发泡效率提升教材.pptVIP

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标准化体系建立 改善方案推广 Detail Process D定义 M测量 A 分析 I 改善 C 标准化 课题小结 精益变革 赢战未来 全员参与 共创辉煌 page * 二分厂精益生产 发泡效率提升 报告人:杨晓男 日期:2012.12.07 学号 D定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 为了有效推进发泡生产效率提升,故遵循以下Process完成具体事项: 标准化体系建立 损耗工时统计表格 工序排布管理流程 产品标准工时 生产日报 改善方法推广 横展 15工位成果巩固、 标准化并导入到11 工位 方案导出 通过分析导出改善方案 方案实施 标准作业实施 瓶颈工序改善实施 效果确认 改善前后数据对比, 确认改善效果 设备损耗工时分析 找出前三位损耗原因 进行重点分析,找出 影响原因。 动作要素、瓶颈 分析: 对发泡工序进行动作 要素分解,每动作准确 时间分析,并进行 标准作业分析 人机联合作业分析 人和设备的联合作业 分析,确认人和设备的 等待时间 改善背景 目标设定 团队构筑 损耗工时(OEE)统计 记录三天以上的数据 人机配合数据测量 每工序测定5次 问题点导出 通过测定分析表格, 导出损耗工时分布图 及瓶颈工序标识。 构建Process 改善背景 目标设定 团队构筑 D 定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 通过二厂实际产能分析,发泡工程为大瓶颈,亟需改善。 Detail Process 1 2 3 改善背景 目标设定 团队构筑 D 定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 目标设定(发泡十五工位) 50 38 时当生产性目标 现水准 目标 5.00 4.22 现水准 目标 模当生产性目标 Detail Process 改善背景 目标设定 团队构筑 D 定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 队名: 口号:从不花钱的改善开始,立即着手 行动准则:少说多做,做出成效;改善从点滴开始,立即执行! Detail Process 任伯明 张许扬 李泽民 蔡小军 覃光华 朱海波 肖海彬 项目经理 项目组长 辅导老师 覃宏 廖国浩 D定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 问题点: 十五工位模具OEE普遍比较低,在35%~45%之间,效率低下 OEE现况 工时损失现况 Detail Process D定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 问题点: 1.无标准作业导致损失占了177分钟,占比例81%; 2.还有待料、品质、模具的问题; OEE现况 工时损失现况 Detail Process D定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 Detail Process ☆瓶颈工序观测指导 ·时间观测表 ·山积表(瓶颈识别) ·问题点一览表 ·改善思路说明 4M分析 问题点导出 现场培训指导 标准作业 要素分解 人机联合 作业分析 瓶颈工序分析 ☆标准作业人机联合分析 讲解教育 ·标准作业概念意义 ·水蜘蛛供给方式 ·人机联合操作分析方法 D定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 Detail Process 4M分析 问题点导出 现场培训指导 标准作业 要素分解 人机联合 作业分析 瓶颈工序分析 问题讨论、检讨, 提出对策案 时间观测(要求5次数据) D定义 M 测量 A 分析 I 改善 C 标准化 Neck工序 问题点 改善对策 ①箱发泡完成品上线处 拿沙发座作业岗位在交叉处,时间长导致等待约3秒/台;提前等待6工位箱体出来时间需要22秒 调整作业工位,将取沙发座岗位移至内侧减少发泡箱等待上线时间 ②箱发泡完成品上线处 作业岗位在交叉处:作业手动操作升降,每次需要时间6秒/台 改为自动判定上箱顺序,减少等待时间 ③箱发泡修理线 流水线NG品下线维修后,产品出节拍空置,使后道工序产出减少。如现流水线每天有50台NG下线品则后面产出减少50台。 修理区布局混乱,三种修理状态品不能正确区分,造成误投NG品,且易造成二次伤害 修理后产品不能完全保证为修理OK品,需再次下线返修 生产线因NG下线而留的空位节拍,修理员把OK品补充到空位节拍处 修理区重新布局,修理后产品经质检员确认OK后放置在OK品区域 Detail Proce

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