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气体N含量对含B钢35MnB端淬性能的影响
第 43卷第 5期 现 代 冶 金 Vo1.43 No.5
2015年 1O月 ModernMetallurgy 0ct.2015
气体 N含量对含B钢 35MnB端淬性能的影响
杨高成
(江阴兴澄特种钢铁有限公司,江苏 江阴 214400)
摘要:对比、分析 了电炉和转炉两种工艺生产的35MnB钢 中,气体 N含量对含B钢端淬性能的影响。
关键词:端淬;组织与性能;N含量;含B钢
中图分类号:TG156.3;TG142.1
1.1.2 试验 结果
引 言 主要成分、 (N)和w(Ti)/w(N)数据如表 2所
示 。
35MnB钢主要用于制作工程机械底盘链轨节 ,
部分炉号的端淬结果如表 3’所示,由表 3可知,
用户后续加工工艺为锻造一机加工一表面淬火,最
协议 中要求 J19值为 33~41HRC,实际测量值为
终得到 良好 的强韧性配合 ,表面硬度高、耐磨 ,心部
25~28HRC,全部不合格。
有 比较好的韧性。在江阴兴澄特种钢铁有限公司的
技术协议中,对 J1.5,J8,J19端淬值均有要求 。在 1.2 转炉冶炼
协议中对主要化学元素的要求如表 1所示。
1.2.1 工艺路线及成分控制
转炉生产的工艺路线为:100tBOF转炉一LF
1 不 同生产工艺试验 精炼一RH真空脱气一连铸 (坯料尺寸 200mm×
200mm)-~$L制成材 。转炉加入原料为 70 铁水
1.1 电炉冶炼
和 3O 废钢 ,成分满足 硼(P)≤0.015 , (C)≥
1.1.1 工艺路线及成分控制 0.08 时,即可出钢 ,在 出钢过程 中加入渣料和铝
在 40t电炉试生产的工艺路线为:40tEAF电 块预脱氧 ,LF精炼工艺与电炉钢生产基本相同,在
炉一LF精炼一VD真空脱 气一连铸 (坯 料尺寸 真空脱气阶段,RH环流时间≥25min,高真空时间
180ram~180mm)一轧制成材。电炉采用全废钢冶 (真空度≤1.33mbar(133Pa))≥15min,在 RH
炼,成分满足 (P)≤0。015 ,训(C)≥0.08 时,即 破空后 ,喂Ti线 固N,再加入 B铁 ,调 B到 内控范
可出钢,出钢方式为偏心炉底出钢 ,在出钢过程中加 围。
入渣料和铝块预脱氧 ,在精炼过程中用碳化硅和铝粒 1.2.2 试验 结果
加强渣面脱氧,通过喂铝线调铝成分含量到内控要 主要成分、训(N)和w(Ti)/w(N)数据如表 4所示。
求 。在 VD破空后,喂Ti线固N,再加入 B铁,调B 部分炉号的端淬结果如表 5所示 ,端淬值全部
到内控范围。 符合协议要求。
表 1 化学元素的要求 /
w(C)/ w(Si)/% w(Mn)/ w(Cr
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