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汽轮机通流部分清洗技术在6MW机组中的应用的论文
摘要:通过对霍州煤电煤矸石热电厂2#汽轮机组推力瓦温度高原因分析,得出其主要原因为通流部分结垢严重,流通不畅,导致汽轮机做功能力下降,使机组无法带至额定负荷;并对通流部分结垢的原因进行分析、研究,作出清洗处理,有效降低了机组运行中的推力瓦温度,以提高机组的安全 经济 性。
关键词:汽轮机;通流部分;结垢;蒸汽品质;清洗
霍州煤电煤矸石热电厂2#汽轮机组在运行中发现推力瓦温度大幅度升高,运行两个月后负荷4mpa(额定0.49mpa);并且推力瓦温骤然升高,带4mpa,所以,汽轮机结垢程度主要是通过监视调整抽汽压力的变化幅度来判断。2#机组在带6mpa(厂家给定允许值为0.49mpa),从2#机组外部象征来看为汽轮机高压侧通流面积相对减小造成了机组在带高负荷的情况下、高压侧监视段压力超标的现象。从整个热力系统的结构及运行状况来看,凝汽器管束材料为不锈钢tp304,给水中硅的含量一直在控制之中,除氧器的除氧效果也比较优良,热力管道未受腐蚀,因而垢的成分排除了不溶于水的氧化铜、氧化硅和三氧化二铁。故可以肯定垢的成分均为可溶性的钠盐。
汽轮机结垢后,解决的办法主要有两种:其一是停机揭大盖解体各结垢部件,进行人工铲除。此法费时费力,且难以将积垢清除干净、彻底。其二是在汽轮机运行中,使用低温蒸汽进行清洗,将机内溶于水的盐垢清洗掉。本厂如采用停机机械清理的方法清理,既要投入大量的人力、物力,又需要较长的时间,停机造成的损失巨大。为解决这一难题,我们组织工程技术人员进行技术攻关,通过集思广益,反复论证,在低转速阶段利用低温蒸汽对通流部分清洗,以达到除钠盐垢的目的。
2.3 汽轮机机组通流部分结垢的危害
(1)使汽轮机通流表面变得粗糙,增大蒸汽流动时的摩擦损失,从而降低汽轮机的效率。
(2)汽轮机通流部分积盐使蒸汽的通流截面积减少,降低汽轮机的输出功率。
(3)盐类物质沉积在隔板喷嘴上,会增大隔板前后的压力差,从而增大隔板的弯曲应力。
(4)盐类物质沉积在动叶上,会增大叶轮前后的压力差,从而增大汽轮机转子的轴向推力,使推力轴承过负荷,严重时甚至会造成推力轴承乌 金融 化,动静部分发生摩擦、碰撞。
(5)一些盐类物质对通流部分尤其是叶片有腐蚀作用,腐蚀作用会降低叶片强度,严重时会使叶片断裂造成重大事故。
(6)盐类物质沉积在轴封上,使轴封环卡死失去弹性而造成轴封部分损坏。
(7)当沿汽轮机圆周积盐不均匀时,将影响转子的平衡,使汽轮机振动加大,甚至造成严重事故。
3 2#汽轮机通流部分的清洗
3.1 清洗原理
因为水蒸汽中钠盐的溶解性与蒸汽的压力成正比,与蒸汽的温度成反比;所以进行汽轮机通流部分冲洗时,在保证汽轮机安全的前提条件下,尽可能在保持相对高的蒸汽压力和相对低的蒸汽温度。通过降低新蒸汽的进汽压力和温度,即把新蒸汽温度降低到接近于相应压力下的饱和温度时,使通流部分大多数处于湿蒸汽下工作。达到利用湿蒸汽溶解盐垢清洗通流部分结垢的目的。
3.2 注意事项
(1)清洗前先退出低真空保护系统,整个清洗过程中维持真空20kpa左右。
(2)在清洗过程中每隔20min化验一次凝结水硬度、电导率。并根据化验结果来决定维持机组转速的时间以及是否继续升速,并判断盐垢的清洗效果,在凝结水电导率基本不变化并与给水电导率(25us/cm)大致相同时停止清洗。
(3)在清洗过程中锅炉方面要根据要求严格控制蒸汽温度、压力,以保证合格蒸汽品质。
(4)当气温接近饱和温度以后(一般比饱和温度高5℃一10℃)应继续运行到凝结水含盐量降到规定范围内,然后升高气温。
(5)注意监视汽轮机推力轴承金属温度≯85℃(当前最高点78~c)。若推力轴承金属温度上升至85℃同时伴随汽机轴向位移升高时,应终止进行清洗工作。
(6)注意监视汽轮机胀差、汽缸膨胀、各轴承振动、轴承温度、轴向位移的变化,当上述参数达到规定值时终止汽机通流部分清洗工作。
(7)如在进行汽机通流清洗过程中,任意参数达到紧急条件时,应果断停机;严禁发生人为处理不及时造成汽轮机损坏事故。
(8)清洗以后,应在相同的蒸气参数、背压和流量下比较清洗前后各监视段的压力,判断清洗效果。
4 实施与效果
2#汽轮机通流部分吹洗之后,运行一直很稳定,6mpa左右下降到现在的0.50mp且左右(额定0.49mpa)。机组的状态达到了投产初期的水平,运行工况大为好转,不须再限负载运行,汽轮机恢复到了最佳工况及应有的效率,完全消除了因通流部分结垢而带来
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