炉窑检测实习报告.doc

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炉窑检测实习报告

炉窑检测实习报告 篇一:窑炉调试实践报告 景德镇陶瓷学院 窑炉砌筑与调试 实践报告 专业班级: 09热工(2)班 姓 名: 王公国 学 号: 200910610219 时 间: 2012年12月28日 浅谈窑炉砌筑与调试的有关问题 一个学期即将结束了,在这忙碌的一周中,我们进行了为期三天的窑炉砌筑与调试实践活动。在第一天中,我们参观了熊火窑炉公司,这是一家前景非常美好的陶瓷公司,由于有些窑还没有投产,因而我们有幸现场近距离观看一台梭式窑里面的内部结构。第二天我们去了卡地克陶瓷公司,第三天我们去了东二路烤花窑制作一条街,在老师的带领下,在该厂工程师的详细讲解下,我对梭式窑,辊道窑的砌筑和调试的了解,比以前有了很大的进步。下文就本周所见所闻做一个总结。本文将从实际出发,根据每个窑炉的不同特点,谈谈如何调节现代陶瓷窑炉的一些基本点。要知道每个窑炉都会有不同的特点,真正的专家其实就是每个窑炉的实际操作者。 现代陶瓷窑炉在调试过程中,要调试的因素很多,作为一名窑炉技术人员。一定要全面、系统地掌握窑炉的特点。结合生产的全过程进行调试。只有这样,在生产中出现的各种问题就会逐步得到解决。因此,在窑炉调整过程中应注意以下几个方面的问题。 一、关于预热带应注意的问题 窑炉的预热带要搞好一个压力平衡,即排烟系统,车下、搅拌气幕风和烧成带产生的烟气之前的平衡。在窑炉预热带需要排走的废气中有搅拌气幕、封闭气幕吹入的冷风,有燃气和空气燃烧所产生的烟气还有车下漏入的冷风。排烟的作用就是顺畅地保证这些废气排走的同时,使废气的热量合理,充分地传递给制品。在废气里面,只有车下漏入的冷风是随着排烟拉力的加大而增大的,所以在调整预热带时一定要注意排烟风机闸板的开度和各分支烟道闸板开设的有机配合。一般在调试过程中,由于预热带调试不合理,在生产过程造成的废品是最大的,造成的产品缺陷也是和上道工序成型工序纠纷最多的地方。 在现代隧道窑的预热带,一般应注意: 1、排烟风机闸板开度要合理,即要使废气顺畅地排出,又要使预热带的负压不应过大,不使用较大的负压来烧成的。 2、注意排烟各支闸板的有机调配,既要使烟气合理充分地利用,使制品合理快速地升温。又要合理地调配闸板来解决预热带中某些制品的特征缺陷。在窑炉预热带支闸板调试的方法中,有些窑炉的支闸板是由前部始向后逐渐开大型,也有逐渐缩小型,还有的是两边大、中间小型。有人问过我哪种更为合理,在这我想说的是,只要能适合窑 炉,能够有好的产品质量都是合理的。 3、充分重视,合理利用搅拌风系统。 现代陶瓷窑炉采用的一项新技术就是在窑炉的预热带设置了搅拌气幕和封闭气幕。搅拌气幕一般分为顶吹结构和侧吹结构两种。这项技术的应用,对于调节窑头温度、升温速率和平衡上下温差都有极大的作用,由于有了这项新技术,在预热带调节温度都十分方便了,同时,和各支闸板结构使用,可以解决预热带很多的顽固的特征缺陷,如座便器的裂三角区、裂底、洗面具、水箱类的裂眼、托布槽或较大挂便器裂角等等。这些缺陷如果预热带调试好了,都很容易地解决。反之,如果调试不好,仅从成型工序是不容易解决的,当然,尽管这些缺陷可以通过改善成型操作也能起到一定效果,甚至在某段时间内可以解决,但还没有从根本上解决,过段时间还会出现,而且这类缺陷还会很严重。只有找对了缺陷产生的根本原因,有针对性地去解决。缺陷才会彻底消除。 二、关于烧成带中应注意的问题 在烧成带中,各种缺陷应该是比较容易解决的,因为在现代陶瓷窑炉中,生货、火大和烟熏都很不容易出现,即使出现了也好解决。比较难解决的就是釉面孔和釉泡的问题。 最近几年,由于原料品质的变化,釉面要求提高,釉面质量显得日益突出。釉面缺陷一般表现为针孔,严重的会出现釉泡,釉泡的现象就是在釉的表面出现凹凸不平的坑包,还夹杂些破口泡。敲开釉面,用放大镜观察,发现凸的地方是釉下有气泡,凹的地方是气体冲破釉面后,釉层还进一步融化,但已融不平而形成的凹坑。从以上的分析就可以看出,此类缺陷的产生就是因为坯体中的气体在釉面熔融以前未被排除干净,而是在釉面完全融展开后,积极排出,冲破釉面造成的缺陷。这类缺陷的解决很不容易。过去在解决这个问题时也走过一段弯路。最初认为釉泡、釉面针孔是因为烧成温度高所致,通过降低烧成温度的方法也确实可以缓解或能够解决这类缺陷,但都不彻底,过段时间仍会出现。通过降低温度的办法是有一定限度的,通过实践证明,即使把温度降低到烧生的程度,釉泡仍然存在。所以可以肯定烧成温度的高低不是釉泡产生的本质原因,再后来有人用氯化钡或氯化镁的饱和溶液刷抹在坯体表面,希望在溶液的状态下生成 BaSO4、BaCO3、MgSO4、MgCO3等难溶物质,也因为这些难溶物质在高温下也难分解。这样做来减少气体的分解排除,当然也有一定的

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