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美国高温密封试验技术研究

HvdraulicsPneumatics&Seals/No.10.2015 5MPa。液压机的剧烈振动主要发生在夹紧缸卸压回程 (2)调节夹紧缸下腔进油管路上溢流阀预设的压 阶段 ,现分析得出造成振动的原因如下:夹紧缸回程过 力,降低预设的压力。 程中,上腔处于卸压过程中,充液阀不仅要卸掉上腔的 (3)在控制方面 ,改变PLC控制器的时间设定 ,延 高压油,而且还要卸掉液压机机架变形引起的弹性势 长夹紧缸上腔卸压延时的时间。 能,大量的高压油液需要瞬间从充液阀口卸荷 ,在机架 采用上述的措施之后,液压机工作时振动情况有 弹性势能和上腔压力还没有完全卸掉时,夹紧缸开始 明显的改善 ,夹紧缸回程平稳且高位油箱无油液飞溅 回程,高压油充人夹紧缸下腔,使得上腔高压油液对管 现象。 路、充液阀及夹紧缸的冲击增大,导致管端加厚机的夹 3 结束语 紧缸在 回程时的振动加剧 。 通过对管端加厚液压机振动原因的分析与解决 , 2I2提出的解决方案 可以看出液压系统的优劣不仅与系统本身的设计相 导致夹紧缸回程振动加剧问题 ,主要原因是充液 关,还与PLC电控系统和液压系统的匹配相关 ,这些都 阀无法充分卸压和泄压时间不够 ,针对此问题采取以 要在产品的设计生产中引起足够的重视。 下措施 : (1)尽管充液阀选用的是带有卸荷功能的先导式 参考文献 充液阀,但是其卸压效果并不理想 ,因此为夹紧缸增设 必要的卸压回路,然后通过卸压回路和充液阀使夹紧 [1】 郭立珍.钻杆管端加厚工艺[J].西部探矿工程,2011,(6): 缸上腔充分卸压 ,增设的卸压回路如图2。 106—109. [2] 刘同义.钢管管端增厚机液压管路开裂现象的原因与措施 [J】|液压与气动,2012,(7):105—107. 卸 压 3【] 郝兴安.管端加厚机液压冲击 的分析与处理[J].液压与气 回 路 动 ,2014,(2):121-124. [4]邵春曙.DY014油压机充液阀故障诊断与分析 J【].设备管理 与维修,2014,(1):25—26. 夹 紧 [5】 赵小楼.充液阀常见故障分析[J].液压与气动 ,2004,(4): 缸 68—70.

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