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石化生产中填料泵的改造
学兔兔
石化生产中填料泵的改造
孔文涛 许益华
(兰州石化公司合成橡胶厂 甘肃 兰州 730060)
改 【摘 要】分析了填料泵故障的原因和故障的基本特征,通过改造内部
麓修 结构,增设密封冷却水限流孔板,减轻了劳动强度,延长了设备运转
周期,取得了较好的经济效益。
【关键词】填料函 水封环 改造 动力粘度
我厂10万吨/年丁苯装置配置 料函最前端,设备上接口改动参照 孑L板作用:限流作用
胶乳泵(填料泵)23台,2008年3月开 图1中03/04端口加丝堵;02端口连 孑L板前压力PI=0.8MPa
车以来,该泵频繁发生跳闸停机现 接密封冷却水管路入口,参照改造 孑L板后压力P2=0.2MPa
象。解体泵体清理叶轮凝胶,要耗 图2。由此,解决密封冷却水进入填 孔板压差为A P=P1一P2=
费大量人力,且增加了检修的劳动 料函后压力不足问题,增大水压, o.6MPa
强度;同时密封冷却水(脱盐水)消 提高冲洗效果,胶乳泵出口压力一 计算孑L径l 2I:
耗过大,浪费严重。该泵的状况严 般压力表显示为0.2~0.4MPa,理论
重影响了装置正常运行。 冷却水压力最低应为0.1 MPa+0.082 dn= Q
MPa(泵入口压力近似真空)+0.1—
128.45xCx
1 故障原因分析 0.2MPa(50%泵出口压力)=0.282—
0.382MPar 。现场冷却水入口压力实
故障发生后,解体泵体检查, 测为0.8MPa,完全满足要求。
式中:O一液体流量,ITI /h
发现在叶轮背面有 “饼状”凝胶存
在。经共同分析认为:密封冷却水 2.2密封冷却水进口法兰处加限流 A P一通过孔板的压降,MPa
进入填料函后压力不足,导致胶乳 孔板 ^y一液体密度,kg/m
液在叶轮背部进入密封填料腔内, 限流孑L板作用在于确保介质 c一孔板流量系数
胶液在此处受热聚合并开始逐渐向 流速增大,提高叶轮背部凝胶的 d 一孔板孔径,mm
叶轮背面扩展,最终导致叶轮在凝 冲洗效果n1。 D—管 酋内径,dl=D=15mm(1 ”)
胶的作用下 “卡涩”,使得电机超负 介质:脱盐水 孔板前冷却水流量:0=o.3m。/h
荷运行,造成电机跳闸而停机。 孔板前流体正常温度:30—40℃ 查表1得水在3o~cu,1-其动力粘
孔板前压力:0.8MPa 度 (相对粘度与密度之比)为:
孔板后压力:0.2MPa :0.798 X 10一 N·S/m =0.798
2 改造方案
相态:液态 × 10~Pa·S
孔板前流量:0.3m’
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