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采用PLC实现压泥自动配药

使用与维护 第28卷2010年第6期(总第 150期) 电6 雪8 、 曾8曾8曾8 8∞ 808窖 8 8 县分3分 s% 姚 采用PLC实现压泥 自动配药 严 力 孙晓美 范红威 刘晓丹 赵 新 (鞍钢设备检修协力中心 鞍 山 114021) 摘 要 介绍运用PLC使转炉除尘泥加药系统实现 自动化 ,从而降低劳动强度 、改善作业环境 、保证 了出泥 量并提 高了水质 ,确保 了转炉炼钢生产. 关键词 PLC 转炉 循环水处理系统 1 概述 如何配药、使药液浓度恰好让泥浆絮状凝 出泥,实 鞍山钢铁集 团股份公司第 一炼钢连轧厂现有 现系统 自动配药是解决问题的中心。 三座250t转炉,转炉水处理系统承担三座转炉区 域的各种供水,其中浊环水主要是供除尘塔除尘 2 改造前系统 洗涤用水,是采用OG装置循环水处理系统。根据 改造前加药系统工艺流程 (见图1)。从工艺 转炉炼钢生产特点,浊环水含泥量指标尤为重要, 流程图上看 ,转炉除尘泥加药系统十分简陋,给 压泥量大小直接关系到浊环 的循环水质 ,是转炉 粉 、注水、药液稀释和搅拌均为人工操作 。而且 炼钢生产能否正常进行的重要条件。正常情况下 给粉和注水无计量设备全靠人为摸索, 吨钢产泥25kg。要保证 出泥量 ,配药至关重要 。 从 以上对前倾托辊纠偏机理的分析,可以得 (3)采用新技术新材料 :目前胶带机使用的托 出这样 的结论 :只要侧托辊能在胶带运动方 向前 辊均采用轧制成形的钢管制作,钢管在制造 中由 倾一个偏角 ,都能起到阻止胶带 向具有前倾角一 于受设备工艺限制,通常会产生误差,其 中有管壁 边的跑偏 ,但也相应增加了前倾阻力。只要 已知 厚度误差 以及 圆度误差,一般托辊外表面不作处 前倾角,就能计算出阻力。对于固定式前倾托辊 , 理 ,这两类误差无法得到消除,使用中胶带产生跳 其前倾角一般为2~3。,代人公式(12)即能计算出 动,进而对托辊产生交变应力,影响了轴承寿命 , 其前倾阻力,在设计计算皮带机滚筒圆周驱动力 通常托辊轴承失效除了润滑原因外 ,大量的托辊 大小时,这一阻力应作为主要特种阻力予以考虑 。 是 由于上述受钢管制造误差影响,缩短了轴承寿 命 。按 目前托辊制作工艺,很难消除管壁厚度误 3 胶带运输机跑偏调整的实践 差 以及 圆度误差 。而采用新型材料——热压铸石 通过对胶带运输机跑偏调整的实践,作者认 托辊可与一般金属托辊相仿 ,其管体以铸石粉和 为要有效地控制胶带的跑偏 ,不能单独寄希望于 聚丙烯为主要原料,掺入石墨粉等添加剂,经塑化 调整托辊 ,调整托辊 的数量不宜过多,必须从安 压制而成,具有 良好的耐磨性和耐腐蚀性,并便于 装、使用维护、新技术应用各方面综合治理。 表面切削加 T,这样可 以消除钢管托辊因管壁厚 (1)在安装调整上 :确保机架纵 向轴线 的直线 度误差以及 圆度误差使胶带在使用 中产生的跳 度 ;保证各滚筒轴线的平行度 ;保证胶带接头的直 动,可以保证胶带运行中的直线度 ,减少跑偏量。 线度 ;调整卸料 口位置 ,避免物料在胶带上偏载 ; 调整导料槽两侧橡胶拦板的位置 ,使其产生的阻 4 结论 力近似相等 。

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