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组合机床电气控制系统改造

经验 组合机床电气控制系统改造 齐华军 (南京梅山冶金发展有限公司, 江苏南京 210041) HTO11型组合机床PLC电气控制系统的工作原理,硬件系统设计,以及PLC程序的编写。 PLC:顺序功能图 文献标识码:B 文章编号:1009—9492(2010)1 1—0083-03 1改造原因 南京梅山冶金发展有限公司 矿业分公司检修制造部设备制造 厂有一台制造于 1998年的卧式 平头双面倒角机床 (也称组合机 床),型号为ZHS—HT011,用于 钢管两端管口的倒角切削加工, 曾经在该厂陶瓷内衬复合钢管制 1.左滑台 2.右滑台 3.左主轴 4.右主轴 5.左右夹紧装置 6_,』、车 作过程中起到不可替代的作用。 该机床采用液压方式固定加工 图 1 组合机床正面示意图 件.并采用自动循环执行和手动 执行两种工作方式,自动循环执行方式能够降低各_T序的 时进入工进旋转切削状态开始加工。待工件加工完成后. 中问操作环节,从而提高加工效率。 左右主轴快速退回到原位。夹紧装置松开,前后小车配合 机床电气控制系统的核心部件为日本欧姆龙公司生产 将加工好的工件推送到导出轨道,完成一个工作循环。整 的型号为C60P—CDR—A的PLC.该型号PLC参数为电源 个工作过程中,小车、主轴滑台以及夹紧等操作都有限位 电压 AC220V,输入 32点,继电器型输出28点。日前由 开关进行控制。 于机床长时间使用和使用环境较差等原因,老化严重, 该机床的动力有电气和液压两种方式.其主电路控制 PLC的输出点已经大部分损坏,设备已经面临瘫痪,而该 原理如图2,其它各部由PLC控制液压电磁阀执行。 类型PLC已经过时,市面采购不到,内部程序也无法下 3电气控制系统设计[2-3] 载.所以决定在不更改大部分执行部件的情况下,更换现 电气控制系统主要对液压夹紧、小车、滑台、主轴旋 有PLC,并根据机床使用要求进行重新编程。 转等工作部件进行控制。系统执行元件以限位开关 S0为 2工作原理 … 主。按照组合机床的加工要求,设计两种工作系统,由操 组合机床的结构如图l所示。 作台上的 “自动/手动”转换开关控制。 当组合机床工作时.把要加工的钢管件经导入轨道推 (1)自动循环执行系统设计 送到小车边上,经过前后小车的升降配合,把钢管件送到 当 “自动/手动”开关打到 “自动”档时,机床开始 左右夹紧装置所在的工作平台。此时左右液压夹紧装置将 自动循环状态的工作。工作步骤如下: 钢管件两端夹紧,左右加l丁主轴快进,当刀头碰到钢管件 ①小车并向后将加工件推上,小车升起; (装料) 收稿日期:20lo-10-.09 曩圈墨 圉 交流 ②小车向前将加T 输HJ信号:各状态指示灯、电磁阀以及接触器线圈等 件送到夹紧加T处: 共23个。 ③小车落下,左右 基于以上参数,选用单片机为欧姆龙公司的CP1L— 夹紧装置同

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