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150401高架工作面瓦斯钻场接替事故分析报告
150401高架工作面瓦斯钻场接替
事故分析报告
山西寿阳段王煤业集团有限公司
2013年3月14日
150401高架工作面瓦斯钻场接替
事故分析报告
时间:2013年3月10日上午
事故经过
150401工作面当日上午采煤机将1#钻场割透,由于2#钻场瓦斯钻孔数量少,无法替代1#钻场的抽放能力,临时关闭1#钻场的抽放阀门,回风巷中的瓦斯将超过1%,且长时间无法用通风方法降下来,经井下现场请示总经理同意,工作面被迫临时停下来,暂时安排2天时间,在回风巷施工仰角钻孔,弥补2#钻场能力不足问题
2013年3月10日下午开始运钻机,到11日2:00运到,夜班支钻机,天亮时开始打钻。到12日打成2个孔,开始浓度分别为60%、96%,到13日打成第三个孔,前2个孔浓度开始下降,3个孔的浓度都不高。13日0:00开始关闭1#钻场阀门,到下午18:00回风巷瓦斯不再上升,证明1#钻场的抽放作用已经不大,仰角孔和2#钻场逐步发挥作用,下午1#钻场拆管5根,里面瓦斯不大,全部为进风,从袋子墙处将里侧管子用黄土堵实,外喷化学密闭,袋子墙外面瓦斯不大,为0.12%,风筒和全负压风障同时保证墙前瓦斯不超限。
三.事故原因
1#钻场20个孔,2#钻场10个孔,个别浓度很低,不能完全替代1#钻场发挥作用,
轨道巷和回风巷15米间距,钻场与回风巷留皮2米,工作面过来时就已经压酥变形,在回风巷负压的作用下瓦斯被拉出
2013年3月11日地面大泵瓦斯浓度:流量339立方米/分,浓度28%,抽放量与1#钻场相当并不代表可以替代1#钻场,还与钻场的设计参数有关。
过钻场相当危险、麻烦,通风瓦斯管理困难,管路多,处理难度大,给尾巷过横贯密闭还要困难,关键是2#钻场钻孔数量少,与1#钻场搭茬少。
2#钻场要搭茬20-30米,少了不行,钻场钻孔数量不够也不行
可以提前试试下一个钻场是否能够完全担负整个面瓦斯任务,当工作面与钻场距离20米时,关闭1#钻场,2#钻场投入使用,看看工作面的瓦斯情况,瓦斯是否超限。
高架与放顶煤过钻场不同,前者对钻场半坡巷道都有很大影响,强大的采煤机滚筒割岩石、锚杆、锚索时火花较大,必须严格控制瓦斯浓度,局部通风和全负压通风相结合,确保瓦斯浓度不大。
仰角孔能够控制瓦斯就不需要钻场
钻场与回风巷打透2个钻孔,水平距离10米以上,保证过钻场时钻场的瓦斯能够抽上。
瓦斯大了用风根本解决不了,必须采用抽放的办法,没有其它选择。
试验抽放的效果、通风设施的作用不能给自己带来危险,必须制定安全措施,全面考虑,否则,头脑一热,赶巧了事故就发生了,让你英雄无泪,后悔都来不及,在有火花存在的环境下,严禁进行减风、降低抽放能力等有可能引起瓦斯变化的举动,这些变化容易引起瓦斯浓度的变化,如果瓦斯传感器不在钻场,失去了实时监测,有时会很危险。
你都没有想到过钻场接不上会停产,大大低估了瓦斯钻场的作用,没有重视2#钻场的施工,想不到钻场搭接不上会有如此严重的后果,教训很深刻。总认为2#钻场有几个孔,又见了瓦斯,孔少一半无非产量少一半,结果比想象得更严重,若拆除1#钻场,工作面回风流瓦斯居高不下,工作面被迫只能停产。
150403是高瓦斯U型通风工作面,工作面瓦斯大时在钻场钻孔数量不足时可采用上隅角埋管抽放,能缓解一下,偏W通风无法进行埋管抽放。
所有的高位钻场过时都得进入冒落带,也不可能布置在裂隙带里面,钻场里面积聚了大量的瓦斯就得用钻孔抽放。
追求绝对安全有时会让自己很危险
教训的获得如果让自己失去了生命,这样的教训没有意义
对通风、抽放的调整必须考虑周全,不要临时起意,意想不到的结果会伤害你,变化导致危险,导致不可靠,你着急干得事必须考虑好安全措施,防止事故的意外发生,你认为那样不一定是那样,瓦斯的瞬息变化会毁了你的一生。
17.1分区通风切换主扇时井下有个短暂的停风时间,相关采区必须停止作业,待正常后再安排生产
17.2采煤机过来割钻场底板时火花很大,这个时候要求通风稳定,瓦斯稳定,此时关闭5个钻孔,对瓦斯控制很不利,尽管通风上采取了局扇风和风障负压风,但钻场割透后通风发生了变化,瓦斯有可能变化,况且我们没有安装瓦斯传感器,便携仪悬挂的地点也不是最大瓦斯点,不能证明环境是安全的,最后一关是监控,失去了监控你就迎来了危险,进入了一个未知的世界,危险时时都会到来
18.泡沫充满空间可以控制采煤机的火花
19.钻场以后可以设计得高些,减少采煤机的破坏
20.高浓度的钻孔全部引出,低浓度的用化学密闭封口,袋子墙以里尽量减少积聚,过钻场时从回风钻孔中引出
21.钻机功率小,打150米困难,覆盖前一个钻场没有好的效果
22.打多少仰角孔才能取代高位钻场。值得研究和试验
23.即使工作面过钻场这种特殊时刻,瓦斯传感器也不能被移到外面,万一瓦斯意外涌出,靠人停止采煤机运转是很
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