风量由2700 m3/min加至2870 m3/min,使整个过程量压没有理顺,出现了“热风压高、凉风压也高”的现象,煤气CO2%连续下滑,表现出管道行程征兆(图4) 虽然采取了退负荷500kg×26,加焦3.0t,但至5:00时,总煤量比正常煤量少54吨,当后续渣铁大量排出后,所调净焦、负荷将难以抵挡凉势。 操作上应先确定炉温走势,在保顺行的前提下考虑用风、用氧,炉温急剧向凉,控风、控压差;根据前期煤量,跟风温、加煤,补充净焦、调负荷。5:00 ~ 6:00急剧凉行,出铁顺畅、出渣???难,形成管道行程加风在凉势已经形成、没有后续大煤量支撑的情况下,加风使顺行遭到破坏,5:16加风后风压下行、(CO2下行)料慢“守风不跑料”、形成管道(图5) 减风、调负荷、加净焦6:00 ~ 8:00管道行程加剧,炉缸大凉,部分风口灌渣,冶炼行程破坏减风时间晚、减风速度过快,负荷未调够5:20~6:20之间料速不均,炉顶、炉喉单点窜、CO2大幅波动,没有及时减风,7:13减风速度过快(图6、图9) 提前减风;根据下料情况及风口灌渣情况,边减风边降顶压(其原则是确保风口不灌渣) 二、事故处理过程 本次事故处理恢复分三个阶段: 第一阶段:3月8日8:00~9日18:22的炉况恢复工作 第二阶段:3月9日18:22~10日14:16休风工作 第三阶段:3月10日14:16~3月13日炉况恢复工作 (一)第一阶段的炉况恢复工作 (1)操作原则确定: ①集中加净焦,全焦矿料制,球团矿停用,提高块矿配比至19%; ②采用小风量操作,防止炉凉出现大的崩滑料,(保风口进风); ③组织炉前抢出炉内大量凉渣铁; ④待轻料到达风口后安排休风,处理风口。 (2)炉内操作 料制由1-1变全焦矿4COCO+1CCOCOπ ,负荷2.6t/t,81%烧结+19%会理块矿,8日集中加焦共130t,9日集中加焦137t。调剂力度较大,为后期恢复时炉温充沛打下基础。 休风前风量小、风压高,炉凉易出现风口挂渣、灌渣现象。为保风口,操作上最大限度使用风温。至休风前,共出现 HYPERLINK 休风前/2.xls \t _parent4 HYPERLINK 休风前/2.xls \t _parent次风压冒 HYPERLINK 休风前/2.xls \t _parent尖、崩料,未出现大崩料,保证了有风口送风。 料制、负荷、净焦调剂情况表 时间料批/批批重/t料制配比/%负荷/t/t加焦/t8日4:505721.31+1+25.5+264.4863.08日5:056321.31+15.5+264.2008日5:20653.08日5:55723.08日6:4579、806.08日7:108320.01+18.0+203.808日8:1587161+1193.008日8:208834.64

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