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高压往复式循环氢压缩机填料泄漏问题分析
石 油 化 工 设 计 2014年第4期(第31卷)
吊杆直径为M24,工作载荷为9293~15353N;弯 . 1obName:改造后蒸汽管
RESTRAINT SUMMARY REPORT:LoadsOnRestraints
头处可变弹簧支吊架型号为TD30A10,查得吊杆直
CASE 3(OPE)W +Tl+P1+H
径为M12,工作载荷为 2919~4822N。改造后管
L0AD CASE DEFINIT10N KEY
道应力结果见表 2。
CASE 3fOPE1W +TJ+P1+H
表2 改造后管道应力结果
10 RigidANC(刚性约束)
3(OPE) 一1540 —166 一l570 323
40 RigidGU1w/gap;RigidZw/gap(刚性导 向)
3(OPE) 0 0 0 0
8O ProgDesignVSH(可变弹簧支吊架)
3(OPE) 0 0 —1469 0
130 RigidANC(刚性约束)
3(OPE) 1540 166 —2550 —269
140 ProgDesignCSH(恒力弹簧支 吊架)
3(OPE) 0 0 —25 0
5.3 应力校核结论 阀杆进行检查 ,发现均完好无损,调节阀部分环
根据约束节点受力情况及两管系应力校核结 境温度也 降到 了50℃左右,说 明困扰多年 的
果可看 出,节点为 130的汽轮机入 口,改造后入 口 1N140速关 一调节阀故 障得到了有效整改,效
受力有所减小。 果 良好 。
6 整改实施情况及效果 7 结语
2012年2月23日开始进行施工,3月6日完 对于连体速关一调节阀,其调节阀部分如果处
0 o o
成改造任务,3月 l0进行单机试车2和联动试车,试 . 于水平安装位置且时不时发生非计划停车,可以根
车情况 良好,管道无异常,机组运行平稳。 据现场情况仔细分析,大胆改造,将调节阀部分由
1N140汽轮机 的速关 一调节 阀从 2012年改 水平方 向安装位置调整为竖直方 向安装,解决其偏
— 0 0 2 0
造至今 ,已经运行 2年多 ,机组再也没有发生因 心和单边磨损 问题,同时,尽可能让调节 阀部分远
该速关 一调节阀故障引起的非计划停车 ,2013 离辐射热影响区,确保调节 阀部分环境温度不高于
年 12月又专门对调节阀的橡胶 0形圈、阀芯和 60cC,以提高该阀的运行可靠性。
(上接第30页)
4 结语 级填料环和更换整个填料函,减少主密封环组数
I)K一3102AB循环氢压缩机活塞杆填料异常 没有明显效果。说明原填料盒设计结构和填料环
泄漏主要原因是填料环弹簧强度偏小,造成填料 材质没有问题。
环抱紧力不足,填料环不能随着活塞杆运动贴紧
密封面,运行中高压侧填料环不能及时回位,造成
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