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!#脱模吊车套筒裂纹的焊接修复

局部厚度值均为 !#$ %%(大于 ! # %%)满足了设计 ! 结 论 及使用要求。 (’)涂层的结合性能(采用切格试验法) 即用硬 (#)碳钢金属化电弧喷涂在 -./ 装置粉料料仓上 质刃口刀具,将涂层切断至基体,成为小方格,并在此 的应用取得了圆满的成功。 处贴上粘胶带压紧,然后持胶带垂直拉开,观察涂层破 ())碳钢金属化电弧喷涂法简单、易操作,容易满 断状态,以此判断涂层的结合性能。经检查涂层的任 足质量要求。 何部位都未与基体金属剥离。 (’)此法的应用既使料仓满足了使用要求,又降低 (()涂层的密度 在料仓喷涂的同时做出一标准 了工程造价。 (收稿日期 ### #$ %!??? 试块。通过测定干燥试样的质量与试样总体积之比, 即可获得密度值,本涂层的密度均大于 )’ * + ,%’。 作者简介: 董志波,#01# 年生,助理工程师。 ! # 脱 模 吊 车 套 筒 裂 纹 的 焊 接 修 复 攀钢(集团)公司机械制造公司(攀枝花市 $#1!$’) 李 强 廖保莲 李东升 傅 铨 炼钢厂 !! 2 脱模吊车是该厂钢锭脱模的主要设 时套筒在其中起导向作用,一般情况下受力不大。脱 备,而套筒又是脱模吊车上的主要部件。套筒长为 模吊车工作时长期处于高温状态,一般为(’!! (!!) $ 0!! %%,截面尺寸 31! %% 4 1)1 %%,总重 1 )!! 5*, =,套筒内部无法润滑,磨损十分严重,致使顶出缸与 设备检验中发现套筒端部沿纵向存在六条贯穿性裂 套筒间隙过大,工作时受力偏心,工作环境十分恶劣。 纹,套筒一但失效,整个脱模吊车将无法正常工作。通 套筒长 期 在 这 种 环 境 下 运 行,变 形 量 较 大,修 复 前 过对套筒失效形式及原因分析,制定了严格的工艺措 !$1’ 孔径误差 ’! %%,圆度误差 (! ( %%。套筒在 施,经过焊接修复,保证了质量,降低了成本。 冶炼铸造过程中的各种缺陷往往是裂纹源形成的原 因,另外,结构上存在明显尖角出现应力集中为裂纹扩 % 套筒失效形式及原因分析 展提供了条件。 (#)失效形式 套筒失效主要形式是端部沿纵向 焊接工艺措施 出现长短不一的六条贯穿性裂纹,最长的达 ) % 多,如 (#)坡口形状 为了保证焊接质量,降低稀释率, 图 # 所示,从裂纹形貌观察发现套筒裂纹均是热疲劳 选用非对称双面“”形坡口。先在裂纹端部钻止裂 裂纹。 孔,运用碳弧气刨将裂纹彻底清除加工成 形坡口。 ())失效原因分析 该套筒材质为67’89:;,工作

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