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小峡水电站首台机调速器调试中出现问题及解决方法
2010年第8期 东北水利水电 专题研究
[文章编号]1002一o624(2010)08—0069一O2
小峡水电站首台机调速器调试中出现问题及解决方法
赵志庆 ,周金龙,王飞宇
(嫩江尼尔基水利水电有限责任公司,黑龙江 齐齐哈尔 161000)
[中图分类号]Tv734.4 [文献标识码]B
小峡水电站位于甘肃省皋兰县境内黄河干流上,电站 解决方法:多次的调整反馈杆在控制环的位置,使反
总装机 457.5MW ,轴流转桨式机组,电站额定水头 13.8 馈信号的输出最接近线性。
m,小峡水电站调速器为双调形式 ,型号BWST150—6.3。在
3桨叶反馈信号出现 问题及解决方法
首台机调速器调试的过程中出现了一些设计、制造、安装
桨叶反馈信号在刚一上电时突变为50%开度位置 ,并
上的问题。
且有抖动现象,而实际的桨叶开度为 0,利用万用表测量反
1机械分段关闭的调整 馈信号回路电流大约有 12mA左右。
由于是轴流转桨式机组 ,分段关 闭尤其重要 ,对降低 初步怀疑是干扰的原因,因为是反馈信号电缆经发电
甩负荷后的机组转速上升和蜗壳水压上升有明显的作用, 机端子箱转接,按规定模拟信号回路是不应中间转接的,
并能有效地防止机组抬机 。设计导叶总关机时间为 12S,分 而且屏蔽要一点接地 ,但是重新更换电缆后故障现象没有
两段关闭,分段拐点在 40%开度位置 ,第一段为快速关闭, 消除。改用加滤波电容的方法 ,选用一个 0.4 F的电容,在
从全开到40%开度时间为 4s。第二段为慢速关闭,从 40% 电源线的两端加 电容,正 电源对地加 电容 ,负电源对地加
开度到全关时间为8s。 电容都没有解决。
在调整分段关闭时,始终调不出来,首先怀疑是分段 最终解决方法:更换反馈传感器,而且屏蔽层一点接
关闭阀的控制油管细了,厂家要求油管的内径为 101TUTI, 地,解决了故障问题,产生这种现象的原因是信号线的绝
而设计院设计成管的外径为 10nⅡn,分段关闭阀动作时控 缘被损坏 ,使信号线接地造成的。
制腔的回油还没有排完。即分段关闭阀没有动作到位,而
4导叶反馈信号杂波信号处理
导叶已经全关了,没有起到分段关闭的作用,所以重新更
在做实验室 ,导叶开度曲线、桨叶开度曲线在微机录
换控制油管。换管后分段关闭还是没有调出来,这次怀疑
波时出现很大的杂波信号,直接影响试验结果 ,在做静特
是分段关闭阀型号配大了,动作后不起节流的作用,要求
性试验时,测得的转速死区为O.05%。超出了国家标准的
把下台机的分段关闭阀换上,由于法兰盘对不上无法安
0.04%。
装,所以只能用原来的分段阀。最终的解决办法是把分段
分析产生杂波信号的原因,电流信号所带的负载太
关闭阀的粗调关死,只用细调部分调整分段关闭。
多,有电气柜的开度表,机械柜的开度表,电气柜的模拟量
2导叶反馈信号非线性的处理 输入模块 。还有试验仪器,尤其是试验仪器,把试验仪器去
小峡电站
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