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新钢混匀料场翻车机电气自动化改造

第28卷2010年第5期(总第 149期) 技术改造与改进 新钢混匀料场翻车机 电气 自动化改造 艾德华 戈颖峰 曾红斌 (新钢烧结厂 新余 338001) 摘 要 新铜翻车机于2008年6月份投入生产,它的应用极大地提高了生产效率,对混匀料场生产起了举 足轻重的作用。不过在生产中,翻车机的控制系统也暴露了不少问题,对安全产生了不利影响。 关键词 翻车机 自动化 程序改造 1翻车机电气 自动化控制系统存在的缺陷 复原始状态来解除误信号 ,但同时也可能解除了 (1)系统复位可能致使2列火车在迁车台上 可编程控制器中原有运行过程中保存下来的限制 相撞:混匀料场翻车机有4个组成部分,相互间互 条件 。 为条件协调而又交叉工作,每个组体的当前状态 如迁车台上有空车未出台,而系统复位解除 都可能影响其他部分运行。 了人台信号,系统会认为迁车台上没有空列车,这 当停机处理现场故障时,现场经常会有误信 时候重调机牵引重车入翻车机主体 ,同时又会推 号进入可编程序控制器,导致翻车机4个组成部分 另 1辆空车入台,将造成与迁车台上的原有的空车 中的一个或者几个部分无法工作。翻车机4部分 碰撞 ,发生设备安全事故。原空车人站程序见图 工作过程衔接位置 比较多,监控电视 的画面太多, 1,复位部分见图中圈内所示。 无法工作时操作工可能按系统复位按钮使系统恢 轴 图1 原空车入台程序 (2)重调机脱钩时间过短 ,使列车在翻车机主 在隐患。 体 内回滑 :列车与铁轨之间摩擦力很小,单列火车 (3)翻车机全 自动运行时现场按钮 “停止”位 很容易滑行。 无法停止翻车:生产要求当翻车机全 自动运行时, 翻车机全 自动运行时,重调机牵单列火车入 按现场各操作箱上 “停止”按钮时应该能够停止翻 翻车机主体,当牵车到位时,重调机停止前行并在 车机的运行 ,以便现场遇到偶发性问题时能够方 2s内脱钩继续前行。由于列车钩与重调机的钩并 便暂停处理 ,而不用按 “急停”按钮停机(急停会导 不是完全固定 ,而是有一定的活动间隙,在重调机 致配电柜的跳电,须专业维修工来处理,造成时间 停止并脱钩的2s时间内,列车会在活动间隙内向 上的浪费)。对翻车机主体来说 ,原设计是按下 前滑行而与重调机产生很小的碰撞力使列车回 “停止”按钮不放才能停止,一旦松开,翻车条件仍 滑,由于回滑时钩已脱开,列车失去约束力而使其 然满足,翻车机主体又会继续翻车,给操作上带来 与翻车机主体 内停止位置有一定的偏差,存在潜 很多不便,原翻车程序见图2。 一 35 — 技术改造与改进 第28卷2010年第5期(总第 149期) 保证翻车机 与莺调不冲突 正翻KA 图2 原翻车程序 2 翻车机电气 自动化改造

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