省煤器沸腾形成锅炉MFT剖析.docVIP

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省煤器沸腾形成锅炉MFT剖析

4月17日给水流量低MFT运行分析 一、主要操作: 08:20 锅炉吹扫结束,投运B2、B4油枪。 08:28 投B1油枪,B3油枪投不上通知调试处理。 08:35 开启2A、2B高加危急疏水后,开启2A、2B高加抽汽电动门。 08:42 停运5B真空泵。 08:50 应调试通知5A、5B、5C、5D给煤机就地布煤,5B给煤机无法点动,通知调试处理。 09:10 等离子拉弧后,程控启动5A一次风机。 09:30 5A火检冷却风机入口滤网差压高报警,操作子环切换不成功,通知调试处理。 09:35 程控启动5B一次风机。 09:37 手动将火检冷却风机切换至5B运行,调试告知5A火检冷却风机滤网等停机后再清理。 09:42 B3油枪处理好,投运;10:04 退出 。 10:20 分疏箱压力0.2MPa,关闭锅炉空气门。 10:30 锅炉启动循环泵出口调节门在自动位置,自动关闭至12%后跳出自动。当时省煤器出口流量不变且给水旁路调节门开度也不变,将此现象汇报调试,通知处理。 10:35 启动5B磨煤机暖磨后, 启动5B给煤机。 11:10 分疏箱压力0.7MPa,关闭锅炉疏水门。 11:17 煤太湿,锅炉燃烧太差,停运5B给煤机。 11:18 分疏箱压力0.8MPa,关闭锅炉启动循环泵注水门,并上锁。 11:20 省煤器出口温度175度,饱和温度195度,给水温度144度,请示调试后将2A、2B高加抽汽电动门关至50%。 11:40 启动56B除盐水泵。 11:45 省煤器出口温度离饱和温度仍然只有20度,继续关小2A、2B高加抽汽电动门关至30%。 11:50 投运5B给煤机。 11:55 省煤器出口温度179度,饱和温度204度,给水温度150度,省煤器出口出现沸腾现象,给水流量低,手动加给水旁路调节门,给水流量低MFT,5B磨煤机进行惰化。 11:56 锅炉启动循环泵差压低,停运锅炉启动循环泵。 12:05 启动锅炉启动循环泵后,锅炉吹扫。 12:20 全关2A、2B高加抽汽电动门。 12:30 投运B层油枪。 二、原因分析: 1、由于2号高加投运,给水温度较高使得省煤器出口温度接近饱和温度,虽然采取了关小2号高加抽汽电动门的方法,从全开关闭至30%,仍然没能有效的降低给水温度,引起省煤器出口发生沸腾,造成省煤器出口给水流量大幅波动。 2、10:30 在当时省煤器出口流量不变且给水旁路调节门开度也不变的情况下,锅炉启动循环泵出口调节门在自动位置时,自动关闭至12%后跳出自动,将此现象汇报调试通知处理后,锅炉启动循环泵出口调节门一直在手动,在省煤器出口给水流量发生波动时,锅炉启动循环泵出口调节门不能自动开启,调节给水流量。 3、在省煤器出口给水流量出现波动后,手动加大给水旁路调节门,由于给水温度较高,给水温度和省煤器出口温度只差30度;加大给水后对消除省煤器出口沸腾现象影响不大,没有什么效果。 4、煤较湿,锅炉燃烧较差,5B给煤机停运后再启动,加剧了锅炉燃烧的扰动,引起省煤器烟道温度波动,对省煤器沸腾有一定影响。 5、对部门下发的2号高加首次投运注意事项学习不够,虽然考虑到了给水温度高可能引起省煤器出口沸腾,但没能更早的采取措施有效的防止省煤器出口沸腾。 6、省煤器出口饱和温度的计算不知是否准确,在省煤器出口离饱和温度28度时按理不应该发生沸腾,但从之前的多次情况看,在省煤器出口离饱和温度30度左右时就很有可能发生沸腾现象。 省煤器出口饱和温度进行了重新修正,剔除了因70m位差造成的影响,现在饱和温度基本正确。 由于锅炉点火初期,给水主要通过启动循环泵所回的饱和水,汽泵出口水量较小,使省煤器出口基本接近饱和温度,此时不宜投入2号高加。 随着锅炉蒸发量增加,汽泵上水量增加,受到辅汽流量的影响,除氧器温度下降,省煤器出口温度下降,当省煤器出口温度和饱和温度相差50℃时,可以考虑暖投2号高加,(一般情况下是启动第二台磨煤机之前),2号高加投入后,要控制省煤器出口温度低于饱和温度30-40℃以上,注意冷再压力的变化和给水流量变化对高加运行的影响,注意机组启动和停运高加投撤一样,防止省煤器沸腾。

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